110kV花果园变电站#2主变老旧变压器大修处理 2.pdfVIP

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  • 2022-06-30 发布于江苏
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110kV花果园变电站#2主变老旧变压器大修处理 2.pdf

110kV花果园变电站#2主变老旧变压器大修处理 一、设备基本情况 110kV花果园变电站#2主变为衡阳变压器厂1990年出厂的SFSZ7-20000/110 型自然油循环风冷变压器,高压侧配备17档有载调压机构,中压测配备3档无 载调压机构,现已运行36年,在主要问题有:主变整套密封垫老化而导致多处 渗漏油,油枕为敞开式油枕,高压侧有载调压机构损坏,高压侧套管内漏,风冷 系统故障较多等。 二、主变修前问题汇总 序号 检修内容 图片说明 储油柜为敞开式储油柜,且 1 油位偏低,接近最低油位线 变压器密封垫运行年限超过 15年,本体、散热器、套管 升高座等多处存在渗漏油现 2 象;蝶阀、排油、注油阀等 多处阀门为老旧阀门,腐蚀 严重,多处渗漏油 变压器本体净油器运行时间 3 过长 变压器油温表、瓦斯继电器 达到校验周期;有载调压开 4 关瓦斯继电器为带跳闸信号 自保持功能,不符合反措要 求 本体散热器风扇老旧,噪声 5 过大,电缆老化严重;风冷 箱内二次元件老化严重 主变#6散热器一根散热管底 6 部存在脱焊现象,存在轻微 渗漏油 有载调压开关操作机构无法 7 电动及遥控调档,调压开关 内部长期未检查维护 110kV三相套管油位不可见, 疑似存在套管内漏现象,套 管为非防污型伞裙瓷瓶,爬 8 电比距偏小;110kV中性点零 序TA为外置式TA,且长期运 行中已损坏 9 变压器局部腐蚀严重 35kV侧套管导电杆上无抱箍 10 线夹,引线直接和导电杆相 连,连接不可靠 主变本体及有载调压开关呼 吸器硅胶受潮,油封杯油位 11 不可见,不符合运维检修要 求 三、主变大修处理过程 1、主变大修前准备: 大功率电源箱电源接取,滤油机就位,油泵就位,储油箱就位,导油管就位, 主变钟罩枕木准备,10t吊车就位,25t 吊车准备。完成主变修前高压试验、局放 试验、油化试验,作为修后试验的对比。 主变吊罩及器身检查应选在晴天进行;器身暴露在空气中的时间作如下规 定:空气相对湿度不大于65%时不超过16h;空气相对湿度不大于75%时不超过 12h,器身暴露时间从变压器放油时起计算直至开始注油为止。 2、主变本体及调压机构排油、滤油: (1)将导油管连接至本体下方排油阀处,用油泵将本体绝缘油抽至储油箱内; (2)将导油管连接至调压油箱排油管阀门处,用油泵将本体绝缘油抽至储油 箱内; (3)用滤油机对储油箱内的绝缘油进行真空滤油。 3、主变附件拆除: (1)拆除高、中、低压侧套管一次引线; (2)拆除铁芯、夹件接地引下线; (3)拆除主变所有非电量二次信号电缆; (4)拆除风冷系统二次电缆; (5)拆除有载调压机构二次电缆; (6)主变油温表拆除; (7)拆除高压侧套管:拆除高压侧套管抱箍线夹、将军帽,用白纱带将高压 侧导电杆绑扎牢固,防止其直接坠入变压器内部,10t 吊车就位,将套管选择中 间部位按其安装角度绑扎牢固,吊卸套管,将其放至合适位置;套管拆除后将一 次引线用白纱带放入本体内部合适位置,并用盖板或塑料薄膜将其升高座密封; (8)拆除油枕:拆除本体及调压油枕的注油管、出油管、呼吸器管、导油连 管、瓦斯继电器等;10t 吊车就位,将本体及调压油枕用吊绳绑扎牢固,拆除油 枕基础螺丝,吊卸油枕; (9)拆除高压侧有载调压机构:拆除有载调压机构垂直连杆、水平连杆及齿 轮盒,将有载调压机构绑扎牢固,用10t吊车将有载调压机构吊卸拆除; (10)拆除中压侧无载调压操作杆:解开

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