.08.05吸收塔喷淋层堵塞的原因分析和防范措施资料.docx

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2 0 1 4. 0 8. 0 5 吸 收 塔 喷淋层堵塞的原因分 析和防范措施 精品资料 精品资料 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢3 精品资料 精品资料 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢 PAGE # 1号脱硫吸收塔喷淋层堵塞的原因分析和防范措施 此次机组停运后检查发现,1号脱硫吸收塔喷淋层的喷嘴堵塞接近 1/4,特对此现象进行分析并 制订对应的预防措施。 一、造成喷淋层喷嘴堵塞的原因 1、 2014.01.16 19:12 1号机组停运,2014.01.26前夜,因二号机组过热器管道泄漏停炉检修,二 号脱硫系统停运后,2014.01.27 19:30 1号机组紧急启动,运行至5月25 日,15:56一号增压风机随 机组停运,调停。此次停运期间未对喷淋层的喷嘴搭架子检查,故机组启动之前对各喷嘴堵塞情况未 掌握。对运行中已经堵塞的喷嘴未清理。 2、 以前即使喷嘴停机检修后,检修均告知对有问题的喷嘴进行了更换或处理,对喷嘴及支管是 否畅通的判断标准不统一,具体的点检和运行验收环节把关实际存在问题。 3、 造成喷淋层A层堵塞的主要原因是自4.29――5.14日半个月的时间,脱硫1号吸收塔A浆 液循环泵频繁故障检修,4.29日1号吸收塔A浆液循环泵复查中心、4.30日1号吸收塔A浆液循环 泵加油、加油后电机温度急剧升高,5.01日1号吸收塔A浆液循环泵电机更换、5.05日1号吸收塔A 浆液循环泵换油、5.12日1号吸收塔A浆液循环泵减速机异音检修、5.13日1号吸收塔A浆液循环 泵电机更换、5.14日1号吸收塔A浆液循环泵减速机检修停运。1号吸收塔A浆液循环泵检修期间, 导致液气比偏小不能满足脱硫要求,为确保环保指标达标排放,故只能提高浆液浓度来提高脱硫效 率,但这引起吸收浆液中石膏的饱和度超过临界值,导致喷嘴结垢的可能性增大; 4、 循环泵入口滤网处有部分小石头堵塞,磨机运行期间,由于离心力的作用,总有部分石块甩 入磨机至循环箱入口处堆积,我厂设计的排石管道坡度不合理,不能自动排出,需要定期清理,在 2014年全年,未办理过两台湿式球磨机至再循环箱石料清理和滤网检查的工作票,部分小的石块进 入吸收塔喷淋层,也能引起喷嘴堵塞。 5、管道内衬胶质量不高,导致运行中衬胶脱落,堵塞管路或喷嘴,此项原因需要检修清理喷嘴 时进行检查确认。 6、脱硫区域吸收塔地沟盖板漏洞较多,不严,检修杂物、生活杂物易通过地沟进入吸收塔,造 成喷嘴堵塞,需要定期对地沟滤网检查是否完好并进行清理。 7、吸收塔喷嘴每次更换时,如果检修工艺不良,会导致焊渣进入系统,运行中导致管路或喷 嘴堵塞。 二、预防措施 1在机组停运期间,发电部、检修公司、设备部应该全部到位后,做浆液循环泵的喷淋实验, 首先检查喷淋层喷嘴堵塞和管道泄漏情况,并做好记录,给检修提供喷嘴更换和管道消缺的第一手资 料。 2、 吸收塔喷淋层喷嘴更换结束后,要在架子拆除前就地逐个验收喷嘴清理情况,防止部分喷嘴 只清理表面,内部未清理干净的现象发生,之后重新做喷淋实验。 3、 提高吸收塔浆液循环泵运行的可靠性和检修质量,降低检修次数,才能确保吸收塔浆液密度 和PH值不超标。 4、 磨机至再循环箱入口的排石块的管道坡度进行改造,确保运行期间自动排石,或将磨机循 环箱入口的石块清理和滤网检查列入检修定期工作,防止滤网破损,石块进入循环箱堵塞泵的入口, 堵塞喷淋层。 5、 停机期间,对脱硫系统各管道内衬胶彻底检查,杜绝内衬胶脱落堵塞喷淋层。 6对脱硫区域吸收塔各地沟盖板漏洞进行修复,防止检修杂物、生活杂物进入,需要定期对 地沟滤网检查是否完好并进行清理。 7、加强对浆液循环泵叶轮的检查和维修工作,发现叶轮因气蚀造成泵出力严重下降时,应克 服困难进行更换,以防泵出力下降导致各喷嘴浆液流速下降,浆液沉积引起结垢; 8加强对球磨机的检查和维修工作,同时在磨机运行时做好钢球的添加工作,保证磨机给水量 与石灰石的合适比例,使石灰石浆液细度能符合设计要求; 9、每次脱硫系统停运后,吸收塔喷嘴做喷淋试验,由检修人员进行确认并进行检修。检修工作 结束后,再次做喷淋试验,由运行、检修及点检人员进行检查验收,保证所有喷淋管及喷嘴畅通; 11、 检修在相关系统消缺时,要注意工序工艺流程,并注重过程管理和质量管理,防止其它杂 物进入系统。 12、 每次清理喷淋管及喷嘴结垢时,应联系化学实验室对垢样进行分析化验,根据化验结果采 取针对性的措施。 本次喷嘴堵塞的具体原因,要根据清理出的堵塞物和化验结果确认,但基本原因与浆液循环泵频 繁检修停运时间过长有一定关系。

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