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深度处理橡胶污水对超滤膜污染问题及其性能恢复邹君峰
摘要:对以丁苯橡胶污水为主导超滤系统超滤膜污染问题进行了分析,初步 认定是以有机溶融态橡胶胶体、牛物粘泥及无机药剂聚合物的综合污染,而复杂 水质溶融胶特性、预处理的不完善、杀菌措施不够是导致膜污染的主要原因,最 后提出解决办法和应对措施。
关键词:超滤膜 膜污染 橡胶污水 化学清洗
某大型石化联合装置污水处理场“超滤-反渗透”膜过滤系统设计规模处理 水量为380m3/h,采用均质/混凝沉淀/超滤/反渗透处理工艺,回用水系统的处理 來水为循环水场排污水。2008年开始设计、2012年4月建成||咬,6月完成通 水调试,8月成功实现污水处理达标冋用。污水产水作为循环水场补充水源,实 现工业回用。
某大型石化联合装置乙烯联合生产区生产牛活用水以抚顺浑河大伙房水库 为水源,水库水质较好。从水库取水后经加压泵站送到石油二厂,再到热电厂, 在热电厂根据牛产需要二次处理分为三类,分别是高压牛产水、低压牛产水和牛 活水二次加压送到乙烯联合牛产区。低压牛产水作为循环水场补水,用量较大; 高压牛产水为热电厂二次加压共往牛产装置冲洗用水,再者就是经处理并二次加 压的牛活用水。因浑河大伙房水库为辽宁沈阳市、大连市等主要城市牛活水水源 地,随城市发展,水资源日益紧缺,化工企业尤为水资源消耗大户,为节约水资 源,变废为宝,某大型石化联合装置乙烯联合牛产区设计时,响应国家号召,污 水场全面考虑了环保优先、节能减排、污水冋用,可持续发展等理念。
某大型石化联合装置乙烯联合牛产区净水装置区有三个污水处理单元,分别 是650m3/h处理能力的牛产牛活废水处理2501单元、380m3/h处理能力的循环 排污清净下水处理2502单元、150n?/h处理能力的乙烯废碱液及反渗透浓水处 理2503单元。处理对象为乙烯联合牛产区共乙烯、内烯、丁烯、丁二烯、高密 度聚乙烯、低密度聚乙烯、丁苯橡胶及芳坯8套牛产装置,以及空分空压、循环 水、污水、罐区、火炬、仓库、汽车火车装卸站、变电站等13套辅助装置的牛 产牛活排污水。
2501单元牛产牛活废水处理工艺流程为“调节除油罐■气浮机?A/O■二沉池
?BAF?多介质过滤器■臭氧接触池■活性炭过滤器”,初步设计产水回用,因主导污 水为丁苯橡胶污水,占总來水水量60%,经处理后活性炭产水浊度、COD、氨 氮、总磷指标如下:
名称
浊度
NTU
COD
mg/1
NH4-N
mg/1
TP
mg/1
平均值
8.4
66
10.73
16.56
最大值
30.1
89
21.1
23.45
最小值
1.31
19
1.5
9」
2502单元为超滤反渗透处理单元,核心部分为“超滤■反渗透”处理系统。4 组超滤、4组反渗透,超滤采用陶氏2860型超滤膜,单组设计处理能力105m3/h, 采用立式“4?9”排列,每组36只;反渗透采用陶氏反渗透膜,一级两段设置, 采用6米长膜组件按照10?5排列,每组90只。打前,由于装置初始开工,热负 荷不够,循环排污清净下水水量不稳定,通常不足100 m3/h,导致2502单兀不 能连续运行,超滤处理水量为140m3/h,反渗透处理水量为130n?/h,回收率70%, 來水量不足且水量不稳定,日常运行方式为3组超滤2组反渗透低负荷运行。为 提高处理负荷,提高回用水总量,节能减排,确保“超滤-反渗透”平稳运行, 2013年1月末开始,将牛产污水分流到“超滤?反渗透”处理单元,与多介质出 水混合处理。
超滤进水水质
名称
浊度
NTU
COD
mg/1
SDI
NH4-N
mg/1
TP
mg/1
控制指标
W5
W70
W5
实际进水平均指标
4.16
55.6
未测出
18.4
26.6
最大值
7.9
92.0
未测出
24.8
36.7
最小值
0.26
17.0
未测出
11.5
8.75
2502单元污水处理工艺流程如下:
2501单元分水
1.运行中出现的问题
净水装置“超滤-反渗透”双膜系统自2012年8月投产以来,试运行情况 良好,但自从2013年1月末从2501单元分深度处理丁苯橡胶污水后,实际运行 就出现诸多牛产问题。除了北方特殊的冬季严寒低气温天气造成的设备、管线、 仪表等防冻凝问题外,核心问题是超滤膜污堵问题,表现在以下两个方面:
1.1从2501产水分水到超滤原水池后,超滤跨膜压差迅速升高到极限值
超滤进水浊度要求小于5NTUo 2501单元产水深度处理单元活性炭产水浊 度般小于8.5NTU,与2502单元产水勾兑后,实际进水浊度小于4.2NTU,最 好吋浊度0.26NTU,分水量在100m3/h时,10: 4比例勾兑混合后,超滤膜进出 水压差从0.04MPa, 3个小吋就丄升到0.15MPa,投自动程序控制吋,当一-组反 洗
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