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- 2022-11-02 发布于四川
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优化甲醇系统工艺; 大为焦化公司年产8万吨甲醇装置是全国第一套先进的焦炉气制甲醇工艺,本装置于2004年底建成投产.因各种因素影响,甲醇产量偏低,到2005年3月,我们的甲醇小时产量不到7.5吨; 为进一步提高甲醇产品的产量和质量、增强市场竞争力、为公司多创经济和社会效益,2005年度我QC小组选定了“优化甲醇系统工艺,提高甲醇产量”为攻关课题。
;二、小组概况 ;三.选题理由;;四、现状调查;五、确定目标;First Point;;七、原因分析;七、原因分析; 小组成员对提出的13项末端因素进??分析和确认,以找出影响甲醇系统生产能力的主要原因:
;八、要因确认;;九、制定对策;对 策 计 划 表;对 策 计 划 表;十、实 施;;;实施二:精脱硫、转化系统的稳定运行 并提供优质的转化气体; 为提高甲醇产量,车间通过技改,5月份从气柜入口通过增设调节阀及在线分析仪以精确配入CO2,同时把转化炉操作温度提到900℃,H2O/C从4.0降至3.5,减小转化触媒中的变换反应,从而保证气体组份稳定.;配碳及转化调整实施后合成新鲜气氢碳比比值如下:;
实施四: 醇分、水冷器的使用效率调整
1、醇分:由于原醇分设备设
计不合理,采取在分离段位
置加鲍尔环填料,增加分离
效率,其投用后运行效果较
好,醇分后气体醇含量由原
来的6500mg/Nm3降至
2000mg/Nm3。;
2、水冷器经过一段时间的运行后,出口气体温度上涨,主要是因合成塔热点温度过高,造成副反应加大,粗甲醇中含蜡严重,堵塞水冷器列管所至.车间除采用对水冷器蒸煮排蜡外.主要对系统工艺做了优化技改:增设废热锅炉副线及冷线扩径.改造后合成触媒层热点温度从265℃降至到240℃稳定运行,减少了副反应,水冷器从半个月的稳定运行提高到4个月,同时系统生产负荷也提高了20%.改造均取得了很好的效果。;实施五:操作经验不足;十一、效果检查; 2005年5-12月份小时产量平均达到了9.32t,与现状调查的1-4月份平均小时产量7.29t相比上升了2.03t,上升率为27个百分点,且2005年12月小时产量达到10t,达到了我们预定的目标值。;即:可增加经济效益壹仟伍佰贰拾陆万伍仟陆佰捌拾壹元!; 甲醇产品的生产、储存、装车、
销售等过程均严格按照《危险化
学品安全管理条例》运作,做到
安全第一、生产无泄漏、环保达标。
; 随着产品质量的提高,产品供不
应求,在给公司创造了良好的经济效
益和社会效益的同时,还受到了联合
国???源组织及欧盟的极大关注。联合
国能源组织及欧盟于2005年8月到公司
进行现场调研。目前,公司甲醇生产工
艺已申报了云南省科技进步奖。;十二、巩固措施;;
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