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开工过程事故应急处置预案.docx

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催化装置开工过程事故处置预案 、总则 1、目的 为了切实做好催化装置开工过程安全平稳运行, 努力做到 “零事故、 零伤害、 零污染”的开工,特制定本预案。 2、原则 为了保证装置开工投产达到上述要求并顺利、 安全、 无事故, 在执行本方案 时,应遵循以下几条原则: ( 1)开工过程中,应始终突出“安全第一”的思想,要求准备充分,稳妥可靠, 不留隐患,坚决反对蛮干、急于求成。 ( 2)开工中要求作到“十不”:不跑油、不串油、不超温、不超压、不出次品、 不冲塔、不满塔、不抽空、不着火、不爆炸。 ( 3)贯彻灵活性和原则性相结合的方针,在各个步骤的具体实施以及相互衔接 的过程中能视具体情况随机调整。 二、组织指挥与职责 1、组织结构 : 本装置开工应急响应体系的组织名称为应急小组, 应急工作领导小组负责催 化装置应急工作的统一指挥, 由催化装置全体员工干部组成。 其中李某为应急小 组组长,某、某为应急小组副组长,成员:技术员以及各班班组成员。 2、职责 各级人员在各自的工作范围内,都有保护环境责任和义务,同时向主管领 导负责。 车间所有员工必须认真履行各自的岗位职责,做到各有职守、各负其责 全体人员要加强组织纪律观念,树立全局思想,服从命令,听指挥,严格 遵守劳动纪律。 3、应急管理网络图 运行一部催化装置应急小组框架 应急小组组长 某 三、事故处理方案 1、开侧线时,侧线泵容易抽空 原因: ① 开侧线前没有将泵入口管线内存水放尽,存水遇到高温油品汽化引起泵 抽空。 脱水阶段塔板上的部分冷凝水进入泵体, 塔内该侧线塔板受液槽尚未来来油或来油量不足 应急处置措施: 将该侧线泵入口低点放空阀打开,排除存水和气体,若还不上量可反复 开关该侧线泵出口阀门, 使没有排尽的气体经过反复憋压而迅速带走, 直至侧线 泵上量。 ②调整好塔内各回流比例待侧线来油后在开侧线并控制好侧线抽出量。 2、减压塔温度猛然上升 原因:开启抽空器太快 应急处置措施: 缓慢开启抽空器, 并且在开减压部分就必须将减压塔回流建立起 来。 3、真空度上不去 原因: ① 减底液位高,长时间不下去; 开工时减压炉出口控制不稳; 开工过程中,操作不稳慌乱; 应急处置措施:在调节真空度时要缓慢调节,注意各个操作影响因素。 4、减底液位下不去 原因:①由于停工检修过程中,塔内清理不干净,导致开工过程中泵过滤器堵 塞,升温时,真空度低,轻组分上不去,进入机泵引起抽空。 ②副操操作不当,导致塔底泵抽空; ③塔底泵过滤器堵; ④真空度波动大长时间上不去; 应急处置措施:当塔底泵抽空时,应及时调节泵出口压力,或及时开备用泵,当 调节还不上量时,清理过滤器。 5、开工时,原油与减压渣油换热器着火 原因:因换热器在停工过程中设备检修,开工时温度上升时,法兰泄漏着火; 应急处置措施: ①外操加强巡检; ②室内主操在升温过程中严格按照升温曲线升温; ③开工时对检修过的设备加强热紧; ④在检修设备时有专人负责看护检修,打压合格。 6、预热燃料油泵时,导致燃料油泵抽空 原因: 在预热泵时备用泵预热正常, 运行泵也正常等一分钟, 运行泵突然抽空; 应急处置措施: ①预热备用泵时应缓慢 ; ②在预热泵时应观察好运行泵压力,当运行泵抽空时,立即停止预热; ③预热备用泵正常后应该观察一段时间再离开 7、加热炉两支偏流 原因:①塔底液位波动 ②阀门限量程度不同 ③装置现场测量仪表显示不准确 应急处置措施: ①稳定塔底液位,防止因塔底液位不稳定而引起塔底泵外送量的波动。 ②确保炉子两支没有限量阀门,保持全开。 ③确保现场测量仪表显示准确。 ④经常巡检现场的两支压力表,压差不得高于 0.15Mpa (每次巡检必须查 看)。 8、抽真空系统设备“喘” 原因: ①冷却器冷后温度升高, 蒸汽喷射器入口负荷过大, 真空度降低, 超过蒸汽 喷射器设计的压缩比时,也可引起不均匀的喘气现象。 ②喷射器后路管线不畅通或堵塞, 使喷射器后部压力升高, 可引起喘气现象。 ③抽子本身可能喷嘴阻塞,导致抽子抽力不足,导致前级抽子背压增高。 应急处理措施: ①开大减压塔顶喷淋或者调大风机变频,迅速降温, ②检查流程,确保后路畅通 9、燃料油调节阀堵,火嘴不喷油,点不着火 判断: 常减炉多个火嘴同时点不着火, 且放不出油, 且观察燃料油调节阀后 压力很小。 原因:开工吹扫时未吹扫干净,调节阀堵 应急处置措施: 一人看火焰, 一人稍开油调节阀副线, 按甩调节阀操作要求 将调节阀甩出,联系仪表处理。 10、燃料油带水 判断: 燃油带水时, 点火点不着, 即使点着火, 火焰出现大量火星, 易灭火。 应急处置措施: ①引燃油时,一定先将原油循环一段时间,将系统存水通过回渣油线送往罐 区, 将燃料油罐引油到合适位置时, 关燃料油罐进罐阀, 将燃油改自身

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