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新设备、新技术.doc

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关于成都轨道交通8号线双桥路站 新技术、新设备总结 成都地铁施工不同其他城市地铁条件,地质条件以砂卵石、泥岩地层为主,且地下水含量极为丰富,因此地铁施工新工艺、新技术、新材料及新设备的应用及推广较为关键和重要。基坑围护结构采用旋挖钻孔桩+钢内支撑支护,围护桩桩头破除采用环刀法破除,提高施工效率。土方开挖至砂卵石泥岩交界地层降水井降水井即失效,同时结合现场实际情况,在基坑开挖至基底时采用集水套管法进行基坑降水。保证了基坑的干燥,加快了施工效率。 钢筋加工采用数控机床新型设备进行加工,节约了劳动力,大大提高了钢筋加工的效率。 一、工程概括 双桥路站为8号线与4号线的换乘站,车站为双柱三跨三层岛式站,总长200m,标准段宽23.5m,车站底板埋深27m,车站采用两端明挖,下穿4号线部分采用平顶直墙暗挖法施工。北侧基坑(36m)主要位于华润商业二期地块内,该地块目前已局部开挖,南侧基坑(140m)主要位于华润住宅八九期地块内,场地现状为华润地产临时施工生活区,暗挖段位于双福二路下方,暗挖长度约24m。 图1-1 双桥路站现场施工平面照片 二、新技术应用简介 1、环切法破除围护桩头 (1)高程测量:水准测量,放出实际的桩顶标高,对桩顶标高统一用红漆标识。 施工放样 红漆标识 (2)无齿锯环切:用无齿锯绕桩头环向一周切割,深度3-4cm,用风镐沿桩头自上至下凿出V型槽剥离混凝土,环切时不得损伤主筋。 环切 凿出V型槽 (3)剥出桩头钢筋:采用风镐沿桩头自上至下将钢筋主筋剥离。 风镐剥离混凝土 剥出成型的桩头钢筋 (4)切断桩头:当全部钢筋凿出后,在桩顶标高以上3cm处水平环向间距20cm采用风钻钻出断桩孔,使用钢钎打入各个断桩孔中,来回反复敲击钢钎,使混凝土在环形断桩孔处断开。 风钻钻出断桩孔 大锤反复敲击钢钎 (5)吊离桩头:对已断开的桩头钻出吊装孔,插入钢钎,用起重设备将已断裂脱离的桩头吊出,起重设备应垂直起降,不能左右晃动避免桩头倾到将桩基主筋压成死弯。 (6)桩头清理:桩头清理采用人工凿除多余混个凝土并清顶,桩顶形成中心略高、周边略低的断面,确保桩顶面平整、密实。 人工凿除多余混凝土 清理成型的桩头 项目部开会总结环切法破除桩头施工工艺 2、集水套管法进行基坑降水 结合双桥路站现场实际情况南侧基坑共布置6套新型给排水装置,北侧布置2套给排水装置,基坑底引流管环绕基坑一周布置,引流管埋在结构底板以下,采用碎石回填。 基坑坑底引流管和给排水装置平面布置示意图 坑底引流管剖面示意图 基坑坑壁引水渗流 若基坑开挖过程中出现孔隙水渗漏情况,则设置Φ20塑料泄水管,泄水管埋入土体内50cm,表面打孔,孔距5cm×5cm,泄水管外包土工布防止砂砾堵塞泄水孔,采用Φ40塑料管引流至基坑底或盲沟内,直接排入坑底集水井。通过水泵将集水井内积水抽排至基坑外沉淀池内,井沉淀达到排放标准后排入市政管道内。 桩间排水系统示意图 埋设盲管,碎石回填 采用集水套管法进行基坑降水,基坑面无明水 三、新设备应用简介 车站采用螺栓连接式移动钢筋加工棚,美观、经济、环保,摒弃了常规焊接式钢筋棚可重复利用率差的缺点;车站钢筋加工采用国家级科技成果立式智能钢筋机器人,其中围护桩钢筋笼采用滚笼机加工、结构钢筋采用数控弯曲机、数控立式弯曲中心、锯切机加工,全自动化加工设备精度高、质量好、速度快、效率高,摒弃了人工制作效率低、质量无法保证的缺点。 图3-1 钢筋棚外观及内部照片 图3-2滚笼机加工钢筋照片 图3-3全自动化钢筋加工设备照片 图3-4 全自动数控弯箍机 图3-5立式智能钢筋机器人 图3-6全自动钢筋锯切及螺纹加工生产线 四、分析与总结 1、钢筋笼滚焊机 工效方面:以一节12m钢筋笼计,采用传统施工工艺,组装骨架需要6个熟练工人工作1.5-2h,组装完成后盘绕箍筋需要3个熟练工人工作1—1.5h,整体完成合计需要12-16.5个工时:采用钢筋笼滚焊机作业.3个熟练工人工作1-1.5h即可完成钢筋笼的骨架组装和箍筋盘绕作业,整体完成台计需要3-4.5个工时,工效提高3-4倍。 质量方面:采用传统施工工艺,主筋间距误差±5mm,螺旋筋间距误差±10mm,且施工过程中需花费大量的时间和精力进行定位以达到施工精度,作业工人作业水平和质量意识对钢筋笼成品质量影响非常大;采用钢筋笼滚焊机作业,主筋间距误差±2mm,螺旋筋间距误差±3mm,且由于箍筋采用二氧化碳保护焊、焊接质量可靠且牢固,运输和吊装过程中不易出现脱焊、移位的情况,同时钢筋笼加工精度高,主筋顺直,利于现场吊装时上下节钢筋笼对接。 成本方面自于工效的提高,极大的降低了钢筋笼加工人工费用,同时钢筋笼施工质量的提高,降低了钢筋笼成品的

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