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丙烯制冷系统运行总结 摘要 本文讨论了丙烯制冷系统开车及运行中出现的问题、注意事项及整改 措施。经过不断地技术改进和优化操作, 实现了安全稳定运行, 不但节约大量丙 烯,还缩短了开车时间。 关键词 制冷系统;丙烯制冷;改进措施 0 引言 中国神华集团煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 (简称包头煤化工分公 司),年产 1 800kt/a 煤制甲醇装置的丙烯制冷单元(双系列)由中国五环化学工 程公司设计, 透平部分由杭州汽轮机股份有限公司设计和制造, 压缩机部分由日 本日立提供。丙烯制冷单元为低温甲醇洗单元提供冷量,采用丙烯压缩制冷。 根据丙烯的理化性质, 将液态丙烯在激冷器中低压闪蒸, 向低温甲醇洗单元 提供所需的冷量,并带走甲醇吸收放出的热量。 丙烯制冷单元自 2010 年 6 月运行至今,运行基本平稳。本文主要讨论丙烯 制冷系统开车及运行中出现的问题、注意事项及整改措施。 1 丙烯制冷单元工艺流程 来自低温甲醇洗单元的气体丙烯( -40℃,0.04MPa (G))经压缩机入口分 离器(142V101)分离夹带的液体丙烯后,进入压缩机一段入口。 压缩后( 90℃, 1.6MPa (G))的丙烯气经丙烯冷凝器( 142E101)被循环水冷凝成液体丙烯,减 压至 0.51MPa (G)进入丙烯闪蒸槽( 142V103),闪蒸出的丙烯气在三段入口分 离器( 142V105)中分离夹带的丙烯液后,进入压缩机三段入口。从丙烯闪蒸槽 (142V103)底部出来的液体丙烯( 1.2℃,0.651MPa (G))分成两股,一股直 接进入丙烯过冷器( 142E102)的管程,被另一股减压至 0.15MPa (G)进入丙 烯过冷器( 142E102)壳程的丙烯冷却至 -20℃后,送至低温甲醇洗单元使用。从 丙烯过冷器( 142E102)壳程出来的气体丙烯( -25℃,0.15MPa (G))经二段入 口分离器( 142V104)分离夹带的液体丙烯后,进入压缩机二段入口。两系列制 冷装置共用一个丙烯贮槽( 142V102),收集本单元和低温甲醇洗单元排出的液 体丙烯,同时两个制冷系列共同使用一个煮油器( 142V106),用来去除系统中 的杂质。 2 出现的问题 1)142V101 压缩机入口分离器的主要作用:一是将来自低甲的丙烯气液分 离;二是将来自压缩机出口通过一段防喘振阀返回压缩机入口的 90℃, 1.6MPa (G))丙烯气体降温到 -36℃,并将 142V101 液体丙烯蒸发,防止压缩机喘振。 但实际运行的过程中当液位控制超过 10%时 (设计值为 30%~60%)会出现一段 入口流量计读数为零,一、二、三段防喘振阀全开,后发现流量计引压管能排出 液体丙烯,由于气相带微量液体使得流量计为零,压缩机不能正常工作; 2 )压缩机干气密封气泄漏气压力在全厂开车的过程中高达 250kPa (设计值 达到 195kPa 时压缩机会联锁跳车) 。原因是在全厂开车的过程中火炬管网的压力 高,并非压缩机干气密封系统故障; 3 )在压缩机试车时,压缩机出口压力达到 1.79MPa,(压缩机出口最高设计 压力为 1.73MPa,当压力超过 1.73MPa 时,压力控制放空阀 142PV104 会自动打 开),但 142PV104 全开,压力依然高于设计最高值 1.73MPa,后发现 142E101 冷凝器积液包丙烯液温度测点温度高达 60℃,打开 142E1

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