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焦化年会技术交流材料
焦化年会技术交流材料
第
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XX 公司的延迟焦化装置系统分析研究
装置概况
扬子石油化工股份有限公司160 万吨/年延迟焦化装置是公司 800 万吨/年炼油改造主体工程,由洛阳石油化工工程公司设计、中国石化集团第四建设公司承建。延迟焦化装置与 3 万标米 3/时气体脱硫装置设计为联合装置,本装置设计循环比为 0.25,生焦周期 24 小时,年开工时间 8000 小时,连续生产时间可达 3 年。装置投资 25122 万元,装置自 2003 年 9 月开始施工,于 2004 年 10 月竣工, 2004 年 12 月 7 日投料,开车一次成功。
装置采用了一些国内领先技术,其中 9.4 米塔径的焦炭塔,为当时的亚洲最大,建成投产时是亚洲运行的最大的单套重油加工装置。
装置由焦化系统、分馏系统、吹汽放空系统、水力除焦系统及切焦水和冷焦
水系统组成。装置原料为两套常减压装置的减压渣油,其中一套常减压装置的减压渣油 55 万吨/年(进口原油),二套常减压装置的减压渣油 105 万吨/年(鲁宁管输原油),焦化产品包括焦化富气、焦化粗汽油、焦化柴油、焦化蜡油和石油焦。装置有如下主要技术特点:
采用一炉两塔无堵焦阀工艺, 焦炭塔塔径φ 9400 , 设计操作压力0.17MPa。关键阀门全部由国外引进:四通阀 1 只,进料隔断阀 2 只,大瓦斯阀3 只,放空阀 2 只。
焦炭塔选材为铬钼钢 15CrMoR,上部选用 15CrMoR+0Cr13 复合板,塔体设中子料位计。设计顶部预热流程,设甩油罐(D32107)1 个,减少循环油量。
采用双面辐射加热炉,加热炉正常热负荷为 49.55MW(4260 万大卡/时),
设计最大负荷为 60MW(5160 万大卡/时)。采用多点注汽和在线烧焦技术,进料分三室六程,火嘴分布成 12 排共 144 只,炉管材质选用 Cr9Mo 钢,以适应高硫原油的生产和延长加热炉运行周期。
水力除焦系统关键设备高压水泵和三位控制阀从国外引进。高压水泵流量 300m3/h,扬程 3300m,除焦钻杆为 7″(φ 177×19×44200),风动水龙头与水涡轮各 2 台,互为备用。切焦器采用自动切换喷嘴,缩短除焦时间。
分馏塔塔径φ 5400,内件采用 38 层 T 型浮阀塔盘,底部设 7 层人字挡板。
采用“可灵活调节循环比”技术,原料不直接进分馏塔与含有焦粉的高
温油气接触,减少加热炉进料的焦粉含量。
采用旋流除油技术和全密闭放空生产工艺,消除放空区恶臭气味,改善工作环境。
管道、阀门选材
针对装置加工高硫油的实际情况,为防止管道的露点腐蚀和高温硫腐蚀, 管道设计在以下部位采取防腐措施,选用铬钼钢无缝钢管:
加热炉进料泵的出入口管道;加热炉出入口管道、以及与四通阀相连接的管道;焦炭塔进料线、出口油气线及部分甩油线;分馏塔底循环线,温度大于 250℃ 的中段回流和蜡油管线。
节能措施
为了回收分馏塔余热,设置四个中间回流,即:顶循环回流、柴油回流、中段回流及重蜡油回流,原料经过中段换热(E32102)、轻蜡油换热(E32103)、重蜡油换热(E32104)和塔底循环油换热(E32105)后,温度可达 300℃,降低了加热炉热负荷。
设柴油蒸汽发生器(E32108)、轻蜡油蒸汽发生器(E32109)和重蜡油蒸汽发生器(E32110),发生 0.35MPa 蒸汽。
使用高效新型火嘴,降低燃料消耗,加热炉设计热效率 90.5%。2 装置运行状况
主要经济指标和运行参数
160 万吨/年延迟焦化联合装置于 2004 年 12 月 7 日投料,开车一次成功, 生产出合格产品,由于设备原因(平衡管隔断阀大量泄漏)和设计上存在缺陷(平衡管隔断阀为单阀,泄漏后无补救措施),运行一个生焦周期(24 小时)后, 12 月 8 日装置改循环进行消缺,装置消缺完成后,于 12 月 17 日重新升温投料。
装置于 2005 年 6 月 21~24 日进行了标定,标定期间焦化原料,主要以一套常减压渣油为主(约 3600t/d,主要为鲁宁管输原油的渣油),不足部分由二套常减压装置(主要为伊朗轻油的渣油)和油品车间提供的部分冷渣,冷渣约占总进料的 10~15%),焦化系统标定期间系统运行基本正常,标定期间,减压渣油处理量为 203638 kg/h,即年加工能力为 162.91 万吨/年,是设计值 160 万吨/年的 101.82%,超过设计负荷。循环油量在标定期间最小值为37000 kg/h,循环比
为 0.182;最大值为 50000 kg/h,循环比为 0.246;循环比实现了灵活调节。装置主要经济技术指标见表 1,其它情况见附表 2~7。
序号技术经济指标设计值 标定值 05年上半年
序
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