- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
小组概况
二、选题理由 三、设备简介
U!
堵煤的原因及现象
五、 堵煤的处理及危害
1
六、 改造的目的及方案
七、 改造后的效果
给煤机落煤管堵煤原因分析及处理
、小组概况
二、选题理由
公司制定生产任务E灰含碳量每降低
公司制定生产任务
E灰含碳量每降低1%,降低供电标煤耗%,增强锅炉运
运行中需解决的问题1、 炉墙壁积碳,造成落煤管频繁堵煤,机炉频繁升降 负荷,影响安全运行
运行中需解决的问题
1、 炉墙壁积碳,造成落煤管频繁堵煤,机炉频繁升降 负荷,影响安全运行
2、 飞灰含碳量升高
3、 厂用电率上升
4、 工作人员劳动强度增加
5、 现场卫生差
选定谨给煤机落煤管堵塞原因分析及处理
选定谨
给煤机落煤管堵塞原因分析及处理
三、设备简介
1、 徐州金山桥热电有限公司一期工程为两台济南锅炉厂生产的 YG-7V型次高压、次高温循环流化床锅炉。该锅炉为自然循环水管 锅炉,采用由高温旋风分离器组成的循环燃烧系统。炉膛为膜式水冷 壁结构。过热器分高低两级,中间设喷水减温,尾部设三级省煤器和 一、二级空气予热器。具有高效,低污染,运行可靠性高,启动迅速 等突出优点。
压缩空气系统为:
1#ML75ROTARY、固定式空压机,容积:13立方米/秒,排气压 力:,额定功率:75KW。
2#ML90ROTARY固定式空压机,容积:立方米/秒,排气压力:, 额定功率:90KWo
锅炉采用正压给煤方式,在锅炉前9m平台布置了三台全封闭耐 压称重给煤机,给煤机出口下煤弯管布置了一次热风作为风源的播煤 风,作用是把煤输送到炉膛内,同时防止炉内的烟气反窜。
一次风机出口风压设计值为kPa,运行中最高值不大于12 kPa, 在一次风机出口管道、空预器的进口接出锅炉的返料风、给煤机的密 封风,降低了一次风机风压;一次风机经过三级空预器预热,压力损 耗大,所以运行的播煤风压力为lOkPao
2、 煤质分析
该炉设计燃料为烟煤,其燃料特性为:挥发分(Ver): 20%灰分 (Aar): %碳(Car): % 全水分(War): % 氢(Har): % 氧(Oar): % 氮(Nar): % 全硫(Sar): 1% 低位发热量(Qnet • ar)s 19040Kj/kg (4555Kcal/kg)入炉煤粒径:0~20mm额定负荷燃煤量:12t/ho
$
现燃用的燃料为结焦特性高,粉末颗粒多的煤种掺配洗煤渣其掺 配后的特性为:挥发分(Var): %、灰分(Aar): 43%碳(Car): 38% 全水分(War): 6% 低位发热量(Qnet • ar): 4000cal/kg 左 右,结焦特性:5。
现燃用此煤种结焦特性明显偏高
四、堵煤的原因及现象
锅炉投入运行后,给煤机落煤管的堵煤问题凸显出来,特别是燃 用高水分,强黏结性的劣质煤时,堵煤更加严重,有时导致锅炉被迫 压火来处理堵煤,在一次次的处理堵煤的过程中,我们对堵煤的现象, 发生堵煤的原因及机理以及堵煤发生的危害有了更进一步的认识。
1、我们深入分析了堵煤的原因与机理:
、煤质问题。煤的水分含量大,煤的黏结性强,以及煤的结 焦性强,都是导致堵煤的重要原因。
、煤的筛份不合理,细颗粒所占比重太大,使煤的流动性变 差,易粘滞在管壁上,也导致堵煤。
、播煤风风压不足,不能将煤顺利的送入处于正压区的密相 区燃烧,而且由于落煤口位置正处于密相区,大量的床料在落煤口湍 流,阻碍了煤的进入,使煤在落煤口燃烧,而产生结焦,最终导致落 煤管堵塞。
、设计、安装的缺陷。常规设计给煤机一般安装在□米平
锅炉安全运行。
(7)、运行人员的劳动强度加大,以及处理过程中人员吸入大量煤
粉,严重影响.运行人员的身体健康。
(8)、现场卫生差,影响文明生产
(此图为落煤管内附着的煤)
五、堵煤的处理
运行人员一般根据前三条现象作出堵煤判断,然后迅速到落煤管 处倾听,以确定是哪个落煤管堵煤,然后迅速将堵塞的给煤机停止运 行,锅炉拉大负压似免捅煤孔喷烟,喷火,喷煤危及人身安全)采用钢筋, 大锤敲打等方法疏通。根据堵煤的严重程度,处理人员的动作熟练程 度,整个处理过程耗时从几分钟到几十分钟不等。每次处理堵煤的过 程就是一次锅炉、汽机升降负荷的过程。频繁的堵煤则锅炉势必频繁 升降负荷,锅炉处在不断的变工况下运行,对锅炉的使用寿命影响很 大。
1、为了解决堵煤问题,我们陆续实施了一些方案
(1)、用铁锤撞击下煤管以震落管内滞煤,但当堵煤严重时,此 法无法疏通堵煤,且对落煤管损伤严重经常砸漏管子,与炉膛连接的 法兰漏灰。
、在落煤管上开三到四个捅煤孔,以便用工具(铁条、钢筋) 捅堵塞的煤,现场洒漏严重,这个方案只是治标还是不能解决根本。
、在2#炉落煤管上引入一次风进入落煤管与炉膛结合处,吹 扫风管固定在落煤管上部,后在实际运行中效
文档评论(0)