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一线创新成果评选申报表(2021)
专业类别:炼油与化工 申报单位(企业):兰州石化
成果名称
提高丁苯油胶SBR-1712成品门尼粘度48~50合格率
领衔人
管东红
联系电话团队成员情况(含领衔人)
姓名
基层单位
员工编码
技能等级
(职务)
管东红
合成橡胶厂丁苯橡胶车间丁苯橡胶装置操作工/备员
冯旭
合成橡胶厂丁苯橡胶车间丁苯橡胶车间/生产主任
马彦龙
合成橡胶厂丁苯橡胶车间丁苯橡胶装置操作工/运行技师
高辰
合成橡胶厂丁苯橡胶车间丁苯橡胶装置操作工/聚合班长
苟建军
合成橡胶厂丁苯橡胶车间丁苯橡胶车间/工艺技术员
成果简介
(500字左右)
简要介绍:15万吨/年丁苯橡胶装置生产的丁苯充油胶SBR1712产品,虽然能满足优级品门尼粘度标准要求,但是为了提高客户的满意度,使产品物理性能更佳,收窄门尼粘度指标范围至48~50。分析SBR1712成品门尼粘度合格率低的问题,通过对上网胶乳与填充油配比、设备的缺陷、计量仪表问题深入分析,采取相应的整改措施,使丁苯充油胶SBR1712成品门尼粘度合格率从52.29%提高到67.37%,同时在生产运行周期方面有了大的突破。
关键技术:
1.胶浆泵机封冷却水内漏到胶浆中,使胶含量在指标范围低限,造成上网胶乳胶含量降低,使成品门尼粘度合格率降低。采取措施:每天定期检查胶浆泵填料泄漏情况,发现胶浆泵填料有泄漏时,更换胶浆泵填料,调整胶浆泵轴封冷却水的流量,防止冷却水窜入胶浆中,更换胶浆泵填料后,大罐胶含量稳定,门尼粘度合格率由52.29%上升至59.68%。
2. 填充油泵使用十年,泵齿轮磨损,造成填充油流量波动,填充油加入量随着凝聚产量的增加而增加,当填充油流量有波动时,填充油配比不稳定,使填充油实际配比降低。采取措施:现场流程优化,将P-508出入口断开,配管到大流量泵P-509A出入口,用P-509A替代P-508输送填充油。
3.装置使用的胶乳流量表是内衬聚氨酯的电磁流量计,易挂胶堵塞,当流量表堵塞时,影响上网胶乳的正常输送,上网胶乳流量有波动,清理次数多,影响胶乳流量计量的准确性,且随着胶乳流量表堵塞程度的增加,上网胶乳配比量逐渐减少,使上网胶乳和填充油配比的误差增大,造成成品门尼粘度合格率下降。采取措施: 2019年5月大检修期间,将胶乳流量表更换为内衬陶瓷镜面的电磁流量计,堵塞现象减少,停车清理时间缩短,工艺稳定性增加。
推广应用情况:1.通过以上工艺优化及设备改造,使得大罐胶含量稳定,填充油上料稳定,消除了胶含量及填充油波动引起的门尼波动,丁苯充油胶SBR1712成品门尼粘度合格率从52.29%提高到67.37%,总结推广先进操作经验,消除门尼、胶含量分析误差及胶乳、油流量偏差对成品门尼的影响。减少开停车带来的工艺波动和员工劳动量。
经济效益
(300字左右)
经大检修更换胶浆泵填料、填充油输送泵、胶乳流量表后,生产工艺平稳,减少了凝聚开停车次数≤2次/月,平均每月次品胶减少7t,SBR-1712成品门尼粘度合格率大幅度提高,丁苯油胶SBR-1712优级品价格7959.3元,次品胶价格3089.88元,差价4869.42元/吨,平均每月开车时间10天,P-509A比原来的泵功率增大1.5kw,耗电量增加36度/天,电费=36×10×0.62=223元,共产生效益:8×7×4869.42-223=27.25万元。利旧加工填充油泵,局部管线配置产生费用1000元。更换胶浆泵填料,产生费用200元。流量表费用5.5万元。
实际经济效益为:27.25- 5.5-0.1-0.02 =21.63万元
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2021年 月 日
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