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上行线盾构姿态上浮事故及处理
1区间上行线盾构姿态上浮情况
目前区间上行线盾构已掘进至151环,掘进过程中因姿态上漂严重及无法控制,盾构已被迫二次停止施工,于 10月27日第一次停止盾构施工,当时盾构掘进至107环,盾构前点垂直方向偏离设计轴线380mm,后点偏离设计轴线320mm。盾构带压进仓施工后,当盾构掘进至151环时,由于盾构姿态上浮无法控制,于 12月27日再次停止施工。现分阶段进行详细情况描述:
1.1盾构正常施工段情况
在上行线始发及掘进至62环过程中,盾构各项掘进参数正常,地面沉降控制在规范及设计要求范围值内,盾构掘进推力不大,基本上在10000KN~18000KN之间,推进速度为20~40mm/min,出土量控制在40~45m3,姿态能控制自如。
1.2不正常段盾构施工(带压开仓前)
区间上行线盾构在掘进63~87环过程中,盾构推力每环递增并稳定于20000KN及以上,且盾构的盾尾出现上漂趋势,单环垂直变化量为+3~+5mm。盾首姿态基本可控;在掘进88~92环过程中,盾体上漂的趋势加剧,其表现为盾首和盾尾全部开始出现上漂,单环变垂直化量为+6~+10mm;在掘进92~95环过程中,盾体上漂趋势进一步加剧,特别是盾首单环最大垂直变化量达到+20mm,在后续的12环掘进中采取了一系列措施进行纠偏,但盾构上漂的趋势一直无法得到控制,平均每环的上漂值到达20mm,即在107环掘进完成后停止施工。停工后,我部采取了带压开仓的措施,对刀盘及刀具进行清理及更换。
1.3带压开仓后的正常掘进段
通过带压开仓、推进油缸重新分区及设计线路调坡等措施,上行线盾构于 12月5日恢复掘进。恢复掘进中进行了3次调坡调线,在第三次调坡前,在108环~128环掘进过程中盾构具备纠偏能力,盾构姿态基本可控。
1.4 带压开仓后的不正常掘进段
第三次调坡后,在130~142环推进过程中,在上下推进油缸差控制在100~150bar(上部大于下部)情况下,盾构姿态出现上漂现象。在推进143~147环开始,为了控制盾构姿态,我部将上下油缸压力差加大至200~250bar之间,垂直姿态并没得到良好控制,盾首姿态每环变化值仍为+6~+8mm。
在推进150环之前,我部将第3、17组油缸重新分区至D区,在恢复掘进时,姿态仍然无法得到有效控制,由于盾构前点垂直姿态达到9mm,盾构再一次停止施工。
2盾构上漂原因分析及采取的措施
盾构带压开仓前,我部从盾构测量系统、盾构推进系统、盾构操作方面及地质情况方面进行排查及采取措施,均未消除盾构姿态上漂的趋势,且情况向不利的方向发展。为了排除刀具磨损及结泥饼的原因,我部已选择进行盾构带压开仓措施,消除了刀具磨损及刀具结泥饼方面的影响,但是带压开仓后的盾构垂直姿态仍然不可控。
2.1盾构第一次带压开仓前情况
盾构机出现上浮现象后,我部首先采取了以下一些措施:
1)对盾构机姿态、成型隧道管片、自动测量系统顶台及测量控制点进行复测无异常。自动测量系统中输入的线路参数核对无误。
2)对盾构设备进行了全面检查,特别针对推进油缸、铰接油缸全部进行检测,设备性能无异常。
3)调节上部驱进油压限值(由220bar调至300bar),掘进过程中增大上部油压(290bar),减小下部油压(30bar)。过程中为减小下部推力,屏蔽了3~4组油缸。同时降低掘进速度(5~15mm/min)。
4)同步注浆量只注入上部两个点位,下部两个点位停止注浆,单环注浆量达到5~6m3。
5)增加配重:在101~104环施工过程采取了增加配重的措施,配重分两次加载在101~102环加载了7吨左右配重,在103~104环再增加了9吨左右共计加载了16吨左右。加载位置位于人仓及盾体前部。
6)增大上部土压及总推力:为给盾构到提供足够的反力,在105~107采取了增加上部土压(有原来的0.5~0.6bar,提高到1.0~1.2br),加大推力(推力提高至2200t)的措施,同时为消除铰接及盾尾间隙异常给盾构掘进带来的不利影响,掘进过程中有意识的调整铰接油缸行程及盾尾间隙。
但是以上一些措施均未消除盾构上浮的影响。
2.2盾构第一次带压开仓
(1)上行线盾构姿态不可控施工过程中,存在以下几个主要施工现象:
1)在盾构姿态不可控整个过程中,盾构推力都比较大,基本上都在20000KN及以上,局部地段推进过程中推力需达到25000KN,才能推动盾构机,速度勉强达到2~5mm/min。
2)带压开仓施工前,在盾构顶部推进油缸压力大于底部推进油缸压力的情况下,而存在顶部油缸行程小于底部油缸行程的状况。
(2)出现以上一些问题及现象,我部初步分析可能存在以下几个原因:
1)由于渣土改良效果不佳的原因,盾构刀盘边缘滚刀、刀圈边缘可能被泥土糊住,影响边缘滚刀切削土体的功能。
2
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