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论长寿排水公司污水处理厂自动化控制
摘 要:本文介绍了长寿污水处理厂实施自动化控制的实践,论证了自动化系统对污水处理
运行管理的重要作用,提出了智能化是自控系统发展方向的观点。
关键字:污水处理厂 自动化控制 设备改造
1.污水处理可能对三峡库来说还算是一个新星的行业,在三峡库区新建的污水处理厂
中,大部分设置了自动化控制系统,力求对整个污水处理过程实行全面监控。但由于这项工
作尚处在实践摸索阶段,与国外水平相比存在较大差距,主要问题是:
(l)主要控制设备功能不稳定,特别是在线仪表的准确性和稳定性来看,不能完全达
到由计算机控制的要求。
(2)自控水平低,距智能化自动控制还有很大差距。
(3)运行条件变化范围大,某些工艺环节尚在不断调整。
(4)运行操作人员尚不能对工艺进行全方位控制操作。
由于以上条件限制,大多数污水处理厂的自控系统只能发挥监视和对部分设备进行远
程控制的功能。长寿污水处理厂针对以上问题,自2003 年 5 月试运行到现在来看,根据实
际运行,并通过对部分设备的改造和完善,加之对现场运行操作人员的技术培训,使中控室
具有集中控制、监视、现场故障报警等功能。操作人员可在中控室进行操作,为安全稳定运
行提供了保障。
2.长寿排水公司自控概况
长寿污水处理厂处理长寿区 20 万人生活污水及工业废水,我厂监控系统采用工业以太
网集中控制系统。此系统包括1个监控中心(中控室)、6 个现场 PLC 站(模拟屏 PLC 、配
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电间站PLC 加药间站 PLC 、脱水间PLC 、PLC 站和紫外光 PLC 站)。配电间站主要控制提
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升泵站、格栅井、沉砂池、氧化沟、二沉池、回流泵站、剩余泵站、贮泥池的自动运行;模
拟屏站主要对模拟屏的数据处理控制;加药间站主要是对加药间的自动控制;脱水间 2 个站
分别对 1 号和 2 号脱水机进行自动控制,紫外光站是对紫外光消毒系统进行控制。中控室则
对全厂设备的控制操作及监视。现场分站采用的PLC 可编程控制系统是美国AB 公司以太网
系统。
3. 对设备的改造与完善
长寿污水处理厂从试运行以来,由于现场电气及机械设备存在一些问题,直接影响了自
控系统的正常运行。根据存在的问题,结合实际运行情况及工艺要求,对自动化控制系统的
现场控制设备进行了部分技术改造。
3.1 对现场一些设备进行改造
由于我厂增加了一台脱水机和PLC柜,为了把新增的这台脱水机PLC柜的运行信号联到
中控室,避免重新进行布线。使用交换机联接两台脱水间PLC柜,通过一根信号线接到中控
室交换机。改造现场和配电机曝气机的二次控制回路,解决了中控室不能控制曝气机启停的
问题。
1号2号氧化沟的变频曝气机由于控制转换开关处在开关柜
控制和机旁控制方式时,变频器模拟量4~20mA 电流输入电路断开,使得不能输入变频
器运行频率,变频器控制失效,不能运行。经考虑,短接模拟量电流输入的转换开关控制回
路。
变频器频率信号(模拟量)、运行信号(开关量)没有输出给
PLC,使得上位机无法判断曝气机是否运行。过后经自动化人员改进后,只给出变频器
频率信号(模拟量),运行信号可有可无(开关量)。
3.2 对PLC源程序的修改、优化
试运行中,我厂由于采用的是巡检制度,将各分散值班点集中到中心控制室值班操作。
所以必须对比较重要的报警参数根据实际情况做进一步的修改。通过对PLC可编程控制器的
源程序进行修改、编译,主要是启停液位、报警液位、逻辑控制、出水流量、加药间液位、
提升泵站液位差等。不仅实现了设备按工艺流程运行的要求,而且机械设备运行的准确性、
安全性有了很大提高,电气故障大为减少。故障点检查也很方便,大大降低了电气设备的故
障率,使现场自动运行更加稳定。更主要的是为自动化控制的顺利实现创造了条件。
另外对高压配电系统和一套独立的监控系统,如出现任何故障不仅有指示灯光报警,而
且还配有语音报警系统,使值班人员一目了然,可清楚地判断故障发生的部位并做及时处理,
避免事故的发生。
3.4 安装视频监视系统的
为了让操作人员真正在中控室控制全厂、监视全厂、管理全厂,长寿污水处理厂
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