UASB反应器的初次启动.docVIP

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  • 2021-11-26 发布于广东
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UASB反应器的初次启动 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 2 文1:UASB反应器的初次启动 2 (表1) 5 ( 图1) 5 (图2) 5 文2:UASB工艺系统设计方法探讨 8 一、概述 8 二、UASB系统设计 8 1、预处理设施 8 2、UASB反应器体积的设计 10 3、UASB反应器的详细设计 12 1) 反应器的体积和高度 12 2) 反应器的升流速度 12 3) 反应器的截面积和反应器的长、宽(或直径) 13 4) 单元反应器最大体积和分格化的反应器 13 5) 单元反应器的系列化 14 三、反应器的配水系统的设计 14 1、配水孔口负荷 14 2、进水分配系统 15 1) 连续进水方式(一管一孔) 15 2) 脉冲进水方式 15 3) 一管多孔配水方式 16 4) 分枝式配水方式 16 3、配水管道设计 16 四、气、固、液三相分离装置 17 五、建筑材料 18 参考文摘引言: 18 原创性声明(模板) 19 文章致谢(模板) 19 正文 UASB反应器的初次启动 文1:UASB反应器的初次启动 工艺概述 某酒精企业污水处理场处理经由酒精蒸发工艺排出的二次蒸汽冷凝水及事故排放的部分离心清液两股废水。平均水量为405 m3/d,平均温度为50℃左右,pH值为,原液COD约为8000mg/l ,SS为1600mg/l 。 废水经由酸化调节池进行水解酸化并加碱调整pH值>,再由耐酸液下泵送至UASB反应器。 UASB反应器为钢制矩形罐体,外形尺寸9m××6m,有效容积750 m3。设计容积负荷(VLR)为/(m3·d) 进液布水采用一管多孔配水方式。原液经反应器底部经4根布水管分配到各自的支管,并由支管下方等距布水孔射流到反应器底部的反射锥,此时与污泥床上的污泥充分接触并发生扰动。 由于采用多孔配水,考虑到布水管道末端容易出现死角及堵塞现象,故在反应器底部设有兼作放空用的排泥管两根。经两台排泥管道泵(Q=25 m3/h、H=30m、W=4kw、一开一备)送入污泥压滤机。 UASB反应器内安装有玻璃钢材质预制的可供水、泥、气分离用的三相分离器,共分16组、三层,由碳钢为加固连接为一整体结构。属多级厌氧分离装置。 厌氧水由三相分离器出水堰溢流到集水槽后汇集到出水总管后重力流入好氧处理系统。 考虑到北方气候因素,在反应器罐体内距底部处设有一根蒸汽加热管线,在启动初期及冬季对反应器内部进行直接加热。 由集气室所产生的沼气首先由位于反应器顶部的4根支管收集后通过主管进入气液分离器,在进行气液分离后通过水封罐进入沼气柜。 沼气柜为浮罩式,设有限位器、排空阀、泄压阀、水封、溢流、蒸汽伴热及柜顶配重。沼气通过输送风机直接运送到锅炉回收利用。 初次启动 进料流量调整: 2001年3月初各装置安装完成后开始初次启动的准备工作,首先将酸化调节池注入清水,打开UASB底部人孔,进入反应器内后启动酸化调节池液下泵向UASB进水,逐一查看穿孔支管射流量是否均匀有无阻塞、死角,并通过阀门调整各支管流出水量基本一致。 进水流量调整非常关键,在很多同样布水条件的实例中,布水不均现象多有发生,这样会造成污泥床的形成不均衡,减小反应器的处理能力。 种泥的选择: 由于没有现成的颗粒污泥,就近选择采购了某生活污水厂的消化污泥(含水率80~85%);另一部分采购自某酒精厂的厌氧絮状污泥(含水率85~90%)(二次启动) 污泥接种: 将污泥投入搅拌罐注入工艺冷却水(30℃)稀释、搅拌,并经过充分筛滤处理后,经临时管线将污泥输送至反应器沉淀区流入罐底。当反应器填充量达到25%时,通入蒸汽升温,开始对污泥进行72h活化,使反应器罐体内温度恒定在37℃~41℃之间,活化过程中每24h进料一次,进料量为25m3/d(COD≤500 mg/l),为防止污泥在活化过程中因沉淀分层,增设一回流管线利用两台排泥管道泵对污泥进行强制回流扰拌。 污泥驯化: 污泥驯化分为二个阶段进行:第一阶段为初始阶段,分反应器负荷<1 KgCOD/m3·d。此阶段周期为70天。第二阶段为提高阶段,1KgCOD/m3·d<反应器负荷<3KgCOD/m3·d。此阶段周期为90天 初始阶段:反应器内温度控制在37~39℃之间。每日进料量保持在100 m3/d(COD≤1000 mg/l)左右控制进水PH值在之间,当UASB反应器充满后,三相分离器溢流出水部分回流至调节池,这样既可以减少污泥洗出量,也可以节省碱投加量。 每天定时取厌氧进出水样,通过观测COD、VFA、pH值三项指标分析反应器内环境状

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