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- 2022-04-27 发布于陕西
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加热炉水管改造
冷却水管的薄壁会继续腐蚀,漏水将会非常严重,而且此水管是加热炉入炉辊道冷却水的主水管,加热炉炉内温度为1200摄氏度左右,如果因为漏水,影响轴承座冷却而很容易造成入炉辊道轴承区域性损坏,直接造成1580的停产。
轴承座冷却水充足,轴承座温度稳定,降低了1580车间的事故率。
预测:更换辊及轴承至少需要全车间100人,维修48小时。按照每小时20根钢,每根
根据22吨钢材的计算,总损失为20x22x48=21120吨带钢产量。按每吨钢材100元利润计算,间接经济损失21.12万元。每个盘轴承按500元计算,更换60个盘轴承的直接经济损失为500x60=30000元
5#步进梁的拖链
5#由于设计缺陷,生产过程中步进梁拖链被步进梁固定梁划伤,拖链损坏。一旦拖链损坏,拖链中的液压软管和电缆管也会损坏,并更换拖链及其液压软管和电缆管。
5#步进梁的事故率大大的降低了,拖链一直完好无损。内部的液压软管及电缆管也保护完好。
预测:每次至少需要15人更换拖链和软管,维护时间为24小时。根据每小时20块钢,
每根钢22吨计算,共损失20x22x24=10560吨带钢产量,按照每吨钢盈利100元计算,间接经济损失为1056000元。每副拖链按照1万元计算,液压软管两根按6000元计算,电缆管按5000元计算直接备件经济损失为21000元,如果一个月发生一次总的经济损失为1056000×12+21000×12/年
提升辊道液压站冷却水管处增加管道泵
由于升降辊道液压站冷却水的压力较低,导致升降辊道液压站的油温太高,每班停泵一次,只要一停泵,连铸的板坯就进不到1580车间,停泵3个小时温度才能降下来,才能使升降辊道再次使用。
管道泵使冷却水压力升高,油液充分冷却,保证升降辊道的长期使用。直接好处:
预测:每次停泵,停1个小时,每小时按20根钢计算,共损失20x22x1=440吨带钢产量,
按每吨钢材100元利润计算,间接经济损失4.4万元。如果这种情况一天发生三次
的事故,这样直接的经济损失为44000x3x365=4818万元
加热炉炉门提升液压缸管路改造
加热炉炉门升降缸是不锈钢管直接连接,由于缸在动作时压力冲击比较大,所以管路接头平均每天漏油一次,每次处理时间为半小时,
加热炉炉门起升钢未漏油,避免了炉门起升事故率。
预测:每次漏油,停半个小时,每小时按20根钢计算,共损失20x22x0.5=220吨带钢产
按每吨钢材100元利润计算,间接经济损失为22000元。如果此类事故每天发生一次,直接经济损失为22000x1x365=803万元/年
精轧伺服机顶主管路106阀块加节流丝堵
由于精轧机伺服站压力过高,工作压力为315bar,每台轧机都有一个开关阀。由于没有节流,106通电时压力冲击大,导致主管每天换辊时喷油,
精轧机伺服机顶主管路一直没有喷油,大大降低事故率。
预测:每次注油处理时间为1小时,按每小时20块钢计算,总损失为20x22x1=440吨带钢产量
量,按照每吨钢盈利100元计算,间接经济损失为44000元。如果按照每天发生1次这样的事故,这样直接的经济损失为44000x1x365=1606万元/年
检测线开卷托辊电机液压管路的改造
由于安装时液压管路90度弯头处是直接用管弯的,而不是用90度弯头焊接,导致外弯处拉伸,管壁变薄,每周漏油一次,补焊效果不佳。
管道改造后,解决了漏油问题,降低了事故率。
预测:每次漏油,处理2个小时,每小时按20根钢计算,共损失20x22x2=880吨带钢产
按每吨钢材100元利润计算,间接经济损失8.8万元。如果此类事故每周发生一次,直接经济损失为44000x5=220000元/年
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