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揭开中石油大连石化“8·17”火灾过程以及 7 年 8 起事
故的历史
8月17日18时40分许,中石油大连石化公司重油催化裂化车间原料泵密封失效,引
发火灾。大连市政府相关部门和企业迅速启动应急预案,市领导在现场指挥。数百名消防官
兵在现场实施救援。
截至8月17日22时50 分,现场明火均已被扑灭。经查,污染物没有流入大海。该企
业设有两个事故应急池,总容量为9.8万立方米,可以拦蓄污染物,目前应急池中有少量污
染物。
8月18日下午2点半,在中石油大连石化公司2号楼视频会议室,大连市政府召开
“8·17”火灾事故现场会。据悉,由市公安消防局、市安监局,组成了联合事故调查组,
开展事故调查。
大连市公安消防局副局长李永峰表示, 目前初步认定,事故原因为该车间的加油泵组原
料油泵发生泄漏,引发火灾,火势通过输油管道引燃原料储油罐,事故造成油泵房、油料罐
不同程度燃烧。
中石油大连石化公司总经理庞晓东在会场上说,再次对此次事故的发生表示深深歉意。
他对着火事故、着火原因、事故经过、事故救援、事故采取措施、事故教训等问题给出回
应。
其发言全文如下(有少量删减):
尊敬的各位领导、各位专家:
2017年8月17日18时36 分左右,大连石化公司第二联合车间140万吨/年重油催化
裂化装置分馏区原料泵P2201/2泄漏着火,经及时扑救,21时35分明火全部熄灭。
大连石化再次发生着火事故,引起媒体和社会各界高度关注,给党和国家的事业造成严
重损害,给省、市政府、中石油集团造成恶劣影响,我们深深自责于没有履行好安全生产主
体责任,深感有负于地方党委、政府和中石油集团党组领导的期望,有负于广大公众的关
心。
事故基本情况
事故经过
2017年8月17日18时36 分左右,140万吨/年重油催化裂化装置操作员在巡检时发现
装置分馏区原料泵P2201/2泄漏着火。
公司立即启动应急预案,同时装置启动自保联锁,紧急切断装置进、出物料。
20时30分火势得到控制,21时08分大面积火熄灭,21时35分控制燃烧的明火熄
灭。现场无人员伤亡。
厂界4个环境监测子站数据正常,三级防控系统及时启动、运行正常,海面无污染。
事故初步原因
本次事故,着火部位为140万吨/年重油催化裂化装置分馏区域原料泵P2201/2,该泵
选用单端面波纹管密封,内部介质为催化原料,介质温度为90℃。根据操作人员现场巡检
情景描述和系统操作情况分析,初步确定事故原因为原料泵 P2201/2密封泄漏导致着火,
后引燃上方油气管线。事故具体原因正在调查中。
事故救援情况
事故发生后,公司立即启动应急预案,公司领导及各单位人员立即赶赴现场进行事故处
置,并向辽宁省政府应急办、大连市委办公厅、市政府办公厅、市安监局、市环保局、中石
油集团公司应急办、炼化分公司值班室等汇报了事故情况。
公司消防支队和大连市消防局消防官兵迅速赶到现场救火。
同时,公司第一时间启动三级防控系统,防止发生水体污染,并加强对周围大气环境和
海域的监测。实时环境监测表明,二氧化硫、硫化氢、氮氧化物、氨气等均无超标,环境空
气、海域无污染。
事故后采取的措施
事故发生后,140万吨/年重油催化裂化装置第一时间启动自保联锁,装置紧急停工,
关闭装置原料进装置总阀、装置与上下游连接阀门,确保装置与外部隔离;装置内部关闭分
馏系统与稳定系统、气压机组相连的所有阀门,沉降器、分馏塔保持微正压,防止压力过低
导致空气进入容器引发次生事故。
同时,公司及时做好全系统生产平衡。经调整,目前公司生产运行安全稳定,原油加工
量未受影响。
事故教训及反思
安全环保是企业生存发展的基础,没有安全就没有发展。虽然这起事故未造成较大经济
损失,但在国家狠抓危化企业安全生产、全国上下全面开展安全生产大检查、积极营造和谐
稳定局面的情况下,我公司发生泄漏着火事故,造成了较大的社会影响,教训十分深刻,表
明我们的安全生产基础依然不牢,安全管理
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