离心一次风机变频改造及带负荷工频变频互切-2019年文档.docxVIP

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离心一次风机变频改造及带负荷工频变频互切 海勃湾发电厂#6锅炉(330MW为哈尔滨锅炉厂 XX公司生 产的 HG-1018/18.58-YM20 型亚临界参数、一次中间再热、单炉 膛自然循环汽包锅炉,设计燃用烟煤,采用平衡通风,离心一次 风机(入口导叶调节)带中速磨正压直吹制粉系统、摆动燃烧器 四角切园燃烧方式。 一次风机变频改造项目采用北京国电四维电 力技术XX公司研发、生产的高压变频器。 变频一次风机设备概况 一次风机参数规范 全压15818.4 Pa;流量230796m3/h;电机及变频器电压 6KV; 额定电流 138.6A。 额定功率1250KVY工频转速1482r/min ;变频器容量 2000KVA变频器额定输出电流 192A。 一次风机变频器电气一次系统简图 一次风机变频器的运行方式和功能 变频器的运行方式 正常情况下一次风机变频器高、 低压侧开关 QF1、 QF2 及变频器旁路开关QF3分、合闸位置相反,即“变频合闸”位为: QF1、QF2在“合闸位”、QF3在“分闸位”、“工频合闸”位为: QF3在“合闸位”、QF1 QF2在“分闸位”,此操作只需在 DCS 中一次风机变频操作器上点击“变频合闸”或“工频合闸”即 可实现;如变频器既在“变频分闸”位、又在“工频分闸”位, 则QF1、QF2 QF3都在“分闸”位。 一次风机正常进行“变频”停运时,此时 QF1、QF2 开关不断开, 即仍处于“变频合闸”位; 正常进行“工频”停运 时,此时QF3开关不断开,即仍处于“工频合闸”位。 变频器的功能 正常情况下一次风机变频器随时可使运行人员方便、 快捷、直接、可靠的进行“变频切工频”、“工频切变频”的切 换,且开关切换时间仅为几十至几百毫秒。 进行一次风机“变频切工频”切换操作后, 该一次风 机自动进入工频全速运行, 此切换全过程从风机当前变频输出升 至工频、加上开关切换时间,用时不超过 10S钟。 一次风机变频器重故障跳闸时, 变频器自动断开 QF1、 QF2开关,自动合上 QF3开关,实现“工频合闸”,此时运行人 员可快速地在DCS上进行一次风机的“工频启动”, 为事故处理 赢得争取时间。 一次风机变频器设有“急停”按钮, 紧急情况或故障 情况下,运行人员手动点击变频器柜体或 DCS上变频器手操器中 的“急停”按钮,此时 6KV电源开关、QF1、QF2开关断开。 分别经过空载和带载试验观察得出: 一次风机“变频 切工频”或“工频切变频”切换过程对 6KV母线电压基本无影 响。 变频一次风机存在的安全问题及防范措施 电机低频运行振动大 2012年 3 月 9 日-4 月 2 日期间,因蒙西电网包头至德岭山 线路切改,海勃湾电厂 #6 机组一直进行深度调峰,全天最低负 荷常低至135MW此时变频一次风机频率降低至 30?32HZ时, 就地检查电机及风机振动和噪音均增大, 查阅风机振动速率的历 史趋势发现:在一次风机低频运行时,振动速率由正常时的 0.5mm/s 迅速增长至 1.4-1.8mm/s ,经调整增加频率后,此现象 消失。 带负荷“工频变频”互切的安全问题 两并联运行的一次风机在其中一台进行带负荷“变频切工 频”或“工频切变频”的操作时,可能发生“失速抢风”现象, 或由于切换过程中人员调整方法不当, 使一次风压大幅波动而直 接影响锅炉燃烧。 安全防范措施 通过试验确定风机低频运行振区, 在日常运行中, 协 调本厂各运行机组间负荷,使得一次风机变频运行中避开“低 频”振区。 在运行中进行带负荷“变频切工频”或“工频切变 频”操作时, 先投入下层 3 支油枪做好稳燃工作, 然后运行人员 根据母管一次风压调整变频输出的同时调整一次风机出口挡板, 并手动将母管一次风压波动范围控制在 1?2Kpa以内,就可保证 不发生失速抢风现象和对锅炉燃烧的影响。 一次风机变频改造后的节能分析 一次风机“停运风机切换工频变频方式”与带负荷 “工频变频”互切情况对比: 停运风机切换工频变频方式 2012年 2月 15日, 6号机组启动后发电机“进相试验”时 进行两台一次风机“变频切工频”操作, 采取方法是停运工频风 机,切至变频方式,然后再变频启动风机,整个操作过程用时 45 分钟,锅炉稳燃用油 3.12 吨。 4.1.2 带负荷“工频变频”互切 2012.2.15 ,6 号机组启动后发电机“进相试验”完毕,负 荷180M耐进行两台一次风机带负荷“工频切变频”操作用时 仅 3 分钟,稳燃用油 0.08 吨;此外在 12 年春查中,对一次风机 变频器风扇电机进行检查前后, 均带负荷进行过“工频变频”互 切操作,操作用时均在 3分钟以内, 因而锅炉稳燃用油量也就很 少。 结论:运行中带负荷进行“工频变频”切换操作远比通过停 运、启动风机

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