(建筑电气工程)T精密四柱裁断机电气线路的改造与应用精编_文档视界.docxVIP

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  • 2021-11-08 发布于湖南
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(建筑电气工程)T精密四柱裁断机电气线路的改造与应用精编_文档视界.docx

PAGE PAGE 1 (建筑电气工程)T精密四柱裁断机电气线路的改造与应用精编_文档视界 (建筑电气工程)T精密四柱裁断机电气线路的改造 与应用 国家职业资格全国统壹鉴定 维修电工论文 (国家职业资格X级) 论文题目:30T精密四柱裁断机电气线 路的改造和应用 姓名: 身份证号: 准考证号: 所在省市:广东省佛山市 所在单位: 30T精密四柱裁断机电气线路的改造和应用 姓名 单位: 一、设备状况 我单位的裁断机购于上世纪九十年代未,属于台湾地区制造的,机械性能至今仍是不错的,冲裁力度较大。该机床主要是由电气控制系统、液压控制系统和机械传动系统三部分组成。工作时根据每批材料材质的不同,通过调节时间继电器调整裁断的深浅度,且要求每次的压力尽量均匀壹致,使材料刚被裁断为止,即完成壹个工作周期。该机的电气控制系统采用继电器、接触器、行程开关、电子定时器等元器件组成,由于工作环境以及元器件误差等原因,使机器时常出现各种故障。 二、原因分析 根据在单位多年的维修经验和对产品的工艺要求,以及结合车间操作该机器的人员反映的情况,认为此机床的电气控制系统存在以下几方面的问题: 1、由于裁断机所处的开料车间杂物较多,而且削皮小组产 生的粉尘较大,离裁断机的位置较近,所以机械表面的 皮屑和灰尘较多,接触器的触点容易被粉尘污染而导致 接触不良,形成缺相而损坏油泵电机,且易出现不能启 动或启动后不能自锁现象。 2、此机型原线路采用三个时间继电器,分别控制上压板的 裁断深度、复位高度。但由于这类时间继电器大多采用 晶体管或集成模块制造,使用时间壹但久了,难免会出 现误差。例如:裁断深度不壹,或者裁完料后,上压板 复不到设定的位置,有时候因为时间继电器计时不准确 的缘故甚至连垫板也被截断等现象,严重降低了生产效 率,材料的损耗也大。 3、原机床在正常运行的时候,都是由三只行程开关来控制 机器的行程复位和最高限制位置以及最低限制位置。但 由于复位行程开关每天都要频繁工作,容易造成元件的 触点部分接触不良,严重时甚至会使触点直接粘在壹起, 从而导至机器无法正常工作。 三、设备改造方案 我单位为了完善各台裁断机的操作性能,提高生产效率,更加重要的是为了操作人员的人身安全,决定对部分机台进行改造。考虑到成本问题,首先对机台的电气控制系统着手,本人负责该任务工作。具体整改内容如下: 1、电气改造选用PLC为控制核心,对整个电气系统进行控 制,代替原有的中间继电器和时间继电器。 2、选用固态继电器代替交流接触器,减少因接触不良问题 造成的故障,使机床更加稳定。 3、使用接近开关代替原有的行程开关,且增加壹个保护开 关,避免因下压时间过长,而造成裁刀在重压下把塑胶 垫板裁断的现象。 4、全部电磁阀线圈且联续流二极管,延长PLC触头的使用 寿命。 四、主要器件选用: 1、选用三菱FX1N-40MR型PLC为控制核心,对整个电气系 统进行控制。 2、接触部件选用国产型号为CJX-3J的三相固态继电器,控制 端为AC220V,额定电流为20A。 3、选用台湾产的电感型接近开关,其型号为TM-X1808E1, 具有封闭性好,使用寿命长,感应范围8mm。 4、续流二极管选用恢复二极管BA159。 五、PLC控制系统的设计和改造 (1)根据裁断机的控制要求,对各电气控制元件作PLC输入,输出点分配表,具体在附图1。 (2)PLC系统控制对各电气控制元件的接线图在附图1。(3)按照裁断机的机械运行要求,同时根据PLC系统控制的接线图,对原电气控制部分进行改造,同时编制PLC系统控制梯形图(附图2),指令表(附表1),且将程序写入PLC控制器中进行保存。 (4)电气控制改造方法: A.把原来的控制箱接线进行拆除,同时保留需要的壹部分电气元件。 B.选好合适的位置安装上新置的固态继电器、传感器、三菱PLC等元件。 C.按照设计的电气接线图(附图1)用不同颜色导线连 接发线路,用号码管签好线号,且用线槽封住。六、设备运行工作原理说明

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