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汽机保护系统的技术改造
妈湾发电总厂分两期工程,一期工程的 1、2号机组的DCS集散控制系统)使用美国Bailey 公司的infi90 系统与ETS(汽机紧急跳闸系统)结合对汽机进行保护;二期工程的 3、4号机 组直接使用了 ABB公司的Procontrol-P13/14 DCS 系统直接进行汽机保护。
虽然在保护项目中已经使用了一些提高可靠性的措施,但部分一次元件的选型还存在问 题;部分保护项目虽然没有不安全的记录,但仍有隐患;另外几个保护项目没有采取任何安 全措施,误动非常频繁。
根据近年的实践,妈湾发电总厂对汽机保护做了大量的优化改造,并总结了一些经验, 在确保不拒动的前提下大大减少了保护的误动。现将主要保护项目改进的原因、依据和方案 介绍如下。
EH 油压低保护的改进
EH油压低保护的安全隐患在于不恰当的保护定值引起误动。 EH油压低保护的作用是,当
EH油压力降低至汽门失控前跳闸, 防止汽机失控,妈湾发电总厂所有主机汽门都由单侧进 EH
油的油动机驱动,汽门快关或跳闸时通过超速保护油路, 排空油动机内的 EH油,依靠汽门上
的弹簧强制关闭(图1)。当EH油压不足时,各阀门将先表现为控制特性变差,进而无法克服 弹簧预紧力而自动关闭。妈湾发电总厂原来 EH油压低的保护定值为 9.3MPa,在进行超速保
护(OPC)时大量调门同时动作或某个液压伺服阀 (MOOG泄漏时,油压都有大幅波动,容易引起
跳闸。试验发现,当 EH油压超过7 MPa时就足以驱动调门。为减少这个保护不必要的动作, 将保护定值降低至 8 MPa。
安全油压低保护的改进 安全油压低保护的安全隐患在于不恰当的保护定值引起误动。安全油压低保护的是当安
全油压降低至定值以下时跳闸,安全油压降低的原因是安全油系统故障或手动打闸。按照妈 湾发电总厂的安全油系统工作原理,不论手动打闸、远方电磁阀跳闸,还是安全油供油问题 使安全油压低至一定程度时,安全油隔膜阀都将在弹簧的作用下开启、 EH油被泄放回油箱、
汽机跳闸。因为妈湾发电总厂主汽机高中压主汽门、调门,小汽机主汽门、调门都是由安全 油驱动或安全油控制的 EH油驱动,安全油压低将直接作用于隔膜阀,使 EH油泄压,从而关
闭阀门,所以安全油压低定值,不需远高于驱动隔膜阀关闭的油压。因此将安全油压低定值 适当调低, 可减少因安全油压波动引起的跳闸。 图 1 调速汽门原理 这对于安全油压不稳定 的小汽机尤为重要。在妈湾发电总厂,不论上汽或哈汽产的小汽机在进行润滑油泵连锁时都 极易引发安全油压波动。现已将小汽机的安全油压定值由最初的 0.8 MPa 降低至 0.4 MPa。
轴位移保护的改进
汽机轴位移保护设计有 4 个轴位移探头,分别进入 2 个监视器。 1 、 2 号机油位移保护采 取单监视器内 与的方式, 3、 4号机采取 或的方式。采用 与逻辑的轴位移保护拒动的可 能性较大。 采用 或逻辑的轴位移保护误动的可能性较大。 虽然至今汽机轴位移保护没有拒
动、误动过,但鉴于这个保护的重要性,尤其为避免拒动,改进依然是必要的。为 减少改
动量,针对原有保护的结构,对 1、 2号机组及 3、 4号机组采取了不同的改进方案。
1、 2号机轴位移保护改进前的保护逻辑是: 4个探头分别进入 2个监视器,其中 2个探 头进入监视器 与后,通过监视器的输出继电器去跳闸; 另 2个探头进入监视器后, 转入 DCS 系统只用于显示。这种设计在参与保护的 2个探头的任意 1 个发生故障时就有可能造成整个 轴位移保护失效,拒动的可能性很大。改造后的逻辑是: 4 个探头分别进入 2 个监视器,两 两在监视器内 与后,通过 2个监视器的输出继电器并联后去跳闸。这样充分利用了 4个位 移探头,即大大减少了拒动的可能性,误动的可能性也较小。
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