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金属技术监督工作总结
暨金属技术监督工作计划
批 准:
审 核:
修 订:
编 制: 吴虎
二〇一六年十二月
金属技术监督工作总结
暨金属技术监督工作计划
金属技术监督关键指标完成情况及简明分析
金属技术监督年度关键指标
受热面“四管”爆漏率
受监焊缝一次合格率
受监焊缝无损探伤率
受监焊缝无损探伤率
评分
指标
0次/年
≥98%
100%
100%
1次/年
95.7%
100%
100%
0次/年
99.20%
100%
100%
91.4分
3次/年
98.6%
100%
100%
85分
0次/年
99.1%
100%
100%
——
2次/年
96.5%
100%
100%
——
简明分析
#1机组
#2机组
备注
运行
412小时
5696小时
开启
3次
4次
停止
2次
5次
累计运行
42033小时
43447小时
累计开启
78次
66次
累计停运
77次
66次
完成#1机组C修、#2机组C修工作、#2机组支吊架调整工作,同时完成了#1机组C修金属监督计划、金属六个月技术监督(检修技术监督)、#1机脱硫协同粉尘提效改造金属监督。初步提议初步建立了金属监督台账、压力容器台账(网络版),实现联网可查、数据自动分析等功效。
附1:#1锅炉运行时间统计
附2:#2锅炉运行时间统计
附3:受热面暴漏统计表
附4:锅炉专业金属监督数据
金属监督受监设备开展关键工作
#1机组开展关键工作
#1机组总检验4146点,不合格60点,已整改6点,未整改54点,未整改为磨煤机大齿裂纹缺点。
锅炉金属监督关键内容:高温再热器出口集箱管座检验、高温再热器出口集箱邻近T23对接管道焊缝检验、磨煤机大齿检验。
汽机金属监督关键内容:高压主汽阀、中压联合汽阀相关阀门、螺栓、管道检验。
其它:A/B引风机、增压风机叶片及支撑检验无缺点;依据《取样管材质、膨胀弯、阀门、支吊架检验整改》要求,查出#1炉高过出口过热器导管取样管8根材质为碳钢,更换为12Cr1MoV钢后探伤检验合格;依据《调试所技术监督内容整改任务书》及检修期间调试所监督提议要求,对#1机安全阀非动作部位保温,对相关仪表、管座已探伤检验,结论合格;对炉外管道测厚,结论合格。
受监焊口67道,不合格6道,一次合格率91%,总合格率100%。
设备关键缺点
#1炉高温再热器出口集箱管座焊缝表面裂纹4个(已修复)。
高压主汽阀阀体内左侧阀体内部挡板焊缝裂纹15mm(已处理)。
C、D、E磨共26道缺点(未处理),其中A磨4道、B磨17道大齿缺点已完成修复并检验合格,其它未处理缺点待机组运行后,检验符合要求,由企业统一招标修复。
#2机组开展关键工作
#2机组总检验260合格249点,已整改11点。
锅炉金属监督关键内容:检验高再出口T23材质管道并取样,更换高温过热器吹薄严重弯头,更换因吹灰器原因泄露包墙、水冷壁、高再受热面管道,受热面逢停必检内容。
汽机金属监督关键内容:主汽阀阀门,主汽高压进汽调整门阀门、中压联合汽阀阀门、主汽压力取样管座更换、A/B小机疏水更换。
其它内容:#2炉外部定时检验,#2机组支吊架调整。
受监焊口99道,不合格1道,一次合格率99%,总合格率100%。
设备关键缺点
高温过热器下弯头因吹灰器吹损减薄,已更换减薄超标部位弯头。
高温再热器T23管道运行最高温度620℃,超出国家标准上限要求值600℃,超出电力行业上限要求值575℃。高温再热器T23管道报警值为600℃,达成国家标准上限要求值,超出电力上限要求值。现已对高温再热器割管取样,依据取样结果制订检修、运行方案。
磨煤机大齿裂纹缺点未修复
金属监督管理开展关键工作
初步完成金属监督、压力容器台账。
完成#1机组C修金属监督、#1机组脱硫协同粉尘治理提效改造金属监督。
完成金属六个月技术监督(检修技术监督)、金属专题会并公布会议纪要。
公布《技术监督关键计划》、《#1C修金属监督检验计划》、《#2C修金属监督检验计划》。
编写得到同意《技术监督管理项目技术协议》、《室内、外防腐技术协议》。
公布《吸收8.11湖北当阳管道爆炸事故教训,开展锅炉、压力容器金属监督检验内容》、《川南发电“电力技术监督规程”版本更新通知》等工作联络单。
公布《江边取水管分析及处理方法》、《高温再热器管座修补方案及焊接工艺》等技术联络单。
组织完成#2机组支吊架调整。
依据需要学习并取得电力行业锅炉压力容器安全监督管理工程师证
金属技术监督计划和任务完成情况
工作联络单、技术联络单及工作计划、会议纪要等11项共153条,实际未完成8条,完成率94.5%。
序号
名称
总数
金属技术监
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