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冷凝水余热回收系统节能效果明显
江苏华鑫化工机械厂一直采用开式凝结水回收系统。其中,凝结水箱为开放式结构,与大气相通,会产生大量的二次闪蒸蒸汽,以往这些热能和水分均被排放到环境中。2011 年下半年,该厂技术人员经过综合测试分析,制定了回收系统的改造及余热利用方案。
首先,他们将原有的开式凝结水回收系统改为闭式回收系统。在生产、空调和其他冷凝水回收管道上安装阀门,阀门关闭后冷凝水不再直接回到凝结水箱。在这些管道上连接旁通管 道,将凝结水分别接入多路共网器,将不同压力的凝结水汇流到一起形成高温热水进入凝结 水闭式回收器。凝结水闭式回收器的水泵将高温热水送往用热点,在经过换热降温后回到容 器罐实现供水循环。
他们还在闭式回收器的放空口设置了乏汽排放阀。通过乏汽排放阀的控制,将系统剩余热 量通过蒸汽的形式排放掉,实现整个凝结水回收管道保持微背压甚至是零背压的运行方式。
其次,他们对凝结水热量进行综合利用。利用途径之一是加热锅炉给水。锅炉软化水经过换热器后温度可提高 40℃~50℃,在锅炉软化水流量较小时温升可达到60℃,进入除氧器加热器前水温就已经达到 90℃以上,从而大大节省了蒸汽耗用量。之二是冬季将高温水应用到采暖换热。之三是夏季将高温水应用到热水型溴化锂制冷机,作为制冷的热源。
改造完成后,该厂实现了热量回收和使用的平衡。目前系统可适应全年的工艺状况,全年余热平均利用率在 90%以上。以年回用冷凝水6.5 万吨计算,改造前只是回收凝结水,平均温度在 70℃;改造后按照高温热水温度为 135℃计算,年可节约能耗费用 125.6 万元。此外, 改造后还彻底消除了因排放凝结水和闪蒸二次汽造成的热污染。整个冷凝水回收系统为完全 密闭,既消除了安全隐患,实现了清洁生产,还彻底消除了凝结水箱的二次蒸汽,解决了地 下室的潮湿和结露问题。凝结水泵在输送高温凝结水的状态下不发生汽蚀,可确保能源回收 系统的长期安全运行。
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