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j首件涵洞墙身施工总结计划学习资料
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j首件涵洞墙身施工总结计划学习资料
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首件工程涵洞施工总结
一、首件工程概略
为了增强工程质量,立足于“预防为主,先试点”的原则,认真贯彻履行“以工序保分项,以分项保分部、以分部保单位,以单位保整体”的质量保证系统,保证我合同段内的涵洞工程质量切合设计要求及技术标准,我标段选定了K81+846钢筋砼盖板涵为我标段盖板涵
的首件动工工程。该盖板涵,洞口形式均为八字墙,孔数-孔径为1-4*5m。中心桩号为K81+846,交角90°;涵洞全长。二、参加首件工程的主要施工人员
姓 名 职 务 职 责
安朝蓬 技术负责人 负责施工方案的设计及交底 ,现场施工组织
周海彬 质检工程师 负责现场质量控制,报验
边家权 试验负责人 负责资料检验、试件留样工作
项志全 现场技术员 负责现场丈量、技术、质量控制
谢文杰 专职安全员 负责现场施工安全
桂 华 丈量负责人 负责整个施工中丈量控制
三、主要投入的机械设施
名称 型号 数目 名称 型号 数目
砼拌和楼 HZS75 1台 装载机 W500K 2台
砼罐车 9M3 3台 吊车 QY25D 1台
沟通弧焊机 BX1-500 2台 发电机 300KW 1台
四、涵洞基础及下构施工流程及工艺
1、涵洞基础施工
首件工程报批→丈量放线→基坑开挖→基底承载力检测→基础施工→墙身施工。
此项工程于2011年4月13日报批,于2011年4月14日开始施
工,第一放样,确立基坑开挖地点,并用石灰粉末表示开挖线,而后
基坑开挖至设计标高后,经过动力触探试验 ,基底承载力未达到设计
要求。
在施工基础前先进行放样,依据设计尺寸进行模板安装, 并加固
后方可进行混凝土浇筑。浇注好混凝土,并振捣密实。在基础浇注至
顶。
基础施工达成后进行墙身放样,墙身四角定点挂线进行模板安
装,安装时需要考虑墙身沉降缝与基础对应。 本项工程采纳的主要施
工方法为:模板采纳定型厚 4mm净面钢模,按设计的墙身尺寸现场拼
装,按基础沉降缝地点分段立模浇筑,每浇完一段墙身,进行下节墙
身循环浇筑混凝土。砼采纳集中拌合,罐车运输,采纳吊机配合料斗
入模浇筑。从整个施工过程来看,该首件工程过程受控,施工工序顺
畅。
我标段于2011年4月14日15时开始首段涵洞墙身施工,施工浇筑常常3小时,中间无任何外在要素扰乱,全部顺利;2011年4
14日进行模版拆掉,发现部分砼施工质量外观通病,现将通病现象、原由剖析及相应预防举措统计以下:
㈠、掉角
现象:砼局部掉块,不规整,棱角出缺点。
原由剖析: 1、模板拆模过早,模板脱模剂涂刷不平均,以致拆
模时棱角被粘掉。
2、过早拆掉承重模板。
3、拆模时受外力作用或重物撞击,棱角被碰掉。
预防举措:
1、模板在浇筑砼前充足润湿,砼浇筑后认真浇水保养。
2、拆掉钢筋砼结构承重模板时,砼应拥有足够的强度。表面和
棱角才不会遇到破坏。
3、拆模时使劲不可以过猛、过急,注意保护棱角。易被撞击的砼
阳角,拆模后加以保护。
4、砼浇筑完成,做好保温覆盖工作。
㈡、蜂窝
现象: 局部砼沙浆、石子多,石子之间出现缝隙,形成蜂窝状
的孔洞。
原由剖析:
1、砼配合比不正确,砂石、水泥资料计量不正确,或用水量不
准,造成沙浆少、卵石多。
2、砼搅拌时间短,没有拌和平均,砼和易性差,振捣不密实。
3、未按操作规程浇注砼,造成砼离析。
4、砼一次下料过多,没有分段、分层浇筑,振捣不实或下料与
振捣配合不好,因漏振造成蜂窝。
5、模板缝隙未堵好或模板不坚固,振捣砼时模板移位,造成严
重漏浆,形成蜂窝。
预防举措:
1、砼配料时严格按配合比计量,常常检查计量系统和自控制系
统。
2、砼拌和平均,颜色一致,最短搅拌时间切合规定。
3、砼自由倾落高度一般不得超出2m。如超出2m则采纳串筒、如超出4m则采纳溜槽等举措。
4、砼分层振捣。浇注层的厚度不得超出振捣器作用部分长度的
倍。
5、振捣砼拌和物时,插入式振捣器挪动间距不大于其作用半径
的倍;振捣器至模板的距离不大于振捣器有效半径的 1/2。为保
证上下砼联合优秀,振捣棒插入基层砼 5cm。
6、砼振捣时,一定掌握好振捣时间。砼不再明显下沉,不再出
现气泡。
7、浇注砼时,常常检查模板、支撑、接缝等状况。发现有模板
走动,立刻办理。
㈢、麻面
现象:砼表面局部缺浆,或有很多小凹坑,但无钢筋和石子外漏。
原由剖析:1、模板表面粗拙或清理不洁净,粘有干硬水泥沙浆
等杂物,拆模后,出现麻面。
2、钢模板脱模剂涂刷不平均,拆模时砼表面与模板粘结,惹起
麻面。
3、模板接缝不严实,浇筑砼时缝隙漏浆,出现麻面。
4、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡逗留在模板
表面,形成麻点。
预防举
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