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蒸煮锅药液置换泵防轴断裂新型结构的设计应用
摘 要:主要介绍药液置换泵防止轴断裂的叶轮与轴新型连结方式。解决轴断裂现象,延长设备的使用寿命,消除现场的生产安全隐患,有效保障蒸煮生产的连续性。
青山纸业浆粕制浆系统蒸煮区3台药液置换泵,用于浆粕生产中蒸煮锅蒸煮木片时置换药液,蒸煮锅内处于温度、压力变化大,内部介质呈酸碱变换的复杂工况。自2012年1月投入使用,平均5至6个月发生轴断裂的事故,前衬及叶轮磨损大,机械密封坏,均无法再次使用,直接经济损失大并造成无法连续生产。
1 基本结构、性能参数
原泵为单级单吸蜗壳离心泵,型号SP250-600.4,电机功率400kw,转速n=1500r/min,扬程90m,流量860m3/h。泵与电机用膜片联轴器直联,叶轮与轴材料均为双相钢S22053,采用普通平键的连接方式;半开式叶轮直径604毫米(4个叶片),悬臂式轴承架联轴器侧轴承7322两个,叶轮侧轴承NU322一个,约翰克朗JCS2-100双端面机械密封1套。
2 故障分析
药液置换泵运行后泵出口压力须保持高于蒸煮锅内的压力(8kg/cm2),泵出口的气动控制阀急停急开,叶轮在高速旋转下,药液反作用于叶轮,叶轮与轴之间形成大的冲击力。裂纹首先产生于键槽侧边,微小裂纹逐步扩大后造成突然的断裂,断口表面裂纹源、粗糙区、光滑区特征明显,符合疲劳断裂理论的描述,故障属于交变应力下的疲劳断裂。
3 改造技术方案
新的技术方案是改变叶轮与轴头的普通平键的连接形式,采用大螺距的矩形牙(图1、2)连接,螺纹连接分散了叶轮与轴连接间的应力集中。
3.1 螺纹尺寸的确定
(1)平键规格B25x14,在实际运行中与叶轮配合可以满足使用要求,毂槽没有损坏,毂槽深5.4毫米,因此牙厚仍选用25毫米,牙深5毫米(图1),此处不做挤压强度校核。
(2)与叶轮配合和轴径尺寸校核:与叶轮配合的轴直径90毫米,键槽深9毫米,有效受力直径 ( -9)x2=72毫米。
已知轴转速n=1500r/min,传递功率400kw,锁紧螺纹M42,材料双相钢S22053的扭转许用切应力[τ]=50MPa(由成大先《机械设计手册》轴篇推导出的近似值),求实心轴直径d及内外径比为0.58(42÷72=0.58)空心轴的外径D。
由上述计算得知,实心轴最小直径63.4毫米,空径比为0.58的空心轴的最小直径为66.4毫米,均小于72毫米,说明原轴在一般条件下运行是可行的。
(3)轴头受力比较(螺纹小径取75毫米大于原轴有效直径72毫米,简单受力分析差别忽略不计):轴的受力由原先的径向分布改变为垂直于螺牙的受力方向(图2),合力与径向力夹角α=70.6°,cos70.6°=0.33,径向的受力仅为合力的0.33倍,约1/3;牙厚25毫米、牙距60毫米的设计,使得螺纹总长约500毫米,去除加工牙自然形成的渐入角不计,牙厚25毫米的螺纹线长约320毫米(1个螺距的螺纹线周长约250毫米),是原平键长度105毫米的3倍,单位长度的矩形牙平均受力为原轴平键的1/3。
综上所述,最终改造技术方案为轴的螺纹小径75毫米,牙高5毫米,螺紋大径85毫米,保留轴头尺寸90毫米,形成1个小的直口与叶轮配合,保证叶轮安装后的对中性。
3.2 轴头与叶轮的螺纹应成对加工以保证连接配合公差的可靠性
锁紧螺杆M42x4.5不采用止退垫的锁止方式(防止叶轮间断启动工作可能造成止退垫的失效),而是与叶轮焊接连接,即将叶轮螺紧轴头后,再上紧锁紧螺杆,最后把锁紧螺杆与叶轮接合面断焊焊接,主要的作用是利用其与轴头螺距的不同形成自锁,不致造成叶轮的松脱。
4 结论
泵损坏后,无法与蒸煮锅中的药液置换,30吨的木片煮成浆后,后续困扰漂白工艺,不合格的浆进入系统后,造成质量不合格的漂白浆粕100-150吨成品浆,损失60万元以上。此项技术在2016年11月在3#药液置换泵中安装使用,至2019年6月没有发生过故障。1#药液置换泵于2017年12月、2#药液置换泵于2018年6月分别更换新型结构的泵,每台改造成本约3万元, 3台置换液泵每年节约维修费用12万元,如重新选型,3台套设备总价约400万元。此项防轴断裂新型结构技术在生产实践中的成功运用,节约了维修费用,避免了计划外检修造成的不能连续生产的安全隐患,经济效益十分显著,也为旧设备改造提供了新的思路。
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