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高效工艺对成纱质量指标影响及对策
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高效工艺对成纱质量指标影响及对策
王桂庆 高 见
〔江苏裕纶纺织集团〕
摘 要:本文从高效工艺的实践出发,通过各种比照试验得出高效工艺对成纱质量指标的影响,并提出了在推广应用高效工艺的过程中要做到产品质量稳定提高,减少毛羽、条干CVb和粗细节,而从工艺优化、纺纱关键器材选配、设备维修保养及运转操作方面所采取的对策。
关键词:高效工艺;质量指;标影响;对策
0 前言
我公司是从2005年5月份开场对高效工艺进展试验探索的,当时我公司正在进展扩能技术改造,公司领导十分重视高效工艺的研究,组织成立了攻关小组,对高效工艺进展试验推广,并于8月份逐步推广。
经过一年的生产实践,我们认为,高效工艺对成纱质量指标的提高、大幅减少前纺设备机台和降低生产本钱确实起到关键作用,因此高效工艺具有很高的推广应用价值。
高效工艺是指在现代纺纱设备上,主动开掘现代新型设备的潜能,以设备和专件的技术进步带开工艺创新应用,实践以前纺重定量、细纱大牵伸为主的高效率、高效益的纺纱系统工程。高效工艺突破了传统纺纱工艺的理论和实践应用,为纺纱企业探索出了一种资源节约的管理新模式、一条利润增长的崭新途径,可以说他是一个开展方向,是今后纺纱工艺研究的必然趋势,必将成为广阔纺纱企业争相探索实践的课题,所以高效工艺也被专家称为第三代纺纱工艺。
1 高效工艺的实践
1.1 纺纱工艺流程
FA009→FA105→FA125→FA029→FA116→FA203(清梳联)→FA306预并条机→E32条并卷联合机→E62精梳机→HSR1000并条机→FA481粗纱机→EJM128K或F1508细纱机(V型牵伸)→
1.2 高效工艺的试验探索
〔1〕我们经过反复研究讨论制定了试验方案和方案(见表1),对粗纱定量确实定和前道工艺配套,进展反复试验研究;其次对品种的适应性、生产的可能性、可靠性和质量的稳定性进展了深入细致的研究。
表1 试验方案和方案
方案
车号
机型
品种
试验内容
试验条件
1
32#
F1508
CJ40S
四种粗纱定量同锭比照试条干
同原棉、同粗纱捻系数
2
32#
F1508
CJ32S
四种粗纱定量同锭比照试条干
同原棉、同粗纱捻系数
3
7#
128K
C32S
四种粗纱定量同锭比照试条干
同原棉、同粗纱捻系数
〔2〕进展专题试验并整理试验数据和分析。
方案1、2、3的测试数据分别见表2、表3、表4。
表2 方案1的测试数据
方案
粗纱定量
条干CV/%
千米细节
千米粗节
千米棉结
条干CVb/%
毛羽值
5.5 g/10 m
2
21
28
7.5 g/10 m
2
22
27
8.0 g/10 m
3
19
27
8.5 g/10 m
24
30
表3 方案2的测试数据
方案
粗纱定量
条干CV/%
千米细节
千米粗节
千米棉结
条干CVb/%
毛羽值
6.0 g/10 m
24
7.5 g/10 m
9
8.0 g/10 m
0
11
27
8.5 g/10 m
0
13
23
表4 方案3的测试数据
方案
粗纱定量
条干CV/%
千米细节
千米粗节
千米棉结
条干CVb/%
毛羽值
6.0 g/10 m
110
141
7.5 g/10 m
2
137
148
8.0 g/10 m
2
135
146
8.5 g/10 m
2
139
156
从表2、表3可以看出,精棉品种随着粗纱定量的增加,无论是纺CJ40S还是纺CJ32S,其细纱条干CVCVCVCV值要比原有6.0定量粗纱的降低0.1~0.2。
〔3〕试验结论
对细纱V型牵伸而言,随着粗纱定量的增加,细纱条干有明显改善,其中以8.0 g/10 m左右较好,其主要原理是由于V型牵伸对纤维控制力较强,在牵伸过程中随着牵伸倍数加大对纤维后弯钩伸直效果较好,而且随着粗纱定量加重,纤维之间抱合力增强,粗纱在卷绕和退绕过程中意外伸长减小,这些都有利于条干均匀及粗细节减少。而且高效工艺对精梳品种的质量改良与提高明显好于普梳专纺,其主要原因是精梳粗纱中纤维伸直度较好且短绒少,由于牵伸而产生的附加不匀较小。
〔4〕验证试验结果
为了进一步试验论证,我们在细纱128K 1#~8#上进展批量试纺CJ32S,从1台逐步扩至8台,并进展跟踪质量测试,统计半个月测试数据,其结果见表5。
表5 试验结果
粗纱定量
条干CV/%
细节/个·km-1
粗节/个·km-1
棉结/个·km-1
条干CVb/%
毛羽值
10
10
10
12
CV值可以降低0.17,细节降低0.2个/km,粗节不变,棉结增加2个/km,条
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