吊车大臂伸缩发抖故障现象.docx

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吊车大臂伸缩发抖故障现象 伸臂或全伸臂状态下回缩时大臂抖动。 故障分析 首先,判断是全程抖动还是个别臂段抖动。如果是全程抖动,应重点检查工作压力是否正常,伸缩平衡阀 是否卡滞油缸是否爬行,如果是个别臂段抖动,应重点检查臂头滑块间隙和伸缩臂绳预紧力是否合适 查润滑、个别臂段变形情况。 故障原因 1、大臂润滑不够充分 2、伸缩臂绳不够松动 3、大臂尾部滑块未调整好 4、伸缩油缸爬行、平衡阀和系统压力调节不当。 吊车大臂伸缩发抖排故方法 1、通过大臂筒体观察孔检查大臂内腔圆弧处是否润滑, 无则在尾部滑块涂抹黄油 做多次伸缩动作润滑大 2、检查各节臂是否偏斜,上翘,有则先调偏、调上翘 3、检查各节臂头上滑块是否过紧,调松上滑块螺栓 4、调整尾部滑块间隙,伸臂发抖,则将尾部上滑块调松,缩臂发抖则将尾部上滑块调紧 5、检查伸缩臂绳松紧程度,过松则带紧缩臂绳 6、如仍发抖,则检查伸缩压力是否正常,尝试调节伸缩压力和 徐工吊车QY 主臂抖动故障排除 2012-03-11 09:42:53| 2012-03-11 09:42:53| 中小订阅 分类:徐工吊车基本故障 |标签:I举报I字号大 故障现象:大臂伸臂发抖或缩臂抖动,或伴有响声 故障分析:伸缩发抖一般是由滑块调整过紧造成;缩臂发抖一般是液压溢流 阀压力偏低造成,另外,1、大臂润滑不够2、平衡阀发卡3、二次溢流阀发卡。 2、3 试。 2、 3 试。 4、 5、 然后检查伸缩缸伸缩时有无响声、爬行或振动。 再检查平衡阀控油管是否有振动,清洗平衡阀,拧紧或拧松调节螺杆尝 憋压调节缩臂侧二次溢流阀,稍提高溢流压力。 最后检查钢绳伸缩系统,先检查伸臂绳或缩臂绳的长度、拉紧程度,并 调节固定伸臂绳或缩臂绳的螺母,使其平衡。 1、 主臂无伸缩动作(张强) 故障分析:1、上车电路问题,系统保护了 2、 电磁溢流阀出问题 3、 双单向阀出问题 排故过程:1、检查电脑,发现电路正常,电磁阀动作正常,解除电脑保护 后故障依然存在。 2、清洗电磁溢流阀,I故障依然存在,更换后还是一样。 3 更换双单向阀后,主臂伸缩正常。分析原因可能是双单向阀中两个单向 阀均密封不严所致。 三一起重机售后服务部 吴红艺 起重臂是起重机的主要承载部件 ,重量占整机重量的13%-20%,其作用是支撑起升钢丝 绳、滑轮组等结构从而达到起吊目标物。随着液压、材料、制造工艺、电气控制等技术的发 展,目前六边形起重臂技术正被广泛应用。 但在实际应用中,六边形起重臂常会出现伸缩臂 抖动、旁弯等现象而影响施工, 如果找到诱发这些问题的因素, 即便是在起重机工作的施工 工地,也可以得到解决。 六边形起重臂的构成 起重臂主要构成:各节主臂焊接体(一节臂、二节臂、三节臂、四节臂等)、伸缩机 构及滑块等相关附件组成。伸缩臂的伸缩可利用油缸伸缩或使用油缸带动钢丝绳伸缩来带 动。 六边形起重臂产生抖动时的状态 故障描述:记录三一起重机公司生产的 25吨起重机在调试工序第一次出现起重臂抖动 现象,其工况为全伸臂、角度 65°以上回缩时抖动,而且气温高时抖动现象严重,气温低 时抖动现象消失。 故障共性:在后续出现的起重臂抖动时均具有以下共性:①大角度,②长臂,③气温 高,④有部分起重臂快速伸缩时抖动量小,慢速伸缩时抖动量大。 常规的处理方法的如下几个步骤: 第一步:检查大臂是否偏斜、上翘,有则先调偏、调上翘; 第二步:检查臂头上滑块螺栓松紧度是否正常,按要求拧紧上滑块螺拴; 第二步: 第三步 : 第三步 : 检查大臂伸缩臂压力是否正常; 带紧缩臂绳,通过大臂筒体观察孔检查大臂内腔上部圆弧处是否润滑,无则第四步 : 带紧缩臂绳,通过大臂筒体观察孔检查大臂内腔上部圆弧处是否润滑,无则 在尾部滑块涂抹黄油,然后做多次伸缩动作,润滑充分; 第五步 : 假若经过前三步效果不明显,调整尾部滑块间隙。 结论:以上五步可能会解决一部分抖动故障或暂时解决抖动故障,有重复发生的现象, 这说明还没有真正找到产生抖动的原因。 六边形起重臂抖动原因分析 即滑块实例: 09 年湖北一台用了近半年的 50吨起重机,全伸臂、 60°仰角起重臂回缩抖动, 采取常规处理措施无果, 拆解起重臂无异常, 重新装配后抖动现象仍然存在。 将起重臂伸每 一节伸出 2米,角度 0°检查 3、4 节臂口部下滑快, 4节臂下滑快出现如图一情况, 前端与5节臂未全接触,有 0.4mm的间隙。当采取局部加垫铁消除间隙后问题解决。 即滑块 原因分析:根据各滑块的作用,我们得知真正在承载时起支撑受力作用的是口部下滑 快及尾部上滑块, 口部下滑快全过程受力, 尾部上滑块是在以口部下滑快为支撑点, 根据杠 杆原理确定何种状态下受力。当全伸臂时,口部下滑快及尾部上滑块均处于最大受力状态, 也是单节臂的重心远离口部下滑快即

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