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H/O 工艺处理高浓度化纤印染废水的实践
摘要: 对于化纤印染厂高浓度、 B/C 值较低的印染废水,采用 H/O 工艺进行处理。运行结果表明,在水解
酸化池 HRT=6h、接触氧化池 HRT=12h 的条件下,只要加强管理,定时监控,及时调整,处理后的水可以
达到《纺织染整工业水污染排放标准》( GB4287-1992)中的一级排放标准。
1 工程概况
湖州某印染厂主要从事各类真丝、涤棉、棉、麻织物的炼白、染色、印花、轧光、轧花,生产中主要
使用分散染料。该厂原有一套污水处理设施,采用混凝沉淀+活性污泥法的处理工艺。由于混凝沉淀设施
简陋,进入生化的 pH 值时高时低,生化一直未能正常运行,后来就废弃不用,一步混凝沉淀后直接排放。
这样不但药剂使用量大,并且废水不能达标,严重污染了周边环境。我公司技术人员接受该厂的委托,对
原有设施进行了改造,并加强了运行管理,现在运行正常,出水基本达标排放。
2 处理水量、水质
改造后,设计最大处理能力为 2000m3/d ,现在实际的水量只有 1600m3/d 左右。进水水质见表 2 -1:
表 2 -1 设计进水水质
项目 pH COD cr(mg/l) BOD 5(mg/l) SS(mg/l) 色度 ( 倍)
浓度 6~ 8 1200 ~1500 ≤400 ≤700mg ≤600
注:送样给当地环保部门的水质检测结果为: CODcr = 1418mg/l ,BOD5 =292mg/l ,总磷= 4.651mg/l,
总氮= 9.837mg/l 。
设计出水指标达到国家纺织染整工业水污染排放标准( GB4287-1992 )中的一级排放标准。
3 处理工艺
该印染厂的废水不但浓度高,而且 B/C 值只有 0.22 左右,属于难生化处理的废水。因此我们选择水解
酸化+接触氧化的处理工艺。在水解酸化工艺中,首先是大量的微生物将水中颗粒物质和胶体物质截留和
吸附,这是一个物理过程的快速反应,截留下来的物质吸附在污泥表面,慢慢地被分解代谢,其在系统内
的污泥停留时间要大于水力停留时间。在大量水解细菌的作用下将不溶性有机物水解为可溶性有机物,同
时在产酸菌的协同下将大分子物质、难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质。由于酸化过程
的控制不可能十分严格 ,仍有一定量的甲烷化过程发生, 在这一过程中, 溶解性有机物仍有较大去除。 因此,
水解酸化反应器是集截留、吸附、生物絮凝、生物降解功能于一体的多功能反应器。经过水解酸化处理,
废水的 B/C 值得到提高,有利于接触氧化系统的正常运行,提高污染物的去除率。废水处理工艺流程见图
-1。
废水处理工艺流程图
3.1 调节池
车间废水和生活污水沿管线自流经过格栅井,进入调节池,调节池为原有设施, HRT =6h。增加风量
为 500m3/h 的鼓风机一台进行曝气, 以调节水质, 去除水中的易挥发性污染物; 池内采用穿孔管进行曝气,
设计气水比为 5 ∶1。
3.2 水解酸化池
调节池废水经过污水泵提升进入水解酸化池。 水解酸化池利用原来的兼氧池进行改造,停止池内曝气
装置的运行,增加潜水搅拌机 1 台。水解酸化段的 HRT =6h,池内填充弹性立体填料。
3.3 接触氧化池
水解酸化池出水自流进入接触氧化池进行好氧降解。接触氧化池由原来的活性污泥池改建而成,
HRT=12h 。池内采用可变微孔曝气盘进行曝气,并填充弹性立体填料,汽水比 20 :1。
3.4 沉淀池
好氧处理后的污水流入沉淀池进行泥水分离,沉淀池为原有设施, φ=12m,HRT=3h ,装有刮泥机 1 台。
沉淀池出水进入混凝沉淀池进行深度处理,污泥一部分回流至水解酸化池进口,
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