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超临界直流炉给水加氧技术; 内 容
一、加氧目的
二、给水加氧处理的应用与原理
三、给水加氧处理的条件
四、给水加氧处理的优点
五、给水加氧处理存在的问题
六、三门峡电厂#3、4机组给水加氧情况介绍;一、加氧目的;受 热 面;表2、后石加氧前后锅炉清洗情况及结垢量;;照片1、华能某海滨电厂超临界机组低压缸;照片2、江苏某华能超临界机组低压缸静叶
(#3机
组,铵型
运行);照片3、江苏某华能超临界机组低压缸静叶(#4机组,铵型运行);照片4、后石#4机低压缸静叶(05年大修,AVT,氯化钠沉积引起腐蚀);1.国内外加氧处理应用
国外几乎所有超(超)临界机组都采用给水加氧处理,在德国有应用超过40年的历史;
国内80年代初期热工院开始在望亭电厂进行试验,95年在华能石洞口二厂开始加氧处理,目前国内超过50台机组采用加氧处理。
国内制定DL/T-805.1-2002直流锅炉给水加氧处理导则,和DL/T 912—2005超临界火力发电机组水汽质量标准。
;2.加氧处理原理;氧化膜保护性;当水的纯度达到一定要求后(一般氢电导率小于0.2μS/cm),一定浓度的氧(20~300μg/L)不但不会造成碳钢的腐蚀,反而能使碳钢表面形成一层均匀致密的三氧化二铁+四氧化三铁双层保护膜,该保护膜在纯水中溶解度低。 ;;锅炉水冷壁垢量达到200-300g/m2的机组,进行给水加氧处理前应进行化学清洗。
采用给水加氧的机组,任何时间都不应再加入联胺。;四、 加氧处理的优点;延长了锅炉清洗间隔时间。
6. 延长了凝结水精处理混床运行周期。
7. 改善了汽水品质,汽轮机通流部分积盐和腐蚀状况达到最佳。;五、 加氧处理目前仍存在的问题;加氧对铜合金的影响
铜合金在还原性介质中表面生成的是氧化亚铜(Cu2O)保护膜,此保护膜具有较低的溶解度。但在氧化性条件下,氧化亚铜转变为氧化铜( CuO ),氧化铜的溶解性较高,会通过高压(≥16.5MPa)蒸汽的溶解性携带或机械性携带转移到汽轮机高压缸沉积,引起蒸汽通流面积减小,降低高压缸效率。但对于含铜量小于1%的铜合金没有影响。;加氧对过热器、再热器氧化皮的影响
对T22、T91等合金钢未发现不良影响
对TP347不锈钢有???响,应采取以下措施消除:
(1) 机组启动、停机控制气温、气压变化速率;
(2) 运行期间严格控制过热器、再热器管超温;
(3) 做到封停必检,采用磁通检测仪或者拍片的方式检查“U”形弯处堵塞氧化皮情况,清理堵塞超过1/3面积的“U”形弯。; (4) 必要时在机组启动或停机时进行吹管。
对细晶钢、喷丸钢等奥氏体不锈钢没有影响。
;六、三门峡电厂#3、4机组给水加氧情况
介绍;锅炉。分别于2006年8月、10月投产,锅炉给水采用还原性全挥发处理方式。
2008年3月#3机组检查性大修,割管测定水冷壁向火侧垢量达到190g/m2,沉积速率126g/(m2.a)。
2009年6月#4机组检查性大修,割管测定水冷壁向火侧垢量达到160g/m2,沉积速率70g/(m2.a)。
运行2年多,垢量基本达到了DL/T794-2012《火力发电厂锅炉化学清洗导则》的要求。;为减少给水系统流动加速腐蚀,降低水冷壁结垢速率,决定进行给水加氧处理。在西安热工研究院的技术支持下,#3机组在2009年3月进行了酸洗,4月1日至23日进行了加氧转化试验;#4机组在2010年6月进行了酸洗,6月29日至7月21日进行了加氧转化试验。;(二)加氧系统简介; 其一在凝结水精处理出口母管,通过除氧器入口在线氧表溶解氧和凝结水流量信号进行加氧量调节,维持除氧器入口溶解氧含量达到期望值范围(30μg/L~150μg/L)。
其二在除氧器出口下水管,共三点,即电动给水泵前置泵入口、汽动给水泵A、B前置泵入口各一点。通过省煤器入口在线氧表溶解氧和凝结水流量信号进行加氧量调节,维持省煤器入口溶解氧含量达到期望值范围(30μg/L~100μg/L)。;加氧系统图;(三)加氧方式转换条件; 3.给水加氧处理同时需要加氨处理,加氨点为精处理出口,控制除氧器入口的直接电导率为1.5μS/cm ~2.7μS/cm(目标值2.0μS/cm),以维持省煤器入口给水pH值:8.50~9.00。
4.无论何时,都不得向凝结水和给水系统加联氨。
5.除氧器排氧门无故障,具备关至微开条件;高加汽侧排气门无故障,具备全关条件。 ;(四)、加氧转换试验准备工作;(五) 试验步骤 ;1. 给水AVT(R)处理系统水质查定和评价试验;2. 给水AVT(O)处理系统水质
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