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12-一起主变有载开关电源空开频繁跳开异常分析(培训微课堂)
黄湖变1#主变有载调压开关(SVIII-500/35-1007,上海华明开关厂,操作机构:CMA9,2000-7出厂,同年12月份投入运行)。该开关自今年起频繁发生有载开关操作机构箱内电源空开跳开情况,导致无法遥控调档。具体情况如下所述。
1 现象
调度发现1#主变无法遥控调档后,通知运行人员到现场检查。运行人员现场检查发现:机构箱内电源空开跳开;档位指示正常;33格表盘绿色区域中间白线略微偏出观察方孔外。且若直接将空开合上,则空开会立即跳开。后运行人员将33格表盘手动调整至绿色区域内,空开可正常合上。具体如下图所示:
8月23日21时30份53秒,有载开关电源空开跳开。22时36分,运行人员到现场无法直接复位。后经档位调整后,可直接复位。其他日期情况与此同。
9月2日上午,调度所发现有载开关有联动现象(2档直接运行至五档),现场电源空开未跳开。具体如下图所示:
9月2日前,检修人员现场多次检查后,未发现明显异常情况。具体如下录像所示:
9月2日,在黄湖变现场操作时,亦未发现明显异常现象。但发现一次档位由3档调至4档时,凸轮开关S12未完全复位,如下图所示。
但继续由4档调至5档时,凸轮开关S12复位情况正常,如下录像所示。
2 分析
黄湖变1#主变有载调压开关控制回路原理图如下图所示。
1)正常情况下,若有载开关在两档中间位置时电源Q1突然断开,则在电源送出时,有载开关可继续按原调档方向继续调档,直至调档结束。不存在空开无法合上现象。
2)有载开关操作机构设有防止联动的时间继电器K21。其整定时间为6~7S。调一档正常时间为5.3S左右。从电源空开跳闸后现象:33格表盘绿色区域中间白线与实际应到位置偏差并不是很大;且OPEN2000上报数据显示(电源故障均在电机正在运转复位后0.3S左右)看,有载开关并未发生联动情况,而是调档到位后空开跳开。即并不是因为时间继电器到时动作而导致空开跳开。
3)根据开关控制回路原理图,初步分析电源空开跳开原因如下:
当S12(或S14)断开后,K1(或K2)失电断开(因电机正在运转保护复位信号发信正常,故判断K1、K2无剩磁延迟断开现象)。此时:1)电机制动继电器K3因剩磁或其他原因,常闭节点延迟闭合(偶然情况,不是每次都发生);2)电动机在投运后的初期,其机构齿轮箱等存在较大的阻尼,所以电机失电后滑行距离较小,但在磨合期过后,整个机构润滑度得到提高,所以出现了总滑行距离超过1.5+1格,甚至达到1.5+2格以上,造成电动机延迟制动(转过头)。这种情况下,已经复位的S12(或S14)又稍微转动一定角度,造成S12(或14)辅助接点闭合。此时,保护回路因K1、K2、S13复位(常闭接地闭合)而接通,造成电源开关Q1跳闸线圈启动;同时,K1(或K2)也因S12(或14)辅助接点闭合而启动。从两只继电器(Q1、K1)结构型号我们可以知道,Q1(电源空开脱扣线圈)的运动部分质量要比K1(小型交流接触器)小,所以其惯性也小、动作速度快。所以Q1会先于K1动作,即跳电源空开。
运行人员现场复位时,保护回路因S12(或S14)闭合而一直导通,故空开无法复位。后将档位手动摇至正常位置后,S12(或S14)断开,空开可以复位。
9月2日早上7点50分左右,有载开关由2档一直升至5档,可能原因如下:
可能原因1:初始原因同上,电机因K3制动继电器或自身刹车制动原因而稍转过头,造成已复位S14(假设最外面的控制上升的为S14)又稍转动一定角度。而恰巧此时S14的两个辅助接点(C-NO1,C-NO2)不同步动作,造成:C-NO2节点尚未闭合(断开),造成保护回路不通从而不能使空开Q1跳开;C-NO1节点已经闭合,使上升继电器K1动作,导致电机继续转动;电机继续转动后,因K1常闭节点断开,即使S14的C-NO2节点闭合,也不会导致空开跳开。且因为K3的常开节点已断开过(上述分析因其延时动作,而不是不动作),使K21复位,故此时时间继电器并不动作。直至调至5档后,K3继电器动作正常(无延时现象),电机运转正常,自动停止。
可能原因2:机构滑行(原因同上)到1格位置时,Q1、K1同时开始励磁,但在Q1动作之前,机构滑行(速度较快)到2格位置(总滑行距离达到3格)使S13常闭接点断开使Q1失磁,这样就不会跳电源空开,而K1则会动作进行第二次调档运作,也就是滑档。
处理措施
因考虑到此1#主变即将进行更换,故不进行更换有载开关操作机构。现已临时进行处理措施,以减少空开跳开频率、次数:更换S12、S13、S14、K1、K2、K3、K20等辅助节点、继电器。并将S12、S13、S14辅助节点位置稍微向左移(即使凸轮转过头一点,也不至于使S12或S14辅助
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