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- 2021-08-16 发布于广东
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激光焊制程分析报告
激光焊的制程不良数是整个厂异常最多的一个地方,平均每天都 有2张异常单,常见于UH型号,较窄型号,较宽的型号。本年度基 本所有的电芯都开始使用黑色隔圈,也因制程控制、员工操作手法、 隔圈设计等因素导致激光焊炸火的数量也略微上升。
激光焊常见的异常基本为三大项:漏气、炸火、拐角焊孔。零电 这一项的数量其实是不多的。
激光焊所出现的问题可以从人、机、物、法、环,进行分析。
—、人
(1)在三车间的漏液电池中,我们可以发现不少电池为激光焊焊接 不到位或则焊接都没有焊接。
(引用品质张主管laser welding NG图片)
未焊电池和焊接不到位的电池流入测漏工序,又流入三车间,是 值得二车间的现场PE、生产部员工和管理人员、IPQC去反思的。 员工品质意识不强,将不良电池流入下工序甚至三车间,对不良品缺 乏正确的认识,甚至部分员工对何为不良品认识不足。分析此类原因 为:①无论是设备调试还是不良品的确认,设备部和工程部现场都缺
少对员工的培训,这点的话,本人需要检讨;②生产每日生产任务繁 重,缺乏培训时间;③员工比较缺乏向老员工、拉长或其他人员学习 的精神。④、员工缺乏品质意识;⑤员工长期盯着测漏水瓶和焊线, 精神上会开小差。⑥员工违规操作,更改作业参数;⑦测漏时所需真 空度在-0.07Mpa-0.08Mpa,今年以来,已多次未达到要求,这点需 要设备尽快解决。
(2)机台保养方面,我们的机台保养工作做得并不怎么好,激光焊 操作平台脏污,焊嘴脏污等等。
放电池底座,擦拭完的底座(亮的)和未擦拭的底座对比(黑的,表面冇一层厚厚的黑污)
十净的碎布擦了一小部分地方变成脏污的碎布焊嘴长期焊接,较脏,部分损坏严重亮的为擦拭十净的档条,其余为未擦弹簧损坏,未保养好 拭工换型号、隔条下方螺 母调到机台 厉,未将螺母 捡起。在机台 下方多次发 现螺母时,不小心将丿隔条卜?方没有螺母,只能用皱纹胶固处焊接时, 焊线倾 斜,焊接 平台不在 水平面皱纹胶垫平电池
十净的碎布擦了一小部分地方
变成脏污的碎布
焊嘴长期焊接,较脏,部分损坏严重
亮的为擦拭十净的档条,其余为未擦
弹簧损坏,未保养好 拭
工换型号、
隔条下方螺 母调到机台 厉,未将螺母 捡起。在机台 下方多次发 现螺母
时,不小心将
丿
隔条卜?方没有螺母,只能用皱纹胶固处
焊接时, 焊线倾 斜,焊接 平台不在 水平面
皱纹胶垫平电池
粉尘对电池的影响是比较大的,小小的粉尘落在焊线上也会使焊
接炸火。但我们这点做得十分的不好。这点的话需要生产和设备加强 管理。
另用皱纹胶固定分隔条的方式非常不好,会影响焊线的整体效 果,并且客户审厂时也很不美观。
二、设备
激光焊使用的设备已经低于同行的设备(睿德验厂时提到了这一
点:激光焊电压100V太低,同行许多已采用250V的),并且激光焊 内部的掺钱化铝石榴石晶体是经过维修的,至于此问题会对电池造成 哪些不良影响,较难安排实验证实。
三、物料
物料对激光焊造成的影响有两点:①供应商直接供给物料;②我 们自己生产的物料。
(1) 供应商供给货物
激光焊焊接使用UH5234AR的盖板时,发现有钾钉漏气的现象;
2011年焊接使用东日4238ARS的盖板时,漏气不良超标严重,改 用创科达盖板后,明显有所改善。
以上两个现象均为多批次统计的结果。
盖板反弹,我们曾经在使用中新盖板时,工艺要求连接片处厚度 W1.95mm,部分由于连接翘起,已超过这个范围,导致盖板反弹, 澈光焊焊接侧面时,推板推不到位导致焊接炸火现象。
PFA钮卩钉绝缘胶边缘起须卡在壳口,导致炸火。
(2) 自己生产物料
在激光焊发生的炸火,由于自己物料引起的炸火基本集中在负极 防爆线另一侧和正极耳两处。
①负极防爆线另一侧炸火产生的原因有以下两点:(a)、上胶贴得过 松,导致隔圈甩芯时左右晃动,卡在壳口;(b)、贴上胶时,贴得过 紧导致隔圈就已经歪斜;(c)、折极耳工序手法存在问题;(d)极耳 定位不好(这与卷绕员工生产使用卷针和极片长短不一有关,主要为
极片长短不一有关),贴胶靠边,导致胶纸不易固定号隔圈。
改善方法:部分型号可改用正负极两道胶纸进行固定。②胶纸外露/胶纸外露,,组 装贴胶时,胶纸 两端未贴平,导 致入壳时,胶纸 卡在壳口,引起 激光焊炸火。丿工艺要求操作时需将胶纸两边抹平,但也有少数有此现象电池流入激光焊。③负极反包正极耳内置结构,正极高温胶贴得过上,卡在壳口,导致
改善方法:部分型号可改用正负极两道胶纸进行固定。
②胶纸外露
/胶纸外露,,组 装贴胶时,胶纸 两端未贴平,导 致入壳时,胶纸 卡在壳口,引起 激光焊炸火。丿
工艺要求操作时需将胶纸两边抹平,但也有少数有此现象电池流
入激光焊。
③负极反包正极耳内置结构,正极高温胶贴得过上,卡在壳口,导致
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