液氨泄漏事故案例分析.pdf

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液氨泄漏事故案例分析 一、莘县化肥有限责任公司液氨泄漏事故 2002 年 7 月 8 日 2 时 09 分,聊城市莘县化肥有限责任公司发生 液氨泄漏事故。这起事故共泄漏液氨约 20.1 吨,造成死亡 13 人,重 度中毒 24 人,直接经济损失约 72.62 万元。 1、事故经过 2002 年 7 月 8 日凌晨 0 点 20 分,一辆个体液氨罐车,在莘县化 肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装, 到凌晨 2 点左右灌 装基本结束时,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。驾驶员吩咐 押运员立即关闭灌装区西侧约 64m处的紧急切断阀, 自己迅速赶到罐 车尾部, 对罐车的紧急切断装置采取关闭措施, 一边与厂值班人员联 系并电话报警。 2 时 9 分,接到报警后,公安、消防等部门及县委、县政府主要 领导先后赶到现场,组织事故抢险和群众疏散。同时,企业值班领导 组织职工对生产系统紧急停车。 4 时 40 分,消防官兵将液氨罐车 2 个制动阀门和 1 个灌装截止 阀关闭。抢险搜救工作一直持续到 6 点 30 分。参与抢险搜救的干部、 群众和公安、 消防干警 500 多名,车辆 32 部,共解救、疏散群众 2000 余人。 2 、事故原因分析 经省政府调查组调查初步分析,发生事故的原因有以下四个方 面: (1) 液相连接导管破裂是造成事故的直接原因 初步查明,液相连接导管供货单位是河北省无生产许可证的一家 镇办企业。 经公安部门侦察鉴定, 液相连接导管破裂排除了人为破坏 因素。从发生事故前的记录看,液相连接导管的工作压力、温度及使 用期限均未超出规定范围, 是在正常使用条件下发生的破裂, 这是造 成这起事故的直接原因。 (2) 液氨罐车上的紧急切断装置失灵是液氨泄漏扩大的主要原因 事故发生后,距离氨库西侧约 64m处的紧急切断阀很快被关闭, 防止了液氨储槽中液氨的继续泄漏。 虽然驾驶员对罐车上的紧急切断 阀采取了紧急切断措施, 但由于该装置失灵, 致使罐车上液氨倒流泄 漏,导致事故的进一步扩大。 (3) 液氨罐区与周围居民区防护间距不符合规范要求,是导致事 故伤亡扩大的重要原因 根据 《小型氨肥厂卫生防护标准》(GB11666-89)和当地气象条件, 卫生防护距离要求为 1000m,而实际最近距离不足 25m,远远低于规 范要求。因此,液氨罐区与周围居民区防护间距不符合规范要求,是 导致事故伤亡扩大的重要原因。 (4) 安全管理制度和责任制不落实是发生事故的重要原因 ①企业在采购液相连接导管过程中, 没有严格执行规章制度, 把 关不严, 致使所购产品为无证厂家生产的产品, 给安全生产造成严重 隐患。 ②企业制定的《液氨充装安全管理规定》要求,“液氨车辆来厂 后,由当班调度负责检查《液化气体罐车使用证》 、《危险品运输许可 证》、《驾驶证》、《押运证》等有关证件是否齐全、合格,不合格者拒 绝充装。”而该液氨罐车仅有《驾驶证》 、《押运证》、《操作证》、《液 化气体罐车使用证》 ,未办理《危险品运输许可证》 ,手续不全;规定 还要求, “来厂车辆必须保证安全阀、 液位计、压力表、紧急切断阀、 进出口阀、手动放空阀、排污阀的完备、好用,由调度带领氨库操作 工进行检查。 符合规定由调度填写充装安全许可证并签字, 否则不许 充装。”而企业提供不出该车的充装

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