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二、问题解决型(指令性目标)QC成果
这类成果是指课题的目标是指上级下达的(即指令性目标)。问题解决型(包括现场型、攻关型、服务型、管理型)课题,都可以是指令性目标。
如果是问题解决型中指令性目标的课题。QC成果的整理,就应该按照问题解决型(指令性目标)课题QC小组活动的程序,一个步骤,一个步骤去整理。成果内容内容包括选择课题、设定目标、目标可行性分析、分析原因、确定主要原因、制定对策、按对策实施、检查效果、确定巩固措施、总结和下一步打算的程序,还包括数据、图表、统计工具等。
指令性目标课题与自定目标课题成果内容的区别是:指令性目标课题成果中没有现在调查,而多了一个目标可行性分析。其他内容和自定目标课题成果内容一样。案例二是指令性目标课题课题成果的案例,2013年度获得全国优秀QC小组成果。
案例二 问题解决型(指令性目标)课题QC小组成果案例
提高双头螺栓零件良品率
一、课题背景
二分厂是XX公司以先进的数字化加工制造为特色,集精密车、铣、镗、磨和激光、热处理、氩弧焊接等生产工艺于一体的现代化加工分厂。能够完成轴类、销类、壳体类、本体类、特殊复杂异型和薄壁类零件的钢、铝、铜、不锈钢、钛合金、镍合金等材料零件的批量柔性加工。但对于细长轴类零件的加工,分厂仍沿用旧的加工工艺方法,采用“一夹一顶”(一头用卡盘夹紧,一头使用顶尖孔)的装夹方式,这种加工方式虽能完成细长轴类零件的加工,但在加工过程中发现零件有明显颤动现象,会使刀具磨损加剧,易发生“打刀”现象,造成零件尺寸不稳定。
该零件属于典型的细长轴类零件加工,零件直径只有φ3mm,长度达92mm,长径比达31倍,在加工中难度较大,尺寸不稳定,特别是图纸要求零件外圆粗糙度要求较高,在加工中部分零件外观不合格,需靠返修来保证,这样的生产方式既费时又不经济,直接影响着产品生产任务的完成,公司命令分厂必须提高双头螺栓零件良品率,因此,二分厂QC小组决定成立了“细长轴加工方法探索与推广QC小组”,运用QC方法攻克此难点,确保全年生产经营目标的实现。
双头螺栓零件外形图
二、小组概况
课题名称
提高双头螺栓零件良品率
小组名称
细长轴加工方法探索与推广QC小组
小组成立日期
2001.03.08
注册编号
2012-02
TOM教育时间
人均30学时
课题类型
攻关型
活动时间
2012.3-2013.3
活动次数
平均每月两次
成 员
出勤率
96%
姓名
性别
职务
文化程度
组内职务
组内分工
李XX
男
分厂厂长
本 科
组 长
行政指挥
李XX
男
质量部部长
本 科
顾 问
方案组织策划
张XX
男
质量副厂长
本 科
副组长
技术指导
党XX
男
技术科长
本 科
组 员
协助策划
郭 X
女
技 术 员
本 科
组 员
负责方案设计
牛XX
女
QC诊断师
本 科
组 员
成果指导、培训
粟XX
男
生产组长
专 科
组 员
协调方案实施
曹XX
男
机 电 修
专 科
组 员
加工试验操作
杨XX
男
操 作 工
专 科
组 员
加工试验操作
段XX
男
技 术 员
本 科
组 员
成果资料总结
胡 X
男
技 术 员
本 科
组 员
现场检查记录
孙 X
女
质 量 员
专 科
组 员
数据统计
我们QC小组成立于2001年3月,由分厂领导、工艺技术、质量以及生产骨干组成。自小组成立以来,解决了生产中的许多难题,取得了较好的成绩,其中“惯性体合件加工” 被评为二○○一年度全国优秀质量小组 ;“提高170产品发动机壳体良品率”被评为二○○四年度全国优秀质量小组;“提高某产品壳体部件良品率”获二○○八年度全国优秀质理管理小组。
小组成员的工作要求:“认真做事是合格,用心做事才优秀”。
图(一)QC全体成员照片(略)
三、选择课题
顾客需求
顾客需求求
今年生产任务大幅增加,一发弹上需装配四件双头螺栓,按今年2000发导弹计算,共需加工8000件双头螺栓
公司目标
公司要求将双头螺栓零件良品率指标提高到95%
生产现状
选择课题
提高双头螺栓零件良品率
2011年11月-2012年3月生产统计表
四、设定目标
从上图可以看出:双头螺栓零件良品率平均只有65%,而公司要求双头螺栓零件的良品率指标提高到95%,所以我们确定的活动
课题是:提高双头螺栓零件良品率。
五、目标可行性分析
分析1. 2012年3月12日,QC全部成员对分厂2011年5~8月份进检零件2400件进行数据调查与统计,不合格品839件,占零件总数的34.96%;合格品1561件,占零件总数的65.04%。
表2 5~8月零件生产情况统计表
月份
生
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