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堰孙家滩电站被水淹后设备处理.docx

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十堰孙家滩水电站被淹后的设备处理 十堰孙家滩水电站位于郧西汉江支流金钱河上, 属径流式水电站, 装机 3×5 MW 。2005 年 10 月遭遇百年一遇的洪水,汉江水位暴涨,上游水库泄洪,洪水从厂房安装间倒灌入厂 房,致使厂内的发电机组及电气设备全部水淹。另一个电站恩施小河水电站位于咸丰境内冷 水河上,属坝后引水式水电站,装机 2× MW,在 2007 年 6 月溢洪道泻洪时,尾水渠基础不稳被冲毁,阻塞河道 ,导致尾水从水轮机层的量水堰倒灌入厂房,机组及水轮机层所有的 电气设备水淹(量水堰是用来观测面扳坝底部渗漏水的测量装置,设计时从水轮机层穿过, 汛前未封堵, 为水淹留下隐患) 。两个电站水淹都是正值发电高峰期间, 如不及时恢复生产, 弃水后损失更为严重。 在恢复时孙家滩电站用了两个月时间, 小河水电站在利用孙家滩水电 站的经验基础上恢复用了一个月时间 .笔者认为两个电站水淹情况不一样,小河电站水淹较 轻,机旁盘,调速器没被水淹,如果迅速采取有效方法,恢复时间还可以提前。 在水淹后电站相关人员应及时采取有效措施, 防止再次水淹, 同时组织人员及时恢复生 产。处理恢复生产应考虑以下几个要点: 首先要恢复厂外的电源, 保证厂内的临时用电,如,排水烘干的需要, 容量应该根据机 组烘烤及排水的负荷确定, 应有一定的裕量。 采购一些抢险物资, 如清洗用品 (酒精、 汽油、 透平油)、电缆等材料。 其次集中力量清淤排水, 保持厂内通风顺畅。 机组表面的及设备的淤泥在未干时应冲洗 干净,厂内 24 小时保持通风, 排出厂内的潮气, 降低湿度。建一个烘房 ,面积约在 10~20 m2 , 内置几个电炉,温度控制在 45 ℃,每隔 2 小时记录温度。 列出抢险工作进度安排表,人员按小组为单位分工,工作进度安排按机组分电气一次、 二次部分分工, 各小组负责自己的工作, 如水淹后将电机拆出,分类放在烘房,交流接触器 及继电器等部件用酒精清洗完触点后吹干, 线圈放在烘房烘干, 拆出部件应做好记录, 便于 以后恢复。 同时对于水淹后不同的设备及时评估做出决定, 根据情况采取不同的方式, 机组 是电站核心部件, 其次是高低压柜和其它电气设备。 机组水淹后首先应判断是否吊转子, 分 两种情况: 在发电时突然进水,定子转子有短路现象,要吊转子检修; 如机组水淹时在停机状态, 且停机时没有其它异常情况, 可不用吊转子, 若吊转子后抢 修时间将拖长,可考虑在原地恢复,其恢复顺序:进一步用白布条清理定转子表面的泥尘; 清洗由水导油盆至上导油盆 ,排油清理轴瓦,然后回装注油,最后盘车,并依次逐步恢复。 在完成上述工作后, 如定子线圈绝缘等级不高或水淹较轻时, 采用短路法干燥。 目前定 子绝缘等级都是 F 级,可利用直流电焊机的直流电流来加热烘干。 将发电机中性点及出口引 线打开, 首尾串接入焊机正负极, 投入测温装置 ,焊机的最大电流应能达到定子电流的大小。 直流电流应逐步提高, 根据温度控制电流, 其初始温度应控制在 40 ℃然后每隔 4 个小时提 高 2 ℃,防止因突然加大焊机电流时,定子线圈温升过快 ,表面的玻璃丝带开裂,造成定子 绝缘破坏。定子最高温度控制在 110 ℃ (F 级绝缘),转子此时应接地。当绝缘电阻及吸 收比达到规程要求时,停止干燥。转子也采用此方法干燥。 以孙家滩水电站定、转子干燥为例,数据见表 1、 2。 备注:定子额定电流 576 A ,电压 kV。 备注:转子额定电流 440 A ,电压 140V 。 在烘干的过程中定子绝缘会出现反弹现象, 分析主要原因: 绕组内外层存在温差, 根据 热扩散原理,内层水向外层扩散,绕组的水停留在外层时,增加了水分子含量,定子绝缘可 能出现暂时降低,这是正常现象,应继续加大电流,提高温度,就可以烘干,绝缘达到要求 值。绝缘电阻热态时低于冷态,故测绝缘时应注意温度的影响,当绝缘达到 500 MΩ,吸收 比在以上停止烘干 ,保温后逐步下调电流,定子在恢复完后应作直流泄漏试验 , 检查泄漏电流 是否合格。 高压柜及共箱母线的铜排用酒精清理完后用碘钨灯烘干, 用兆欧表摇测绝缘, 若绝缘不 合格应查找原因, 是否有绝缘子有污秽未清洗干净等。 目前高压柜多采用真空断路器, 真空 断路器应谨慎拆出, 对真空泡灭弧室及绝缘部位应用酒精清洗, 操作机构和二次部分应检查 仔细,吹干绝缘达标后要按规范要求做机械特性及同期试验。 一次部分应做直流泄漏和交流 耐压试验。高压柜内的其它设备如电流及电压互感器和避雷器在烘干绝缘达标后应单独做相 关试验, 高压电缆进水后若处理比较困难, 建议可以更换因为水渗进后, 在投运温度升高时 潮气沿接头往外跑,容易造成终端闪络放电及短路故障。其它精密元件如 PLC

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