精益生产工作汇报(模板).pptxVIP

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发动机总装车间A线精益工作汇报发动机总装车间:陶波汇报时间:2010-6-13第一页,共十九页。组织机构第二页,共十九页。选题理由车间生产效率提升15%生产线可动率达到85%小时进度提升至80台第三页,共十九页。现状调查调查一:对3月份工作日第一个小时的小时进度进行统计调查数据显示,第一小时平均下线数为56台。第四页,共十九页。调查二:对3月份工作日其他小时小时进度进行统计调查数据显示,3月份其他小时平均下线数达到72台,因第一小时平均下线数为56台,影响了整体日小时进度,生产效率未达到预期目标。必须提高第一小时进度,提升生产效率!第五页,共十九页。确立目标初期目标:第一小时小时进度提升到70台!最终目标:第一小时小时进度提升到80台!第六页,共十九页。原因分析通过进一步观察和分析,发现影响第一小时小时进度有以下几个方面的原因:原因一:首检问题1、每天上班后,操作者要对线体上上一班次结存下来的发动机进行确认检查,造成时间损失。2、操作者装配前需确认工具、气压等,对首台装配发动机进行自检确认。3、开线之后,质量员对装配首台发动机进行跟踪检查,需操作者签字确认,影响其连续作业。原因二:工辅料等待问题1、对于易损耗的工辅料,开线后再领取,未能及时发放给操作者,影响生产节拍。2、专人保管工具柜钥匙,偶尔会出现疏漏(如请假情况)。第七页,共十九页。原因三:交接班存在问题1、由于上一班次下班时部装吊篮与生产线夹具未一一对应(存在吊篮挂不上悬链的现象),当班接班后疏通时间的影响。2、上一班次交班信息不详细,当班要进行再次确认。3、测试缓慢导致付线夹具短缺后工位空缺现象,当班第一个小时发动机下线时间延长。第八页,共十九页。在保证首检质量的要求下提高效率,保证质量与节拍。对策实施对策一:作业调整1、操作者提前对上班次结存发动机进行检查,节省了时间。2、将操作者首台装配自检工作前移到班前会之前,保证生产线8:30准时开线。3、每日发动机首台专检,组员在小组质量员指导下,进行确认,扭力合格后予以放行,在休息时间再由操作者在《发动机装配首查表》上签字确认,压缩了首查时间。第九页,共十九页。对策二:工辅料领用改善1.对工辅料领用进行管理,设定易耗损工辅料安全库存,班会前由操作者先行领取,减少浪费的时间。2.工段保留工具柜备用钥匙,即使工具柜管理者缺勤也可保证工辅料正常发放。运行情况:杜绝了由于工辅料发放 引起开线延迟的情况。第十页,共十九页。改善前改善后对策三:交班情况改善改善一:确保吊篮一一对应 下班时部装和主线信息及时沟通,部装延迟关闭悬链,确保接班时吊篮和夹具一一对应。第十一页,共十九页。改善二:内部沟通1.白班和夜班班次间交班信息写详细,避免当班进行再次确认,耽误时间。2.对发动机各工位铺线数进行明确规定,制定《发动机铺线数统计表》,避免铺线空缺引起的第一个小时下线低的情况、质量问题后容易相互推诿的现象。发动机铺线数统计表改善三:外部沟通 和品质处沟通,要求测试间流转夹具不超过10台,确保接班时付线保证一定量的夹具流转。第十二页,共十九页。完成效果验证通过前期改善,四月份第一小时平均下线数达到72台,效率得以初步提升!第十三页,共十九页。通过持续改善,五月份第一小时平均下线数达到77台,效率得以稳步提升!小组成员相信:通过PDCA循环,小时进度会达到最终目标!第十四页,共十九页。改善推进1、创建学习型班组:不断提高管理水平和员工队伍素质为重点,增强班组团队的学习能力、创新能力、实践能力,切实提升班组自主精益管理能力,实现员工与企业的和谐发展、共同进步。线边观察统计作业理论测评操作熟练度测评第十五页,共十九页。2、发动机装配多工位培训,进一步提升装配技能,组员间形成“赶,帮,超”工作氛围,进一步提升小时进度。装配测时记录表强制节拍运行情况记录表第十六页,共十九页。3.白班和夜班关重设备操作者集中培训自主保全知识,操作者的工作经验相互交流,减少设备停线时间。第十七页,共十九页。工作体会1、通过小时进度下线数PDCA循环,小组每个员工都参与到改善中!2、精益生产教会我们积极主动找问题、分析问题、解决问题的方法,每位员工用自己的聪明才智为精益改造献计献策。3、精益生产是一个不断超越的过程,只有将其理念灌输到每一个员工心中,从消除身边的浪费开始,一步一步不断将公司的精益生产推向前进。第十八页,共十九页。谢谢!第十九页,共十九页。Sheet1 小组名称 成立时间 课题名称 活动情况 小组类型 小组成员 姓名 小组职务 部门职务 组长 组员 副组长 现场型 发动机总装车间2组 陶波 黎波 梅立 欧均波 6人 每周2次 组长 领工 唐勇 杜亮 第一小时生产进度提升 装配工 小组职务 ?2010?/?4?/?16

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