啤酒厂个人工作总结.docx

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啤酒厂个人工作总结 篇一: XX 年度啤酒厂工作总结 年度总结 XX年已悄然进入尾声,回想起今年的经历, 从学校过渡 到社会,由学生到工作角色的转变,从中让我学到了许多实 际生产的知识,收获很多。 今年 3 月份,在公司的人事招聘中,我很荣幸成为公司 里的一员。并于XX年4月22日一一XX年9月27日这段时 间,在公司人事部的安排下,在金威啤酒(汕头)有限公司 酿造车间实习。实习期间,对啤酒酿造的整个生产流程有了 一个大致的了解后,我的定岗岗位是原料和糖化工序。 从原料进仓、 出仓、粉碎, 到糊化、 糖化、过滤、煮沸、 回旋沉淀等工序,通过车间师傅的耐心教导下,我逐渐对各 个工序的操作、注意点、设备的保养、现场情况等慢慢熟悉 起来,逐步积累了一些生产经验——原料是否合格,进仓号 的选择;原料出仓是否顺畅,立仓锥底手动阀的开度是否合 适,除杂除尘设备运转是否正常; 粉碎时调浆水流速有无 异常,粉碎完毕顶水量是否充足,粉碎设备运转过程有无异 响;糊化时大米糊锅是否严重,是否正常升温;糖化碘检是 否符合要求;过滤能否流畅;煮沸有无涌泡,锅内压力是否 在控制范围之内,煮沸总了浓度是否合格;回旋沉淀过程麦 汁中热凝固物的分离效果如何等等。 从 XX 年 9 月 27 日至今,我在金威啤酒(东莞)有限公 司酿造车间的原料、糖化这两个工序工作。从刚开始对车间 现场设备布置、管道走向、阀门安装位置的了解,到后来电 脑操作界面的熟悉,各个 控制点的学习等。 从 10 月 31 日车间的第一次投料至今, 共参与生产 了 65 批麦汁。在生产的过程中,在关注各工序各控制 点的参数,运转 状态的同时,我感受较深的是,对相对重要、主观因素 较强的步骤作 必要的心理确认或沟通确认。 (1)糊化、糖化辅料配备、添加确认; ( 2)酒花配备、添加进酒花罐以及煮沸过程中及时添 加确认; (3)氯化锌配备、添加确认; (4)糖化碘检确认; (5)过滤槽排糟板的挂钩、脱钩,排糟确认; ( 6)麦汁管路 CIP 确认; (7)麦汁杀菌、麦汁充氧、麦汁冷却温度确认; ( 8)麦汁批号与 1 号、 2 号麦糟罐进罐阀门选择确认; (9)冰水数量是否达到要求确认。 另外,个人认为车间目前存在的比较突出的问题主要有: ( 1)糖化一楼急需安装一部内线电话,方便现场人员 与控制室之间的 联系,确认必要的生产步骤,如辅料、酒花等是否已经 添加;同时, 也使现场人员能将现场的一些异常情况及时反馈到控 制室,保证正常 的生产。 (2)热凝固物罐 CIP 回流管需改造(回流管太细, 致 CIP 回流时间 超长)。 82(3)洗糟水温度调节能力差,一旦热水的温度超过 摄氏度,则洗 82 糟水温度达不到工艺要求。 ( 4)麦汁冷却温度不稳定,忽高忽低,导致冰水泵的 开度也忽大忽小, 这样,既不符合工艺要求,对冰水泵的使用寿命也有直 接的影响。 ( 5)粉碎间麦糠收集箱中有一个需改造(麦糠量大, 有时几乎是箱体 的两倍,导致只能保持箱门处于打开状态,以防止麦糠 无法排出,使 刮灰机烧坏。不过,这样处理的结果,却又使粉碎间设 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 备、地面、空 间的卫生无法保持。 )。 ( 6)重要的阀门,如洗糟水进口阀、沉淀槽进料阀时 不时出现开不到 位或关不到位,直接影响生产的正常运转。 ( 7)泵也时不时发生跳闸现象。如麦汁预热泵、储能 罐 2 号泵、冰水 泵、热水 2 号泵等;另外,糖化锅转入过滤槽槽物料泵、 煮沸锅转入 沉淀槽物料泵,启用时异响大;物料泵采用自冷式的化 工泵对热麦汁 也不合适。 (8)煮沸锅、沉淀槽 CIP 程序需修正、完善(原因— —清洗时压力达 不到,清洗效果不好) ;物料管道没有相应的 CIP 程序。 沉淀槽程序中 走麦汁程序部分需完善(热水,冰水,冷麦汁到发酵, 冰水,热水) , 目前少了最后一步——热水。 回顾 XX 年所经历的事,面对自己存在的许多不足,很 多的事情 还没有把它做细,如程序运行时各个参数的变化规律等, 在即将到来 的 XX 年,我将立足本职岗位,吸取教训,明确目标, 把自己存在的 不足、盲点找出来,把细节尽量做细,把工作做好。 篇二:啤酒厂实习心得体会 啤酒厂实习心得体会 为期一个星期的实习结束了,我在这一个星期的实习中 学到了很多在课堂上根本就学不到的知识 , 受益非浅。现在 我就对这一个星期的实习做一个工作小结。首先介绍一下我 的实习单位: [xxxxx] 啤酒,1998 年 2 月成立 ,注册资金亿 , 年产量15万吨.xx啤酒(中国)有限公司在各生产工厂实施 了一系列的产品、品牌标准。同时,制定了雪花啤酒系列产 品相关的工艺配方、酿造标准、包装标准等工艺技术标准。 生产车间分为, 糖

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