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―100℃单级压缩自动复叠制冷装置性能实验
―100℃单级压缩自动复叠制冷装置性能实验
―100℃单级压缩自动复叠制冷装置性能实验
― 100℃单级压缩自动复叠制冷装置的性能实验
【摘 要】 实验装置的测试剖析是考证单级压缩自动
复叠制冷系统可否达到 -80~ -120℃的一定步骤。 经过对实验
数据的丈量剖析,考证该装置更切合在实质应用中的各项要
求,运转安全靠谱性能。
【重点词】 复叠制冷装置 蒸发器 吸排气压力
实验装置各丈量点温度纪录
考虑到新式循环中增添了换热盘管,以及蒸发返流在循
环中换热效率的提升, 有可能进一步减少 R23 对 R134a 冷量
的需求, R14 对 R23 冷量的需求,我们在实验中调整了混淆
制冷剂的配比: R14: R23: R134a=3.3:3: 3.7 进行实验。
为了研究实验装置各点温度散布状况,在实验装置的主
要部位上部署了温度测点,各丈量点详细地点及各丈量点的
内容如图 1、2 所示。
蒸发器的降温曲线
红色曲线表示的蒸发盘管的供液温度,黑色曲线表示的
是蒸发盘管回气温度,之因此回气温度比供液温度低,因为
本实验没有冻结实物,而是将蒸发器裸露在空气中,进而导
致供液口 R14 蒸发量小所造成的。由图可知,在实验装置运
行的前 25 分钟内,蒸发器的温度降落的速率很大;在实验
装置运转 0.5~ 2 小时之间, 蒸发器的降落速度变小; 实验中
察看到,蒸发器能够在 2 小时内降到最低的温度值,而且运
行安稳,蒸发器蒸发温度稳固。温度变化趋向相像,图
-4 为
3 号分别罐内 R23 制冷工质的蒸发温度曲线图,从图中能够
看出,当运转 10 分钟后, R134a 工质第一被冷凝出来,从 1
号分别罐的罐底经过节流在蛇形盘管内蒸发,之因此温度比
早先计算的低一些,主要因为冷却水的温度过低,冷凝了少
量的 R23 制冷工质。 R23 在开机 25 分钟此后趋近稳固,最
低蒸发温度达到 -74℃。
系统吸、排气压力随运转时间变化状况
如图 5 为系统的吸、排气压力随运转时间的变化曲线图。
当系统启动时,压缩机的排气压力在很短时间内快速从
2.0Mpa 上涨 2.4Mpa,并迟缓达到最大值 2.7Mpa,吸气压力
也快速上涨从 0Mpa 升至 0.7Mpa ,随后,排气压力和吸气压
力渐渐降低。从图中能够看出,跟着系统的正常运转,系统
排气压力基本稳固在 1.9MPa 左右,而系统的吸气压力在也
稳固在 0.16Mpa 左右。
结语
在开机 100 分钟左右压力忽然上涨排气压力降落,主要
原由是在设施运转中间人为的切换了 R14 的毛细管所造成
的,此时蒸发器的低温温度显示为 -102.5 ℃,排气压力保持
在 2.16Mpa ,吸气压力保持在 0.09Mpa 。因为采纳了板式换
热器来取代水冷式冷凝器,使得本实验设施的冷凝温度有了
显然的降低,当蒸发温度一准时,冷凝温度降落,单位容积
的制冷量增大,压缩机的耗功功率却减少,制冷系数增大,
因此降低排气压力对制冷系统来说是有益的一面,也是节能
的一种方式。
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