关于澄清池的技术改造和运营管理.pdfVIP

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关于澄清池的技术改造和运营管理 关于澄清池的技术改造和运营管理   摘要:本文就如何对水旋澄清池进行技术改造、加强运营管理, 有效提高水旋澄清池的高浊度处理能力进行的有效尝试进行了总结, 通过进行技术改造和加强运营管理,使原兰州铁路水厂的澄清池对高 浊度水的处理能力由设计的 40000NTU 提高到 100000NTU,有效提高 了原兰州地区不间断供水能力。     关键词:水旋澄清池;高浊度处理;技术改造;运营管理     1 前言   水旋澄清池具有占地面积小、处理效果好的特点,特别适用于 西北地区河流所特有的夏季高浊度、冬季低温度、低浊度且浊度范围 变化大的特点。兰州地区水源改造时由于受到场地限制,在改造时废 弃原有的无阀滤池,改建了三座水旋澄清池,自 1988 年投运至 2008 年 4.28 日停产,为兰州地区供水发挥了极大作用,原设计处理能力 为 40000NTU (实际运营数据为35000NTU)[1],1998 年前在夏季高 浊时因无法处理多年采用停止处理的状态,多次造成兰州地区因夏季 高浊度多次停水。笔者和原水厂工程技术人员经过多年不懈努力,多 次进行技术改造,使该澄清池处理能力达到 100000NTU,有效减少了 因高浊度造成的停水状况,为兰州地区供水提高了保障能力,现将采 取的改造措施提供如下,希望能为水旋澄清池运营提供一定参考:   2 改造   2.1 增设 PVC 斜管,增加接触时间,提高去除率   为了有效增加药液与源水的接触停留时间,药剂与源水形成大 颗粒矾花后有效去除泥沙,在澄清池上部清水区增设钢制骨架承力层, 将一米长正六角形无毒聚氯乙烯塑料斜板粘接成蜂窝状块体,粘接后 的斜管按照 600 夹角满池均匀分布于承力层上,有效增加了源水与药 液的接触面积进而提高了沉淀面积[2],经实测采取该措施后澄清池 的高浊处理能力由实际运营的 35000NTU 提高到设计能力 40000NTU, 出水浊度全部﹤20NTU,初步提高了运营能力。   2.2 增设加药点,灵活调节运行方式   在南滨河路(规划 607#路)在 2001 年改造扩建时利用管路改 移时机,在扬水管出口 80 米后、文丘里管加药点前端 70 米处增加投 药点三个(聚合铝、阳离子(净水灵)、聚丙烯酰胺(3#药)各一个), 在低浊度和高浊度时采用前、中(文丘里管处)、后加药点(澄清池 中心筒内)分别投加不同药剂改善源水与药剂的混合反应能力,有效 提高澄清池的处理能力,具体投加顺序如下:   2.2.1 加药点的变化   浊度 3000-10000NTU,前加药点加聚合铝,澄清池中心筒加 3# 药;浊度 10000NTU,前加药点加 3#药,澄清池中心筒加净水灵。高 浊情况下(浊度 30000NTU),采用3#+净水灵+3#的投药方式较理想;   2.2.2 浊度 10000NTU 时,根据浊度变换加药点后,必须运行 2 小时后观察加药效果,严禁频繁更换加药点。   2.2.3 低浓度药剂的水处理效果比高浓度的效果好,并且水处 理差别很大;在水力条件好、源水低于 15000NTU 的情况下,先加净 水灵的效果优于先加 3#药的效果,并且水体内悬浮物较少;   2.2.43#药浓度 2permil;的效果好于 3permil;的效果,同样 高浊度处理水时,净水灵最高浓度使用 8%左右即可;   2.2.53#药的投加量要严格控制,不能盲目加大 3#药的投加量, 严格按照规范规定水处理工艺中 3#药的投加量投加:正常使用 1mg/l;非正常使用 2mg/l;   2.3 提高进水流速,药剂充分混合反应   原设计施工时原水进水管为 DN300 铸铁管,进入池壁后原水呈 自由落体状进入澄清池,不能很好的发挥药液的混合反应,没有真正 起到水旋作用,在澄清池清洗发现这一情况后经共同分析,采用∮325 钢管向∮168 钢管逐步渐缩方式延长进水管绕中心筒至澄清池中部, 加长钢管 22 米。在流量不变的情况下,流速增加 3 倍以上,更加充 分的增加了药剂与原水的混合能力,并使澄清池内混合液明显出现旋 转,有效提高了处理能力,这一改造在 2004 年 7 月 1 日浊度在 70000NTU 时没有发生翻池现象(澄清池超出处理能力无法处理现象), 有效证明了改造效果。   2.4 排泥系统自动化,降低职工劳动强度,提高排泥效果    兰州铁路水厂的澄清池采用人工手动排泥,池上工作人员观 察到需要排泥时通知池下工作人员开

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