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技术检测中心
二○一七年二月;前 言;汇 报 提 纲; 按照分公司“三抽”设备运行管理工作要求,2016年完成特种抽油泵、防腐抽油杆和内衬油管等特种管杆泵抽检等重点三抽设备质量抽检106批次,发现不合格8批次,总体合格率为92.5%,产品标准技术要求提升后,各类产品均发现不合格。; 2016年油田继续投入约6个亿的专项资金采购隔热油管、内衬油管、PE半包覆抽油杆等重点生产物资,强化稳产基础。中心通过制定科学的检测实施细则方案,优化运行管理,完成712批次,1007.28万米检测任务,共发现各类不合格产品8批次,7.09万米,杜绝了不合格品流入油田生产现场,为油田稳产长效投入提供了质量保证。; 2014年以来,针对抽油杆断裂频次增高现状,持续开展了油田在用抽油杆断裂失效和机理检测分析。三年来,完成了新杆、断杆质量检测、断杆井采出介质分析、油井生产参数收集、抽油杆材料模拟腐蚀试验等工作,取得检测数据600余组、1万余个。分析认为杆断由腐蚀和疲劳共同引起,在矿化度、CO2分压和温度等影响因素中,CO2分压和温度对杆腐蚀的影响更显著。;1、抽油杆断裂原因检测分析及认识;2、抽油杆材料腐蚀规律试验和机理分析;2、抽油杆材料腐蚀规律试验和机理分析; 含CO2时,三个因素对腐蚀产生交互影响,CO2分压的影响更显著。;2)配套内衬管杆腐蚀影响实验结论; 另外,30CrMO抽油杆与钢油管接触存在电偶腐蚀,杆腐蚀减轻,管腐蚀加剧,说明油管对抽油杆有一定保护作用。;3)抽油杆材料耐腐蚀性能分析;4) CO2腐蚀机理分析;3、抽油杆腐蚀防护建议;2)采取抽油杆防腐措施;1、继续按照分公司三抽管理流程要求,开展《三抽设备质量检测评价》工作,保证在用三抽设备和材料的质量,促进生产企业产品性能和可靠性、适用性提升。;2、继续开展三抽设备制造工艺优化和检测评价技术研究。;汇 报 提 纲;;污水处理剂质量检验情况表;1、水质运行质量检测概况;根据分公司回注水水质考核的总体部署,质检所在2016年进一步加强了对各污水站的水质考核工作(比2015年增加9座),2016年对全油田16个开发单位的78座污水站回注水水质进行月度水质考核工作,300个井口的季度??核工作,同时开展了现场油水处理剂质量检验评价,发布水质考核公报 12份。;主要指标;分公司井口水质合格率随出站水质变化波动,目前为47.9%,比2014年初期提高10个百分点,有向好趋势,但仍比出站水低约20个百分点。;2016年出站和井口各单项指标变化;产品;药剂优化理念:“站内净化,站外稳定,井口达标”;潍北污:水处理成本由2.99元/方降为1.34元/方,且腐蚀速率由1.854mm/a下降为0.076mm/a以下。;2、低污泥量水质改性技术在油田采出水中的推广应用;科研工作;汇报完毕!;内容总结
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