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富海常减压方案设计书总结
富海常减压方案设计书总结
富海常减压方案设计书总结
富海石化公司重油综合利用工程
100 万吨 /年常减压蒸馏装置
设计总结
山东三维石化公司一、 工程简况、试运、投产状况
1、 工程的简况
1.1 原料及产品方案
该工程属新建工程,原料为成功混淆原油,因为炼厂的第一个加工装置就是常减压蒸馏装置,肩负着向其他装置供给二次加工原料的任务,依据富海石化公司全厂总流程安排,确立常压塔出三条侧线,产品方案为汽油(兼备煤油)方案,减压塔出三条侧线,产出的蜡油全作为催化原料油。减压渣油经过减粘后作为燃料油,总之经过常减压蒸馏及延缓减粘生产汽油、柴油、蜡油馏分及燃料油,同时兼备溶剂油、煤油方案。
1.2 设计规模
设计规模为 100 万吨 /年常减压(上限 120 万吨 /年,下限 40 万吨 /年,设计点 100 万吨 /年); 40 万吨 /年减粘(上限 50 万吨 /年,下限 30 万吨 /年,设计点 40 万吨 / 年);年动工 8000 小时。工艺设备及管道、仪表、土建、电气等专业均按此规模设计。
1.3 设计范围
设计范围为新建装置界限限以内的设计。 DCS 控制室、变配电间在装置外单设。 1.4 设计原则
技术先进,经济合理,安全靠谱,方便操作,环境保护,使顾客以最少、最合理的投入,最后获得较好的综合经济效益。
1.5 设计阶段
设计阶段为一段设计。
1.6 参加专业
本装置参加的专业有工艺、工艺安装、设备、土建、电气、热工、暖通、总图、给排水、仪表等专业。
1.7 设计工期
本工程自 2005 年 4 月开始, 至 2005 年 8 月达成所有设计 。至 2006 年 6 月 30 号施工
达成, 2006 年 7 月投产,运转到现在。
2、 工程的试运及投产状况
该工程于 号投产试运,加工原油为成功混淆原油,混杂少许
M-100 原
油,从剖析数据可知,加工的原油比成功混淆原油稍重,刚开始装置办理量在
50-60
万吨 /年左右,各设备操作参数不稳固,减压塔顶抽真空成效不理想,设计人员实时赶到现场,与操作人员一同第一提升办理量,调整操作参数(流量、温度、压力等)凑近设计参数,最后各产品所有合格进罐,实现了投料试车一次成功。经过三个多月的运转证明装置运转安稳,工艺设备无泄露,仪表调理、计量正确,公用工程耗费量凑近设计值,达到了预期的目标。
2.1 加工原油性质原油基天性质原油名称
剖析工程
密度( 20℃) g/cm2 粘度
mm2/s
凝点℃
水 %( wt)
盐 mgNaCl/L
硫 %( wt)
2.2 产品收率
序号 产品名称
1 汽油
2 柴油
3 蜡油
4
5 总收率
6
成功混淆原油 成功混淆原油
(投产) (设计)
50℃ 83
80℃
28
50-150
馏出温度 ℃
收
率 %+
收
率 %
备
(wt)
( wt)
注
剖析值
设计值
200
360
520
500
520
7 550
8
9
设计的换热系统经运转证明换热效率高、换后温度高,运转安稳,设备无泄
露,在正常的设计负荷下,换后终温一直保持在 280-290℃范围内,与设计值 287℃相
差无几。
换热设备无泄露,无振动,基础无下沉。
2.4 电脱盐部分运转状况
该装置的电脱盐部分采纳交直流高效电脱盐技术,采纳两级两罐串连脱盐方式,电
脱盐罐尺寸为¢ 3200× 12000mm,投运过程中一次送电成功,灌水量占原油的 5%,
脱盐温度为 125℃,强电场的电场强度为 800V/cm, 弱电场的电场强度为 500V/cm,脱后原油经化验含盐为,小于 3mg/l ,排水含油为 48mg/l,小于 100 mg/l,各方面指标基本达到设计要求。
2.5 常压塔的回流取热比设计合理,高温位热量达到合理的利用,各中段回流抽出温
度与返塔温度差都在 80℃以上,各侧线换后温度较设计温度低,减少冷却器负荷,有
的不经换热可直接出装置。
2.6 机泵运转优秀,减压塔底泵无抽闲和汽蚀现象,排量安稳,无异样噪音,机械密
封无泄露;
2.7 加热炉焚烧完整,火焰刚正有力,炉膛光亮,炉出口温度颠簸很小,焚烧器无熄
火、漏油现象,空气预热系统运转优秀。
2.8 常压塔塔底液面颠簸很小,无冲塔现象,塔顶回流罐液面控制稳固,切水正常,
常一线产品闪点合格,常二线和常三线产品闪点、 95%点和凝结点都合格。减压塔各
侧线抽出温度和流量与设计值相差不大,在设计负荷范围内减顶抽真空系统真空度达
到,颠簸小,减压侧线产品的颜色、干点、重金属含量经化验均合格,渣油
550℃馏出率为 63.07%,完整达到设计要求。
2.9 仪表计量正确,调理阀调理敏捷。
因为业主还
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