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简述下穿铁路顶进箱涵裂缝修补技术
简述下穿铁路顶进箱涵裂缝修补技术
作者:王仁仑
来源:《建筑与装饰》2021年第09期
摘 要 钢筋混凝土箱涵在施工过程中,易产生裂缝,其影响因素有:度应力,原材料质量,地基不均匀沉降,模板支撑不稳,结构配筋,混凝土振捣及养护达不到要求等。本文以合肥G206下穿宁西铁路改扩建工程为实例,分析箱身预制及顶进施工后箱涵侧墙裂缝产生的原因,并根据裂缝类型及实际情况制定修补方案,简述采用改性环氧注浆的施工方法及注意事项,以达到保证箱涵正常使用。
关键词 钢筋混凝土箱涵;顶进施工;裂缝;改性环氧注浆施工 1 工程概况
本工程是合肥市G206公路改建工程涉铁段的关键性控制项目,工程在道路里程K7+053处与宁西上行线铁路相交,道路中线与宁西上行线铁路法线夹角为14度,道路下穿铁路采用斜交正做,四孔(12.5+16+16+12.5)m分离式框架,框架总高8.35m,框架总长27.3m=7.3m U型槽+12.7m箱身+7.3m U型槽,U型槽与箱身同时预制、同时顶进。主体箱涵在宁西上行线铁路南侧工作坑内预制,采用在铁路线上架设D型施工便梁顶进箱涵法施工。
箱涵顶进完成后,对箱涵外观进行检查过程中,发现箱涵侧墙发现裂缝,裂缝宽度均大于0.1mm,且为贯穿裂缝;其中侧墙裂缝沿竖向分布,最后发现与侧墙内埋设落水管位置基本一致,裂缝发展后在落水管之间也出现裂缝,最终裂缝间距约5~6m[1]。 2 裂缝成因分析 2.1 设计方面原因
一方面,工程设计箱涵长度27.3m,净宽18m,侧墙厚度分别为1000mm、850mm,属于薄壁超长结构,依据《钢筋混凝土设计规范》――GB50010-2021规定,地下室墙壁、挡土墙等变形缝最大间距位于室内或土中30m、露天20m。该箱涵设计过程中侧墙及顶板虽然留置有诱导缝,但顶板诱导缝处分布钢筋并未断开,不利于温度应力和混凝土本身变形应力的消除。另一方面,为考虑排除箱涵顶部铁路线上积水,在侧墙内埋设有φ100的PVC排水管,该PVC排水管表面光滑,且沿高度方向未设置螺旋筋,PVC与混凝土之间黏结力不足,同时削弱了界面混凝土,导致了侧墙裂缝的开展[2]。 2.2 施工方法原因
本工程采用顶进法施工,顶进工作坑位于拟顶进位置的南侧,箱涵预制完成达到强度后,采用液压集中控制千斤顶同步顶推施工,千斤顶达到顶程逐步更换接长顶铁达到顶推目的。顶
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