锅炉空气预热器低温腐蚀情况处理1.docxVIP

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锅炉空气预热器低温腐蚀情况的调查 目前,动力厂锅炉小时掺烧混合煤气和焦炉煤气约为 4.2 万 m3/h, 由于焦炉煤气中含有氨、苯烃、萘、焦油、硫化氢、有机硫、氰化氢 等杂质,其中的焦油、烃类化合物容易造成锅炉烧嘴的堵塞;而硫化 氢等硫化物燃烧后形成二氧化硫、 三氧化硫, 在烟道与水蒸汽在低温段形成硫酸、 次硫酸对低温空气预热器形成低温腐蚀, 引起低温空气预热器的泄露,造成热风与烟气短路,严重影响锅炉带负荷能力。 一、目前锅炉低温腐蚀情况 锅炉名称 带负荷能力 目前所带负荷 2#炉 7#炉 8#炉 9#炉 10#炉 110t/h 125t/h 110t/h 125t/h 140t/h 1#、5#、6#锅炉由燃煤锅炉改造而成,排烟温度较高,高于酸露 点温度,腐蚀相对较轻。而 2#、7#、8#、9#炉 130 吨燃气锅炉,设计排烟温度只有 130℃左右,低于酸露点温度,腐蚀情况相当严重。 1、锅炉带负荷能力 目前 2#、7#炉空气预热器因泄漏已用堵头堵塞将近一半,在转炉煤气充足的情况下,分别带 110 t/h、125 t/h,只有在炼钢线倒焦炉煤气时 2#炉才能带 120 t/h 左右; 8#炉空气预热器腐蚀、堵塞更为严重,且因钢管碳化,已无法清洗; 9#炉堵了将近 30%,已经影响到锅炉负荷。目前只有 10#炉空气预热器运行正常,主要是因为运行时间较短,以及掺烧混合煤气量较少,腐蚀还不明显。 2、煤气锅炉低温腐蚀、结垢情况 7#炉低温省煤器上部情况(图一) 2#炉硫化物在空气预热器中形成的严重堵塞、结垢(图二) 8#炉空预器堵塞、腐蚀情况(图三) 8#炉烟道内硫化物(图四) 从空气预热器上取下的结垢堵塞形成的硫化物(图五) 去垢后,外表腐蚀情况(图六) 通过化验结晶体沉积物定性分析结果: 大部分为硫酸及亚硫酸盐 的腐蚀产物, 少部分碳酸盐物质, 产生的原因是烟气温度接近二氧化硫的露点温度,二氧化硫呈液态对金属发生腐蚀,形成腐蚀产物,又 在过饱和状态下析出, 夹杂着烟气中固体颗粒而形成, 此时各种因素发生变化,形成由点变面腐蚀,造成管道大量穿孔及堵塞。 煤气 成分( g/m3 煤气) 其中焦油、硫化氢和萘含量对煤气用户的影响较大, 5 月 26 日 至 5 月 29 日检测数据如下表: 三、湘钢焦炉煤气化验的相关数据焦炉煤气净制标准 用途氨苯烃萘焦油硫化氢有机硫氰化氢生产用 民用 ﹤ 0.03~0.1 2~40.2~0.7 ﹤ 0.05~0.2 ﹤0.05﹤0.2 0~0.02﹤0.5 0.05~0.2﹤ 0.05~0.5 0~0.1 焦油(g/m3)5 月 26 日 0.2215 月 27 日 0.2215 月 28 日 0.1115 月 29 日 0.223硫化氢 2.97 3.91 4.07 3.82( g/m3)萘( g/m3)0.1050.1770.1520.171 两表对比可以看出: 1、湘钢焦炉煤气中焦油的含量是净制标准的 2~ 4 倍。 2、湘钢焦炉煤气中硫化氢的含量是净制标准的近 15~20 倍。焦油与硫化氢的含量远远超出净制标准。 四、动力厂已经开展的工作 1、在定修时对空气预热器进行清洗和堵漏,对烟道进行维护,减少烟道漏风、散热损失。 2、组织技术攻关,调整工艺,提高排烟温度。 1)、投入高压加热器,提高锅炉给水温度; 由于运行高压加热器对系统要求较高,一旦高加泄漏,将影响 汽轮机运行安全, 据了解其他单位高加也很少投运, 该方案还需要进一步论证。 、增加热风再循环系统或暖风器,提高空预器入口风温,可以将烟气温度提高至酸露点温度之上, 但需要较大投资, 对锅炉效率也有影响。 、考虑采用搪瓷管空气预热器, 。 3、对锅炉进行重点检修。 8#炉空气预热器备件已到仓库,还有一台空气预热器备件 7 月到达。 五、需要协调的问题 虽然动力厂已开展了一些工作, 但最根本的办法是提高焦炉煤气质量,降低硫化物含量,因此提高焦化厂脱硫设施的运行质量,确保焦炉煤气质量达标,才能有效减少锅炉低温腐蚀。 动力厂 2012-6-7

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