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- 2021-12-11 发布于河北
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注塑车间年度工作总结与计划
一、工作回顾
、在 xx 年,我们的外壳产量为 个,导光柱为 423020
个,灯柱为 90000 个。 DC线产量为 2587650 根。车间在过去的一年
里还算是比较顺畅,品质质量也比较稳定,没有出现过大批量不良,
但还是出现不少小的问题,如插脚反插,上下壳混装,缺料等小批量
不良,不良比例都在千分之五一内。还有 DC线的漏铜,毛刺,不通
等等。对于这些问题我们各个工序都在做出改善,如我们的品质,我
们不定时的给予员工做出培训, 宣导员工的品质意识, 并做出培训记
录。
、在模具方面我们针对模具做出规定, 每生产 4 小时对模具进行模面清洗、打油保养,并做出相应的记录。
、机器方面我们针对机器也有相应的规定, 每天的早班都要对机器进行点检,包括机器的温度,烘料筒的温度,格林柱打油,机器的安全信号和机器的等等, 并做好相应的记录。 但由于我们的机器比较老,很多机台都有不同程度的轻微漏油,对于我们的 5S 影响很大,每周都要用锯末打扫几遍。希望领导们能给予解决。
、车间 5S 方面,针对车间 5S 我们也做出了相应的措施,生产的机台不允许放生产无关的东西, 如包,手机等。员工上下班卫生交接,
班长监督并占有责任。另对模具摆放进行了统一的规划,在
8、9 月
份的时候在王振峰经理的带动下, 对模具进行了全面的清理。 清理后
我又对模具进行了统计和定位放置。对于地面我们每周对地面进行 1
2 次的拖地清理。下一不我已经提出申请给车间的不同位置贴不同的质量,让员工能够时刻把安全生产和质量放在心中。 我相信只要我们不断的努力和创新,我们的车间在 xx 年又回换一个新貌。
5 、人员方面也有了比较好的开端, 14 年的时候注塑车间人员很
紧张,严重缺人,很多产品外发生产, 15 年对于人员的稳定,我们
给予培训,讲解。 使人员的有了更好的提升,对于自己的工位有了更
好的认识。订单方面不是很稳定,时多时少,多的时候非常紧张,少
的时候员工又放休,非常的不稳定。如果订单可以均衡的话,就会缓
解这种现象。
二、机器模具维修
1 ,在机器维修方面我们很多地方做的还不够, 一,时间回复不明,
因不知道配件什么时候到,或因没有及时的买到而影响我们的生产。
二,因我们是 24 小时制班制,但晚班是没有维修人员的,如有些设
备坏或需要更换电器配件的就只有停机等待。 模具的维修也是个很头
疼的问题,因没有专门的维修人员,模具需要拉出去维修,修复的时
间也不能给及时的提供。
建议:1、公司配备专门的修模人员,给修模提供及时的维修不影
响生产。
、机器配备备用件,坏了能够得到及时的维修更换。
、计划必须给注塑车间十天以上的生产计划。
年我们要做到的:
、按时完成计划下达的生产任务,做到保质保量。
2 、配合所有部门让生产更顺畅, 做到不因自己部门原因而影响生
产。
、做到安全生产。
、车间的 5S 管理加强控制,要切实做到。要求当天的事当天做
好。
、物料的管控加强,杜绝因自身原因造成超领。
、机器及模具保养做到位, 要求不是光做文件而是要切实认真的
做。
内容仅供参考
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