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天然气浅冷装置轻烃稳定系统工艺流程优化
一、概述 大庆油田天然气分公司引进浅冷装置是乙烯原料工程的一 部分,因其设计图纸为 500 号(工艺流程如图 1所示),故又称 为 500# 装置。装置处理大庆油田伴生气,脱除原料气中的水分, 回收气体中的重组分并以液态烃的形式作为乙烯厂的化工原料, 而增压后得到的贫天然气作为商品气外输。 但装置的轻烃稳定系 统存在固有缺陷, 造成了装置轻烃浪费, 因此有必要采取适当的 措施对其进行技术改造,已达到增产轻烃和降低能耗的目的。
二、轻烃稳定系统存在问题 轻烃稳定系统的工艺流程是:经压缩、制冷、分离后得到的 液态轻烃由立式离心泵增压至 1.9MPa进入轻烃稳定塔(T-501 ) 顶部流经 10层浮阀塔盘落入下部再沸器中,再沸器温度控制在 46C,保证稳定的轻烃组分被蒸发掉。 闪蒸汽上升过程中与低温
烃对流换热,重组分被分出逐渐下降,而轻组分则继续上升,塔 顶压力控制在1.65Mpa下外输。
稳定液态烃在塔压下输入冷却器降温到 40 C后与来自压缩
机出口分离器液态烃混合后(温度为 30C,压力为1.6Mpa)自
压送入轻烃储罐储存。储罐压力由两个调节阀分程进行自动控 制,当罐内压力高时其中一个阀打开,将气体送进外输气线;当 压力低时,由外输气对罐进行补压从而保证罐内压力恒定。
稳定塔再沸器热源由原料气压缩机出口分出一股气提供, 换 热后原料气与原原料气混合进入压缩机机后水冷器冷却 (图 1 中 加粗线即是)。
图 1 500# 装置设计工艺流程图 从上述轻烃稳定系统工艺流程中可以看出有以下两点缺陷: (1)经轻烃储罐塔顶出来的轻组分直接外输会造成一定的
轻烃损失,原设计轻烃储罐压力为 1.6Mpa,但由于外界条件的
变化,目前引进浅冷轻烃储罐压力只有 1.1Mpa~1.3Mpa之间,因
此,轻烃损失情况会更严重。
(2)用压缩机出口气(约160C)给稳定塔轻烃(-25C) 换热,温度梯度不合理,造成较大的冷量浪费。
三、改进方案 针对轻烃稳定系统存在的以上问题,提出两套改进方案。
1 、改进方案 1 该方案不用增加任何设备,只是在原有流程上进行局部改 动,即可实现既能增加轻烃产量又能合理利用轻烃冷量。 具体操 作是将轻烃稳定塔顶流出轻组分不进行外输, 而是返回至压缩机 出口重新回收其中的重组分,改进工艺流程如图 2所示。
图 2 方案 1 改进后流程图 以天然气分公司杏九浅冷装置为例, 假设操作工况为: 处理 量为30x 104m3/d,压缩机出口压力为 1.6Mpa,制冷负温为 -25C,系统压力为1.5Mpa,轻烃罐压为1.25Mpa。经化工模拟 软件 PROII 理论计算得出,当将轻烃稳定塔顶轻组分直接外输 时,气烃产量为 59.97t/d ;若将这部分轻组分返回至压缩机出 口重新回收利用,气烃产量为 63.13t/d 。因此,流程改进后每 天每天将多产轻烃 3.16t/d ,每年(按 330 天计算)多产轻烃 1043t 。
2、改进方案 2 该方案可将原轻烃稳定系统拆除,而直接更换一台新换热 器,将新增加的换热器作为烃气换热器与贫富气换热器并联。 压 缩机排出气分离器(一级三相分离器)出口(温度约 20C )分
两股进入贫富气换热器和烃气换热器(新增),换热后再进入最 终冷却器(氨蒸发器)冷却。其中烃气换热器冷源来自三相分离 器出口轻烃(-25C),轻烃经烃气换热器被加热至 10C左右与
排出气分离器出口轻烃混合后进入轻烃罐区。 改造后工艺流程如 图 3 所示。
图3 方案 2改造后工艺流程图
仍以杏九浅冷装置为例, 在操作工况不变的情况下, 按方案 2 改造后,经理论计算轻烃产量可达 63.551t/d ,比改造前多产 轻烃 3.581t/d ,每年(按 330 天计算)多产轻烃 1182t ,同时年 节约压缩机后水冷器用水量为 39600t 。
四、结论
天然气分公司浅冷装置的轻烃稳定系统存在固有缺陷, 造成 轻烃损失,且冷量利用不合理。经过理论分析及模拟计算,提出 了两套改进方案, 方案 1 在不增加任何设备的情况下即可达到年 增产轻烃 1043t ;方案 2可将原轻烃稳定系统拆除,只需增加一 台烃气换热器,即可达到年增产轻烃 1182t ,同时年节水 39600t 两种方案均可达到增产的目的, 可根据实际情况及要求进行相应 改进。
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