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-.BOG增压压缩机建设理由及设备概况
由于LNG (液化天然气)的超低温特性,LNG接收站在运行期间 会有一定量的B O G产生,原因主要包括以下几点:L NG储存过程中,储 罐与外界换热、大气压变化、L NG储罐内潜液泵工作产生的热量;低温管 道(如非卸船工况的卸船总管)与设备(如备用的低压泵、高压泵)保冷 吸收的热量;
L N G船接卸时,接卸系统预冷产生的热量和L N G进入储罐后的体积置 换;槽车装车时L N G进入槽车后的体积置换和热车预冷产生的热量等。B 。G的产生会增大L N G储罐的压力,一般接收站采用节能环保的再冷凝 工艺来处理BOG以维持L NG储罐压力平衡。再冷凝工艺是利用BOG 压缩机将蒸发气压缩到某一中间压力后,与由低压泵从储罐送出的L NG 在再冷凝器中充分混合,由于L N G加压后处于过冷状态,可以使B O G再冷凝,冷凝后的L N G经高压泵加压后气化 外输。该工艺需要有一定的L N G外输量作为冷却剂,适用于有稳定外输的 基荷操作的L N G接收站;对于以调峰为主的L N G接收站,外输量峰谷差 可高达7 0 : 1或更高,低谷时气化外输量可能低于再冷凝工艺需要的最低 L NG外输量(有时甚至为零),条件允许的接收站可以把压缩至某一中间 压力的BO G直接外输给当地用户来平衡罐压;否则,接收站需要通过把B 。G放火炬燃烧来维持L N G储罐压力的平衡。为适应低谷时外输气量大 幅减小的工况,减少或杜绝B O G放空燃烧,节约运行成本和减少碳排放, 完善接收站工艺设施,唐山L N G接收站增设了 B OG增压外输系统,蒸发 气在B O G压缩机压缩的基础上,进一步增压至外输管网压力,实现B O G
增压外输,即直接外输工艺,满足了在外输气量较低或零气化外输工况下接 收站的安全平稳运行。
唐山LNG接收站BOG增压压缩机采用MW - 6 76 / ( 7 - 8 5 )定水冷对称平衡四列三级无油润滑活塞往复式压缩机。设计遵循
《石油、化工和气体工业用往复压缩机》、J B / T 9 1 0 5《大型往复活塞压缩机技术条件》等相关标准规范的要求。增压压缩机采用三级压缩,四 列三级无油润滑,一级2个气缸,二级和三级各一个气缸。气量调节采用无 极气量调节系统。驱动机采用增安型无刷励磁同步电动机,额定电压6 0 0 0 V ,额定功率3 4 5 0 kW0
二、增压压缩机异常故障及处理
常见的往复压缩机故障类型是多方面的。在压缩机运行过程中,可能出 现诸如气阀阀片碎裂或弹簧变形与破碎、活塞杆弯曲或断裂、活塞环磨损严 重或断裂、气缸盖破裂、曲轴抱死或断裂、连杆断裂和变形、连杆螺栓断裂、 烧瓦、电机线圈烧坏等故障。由于往复压缩机运动件较多,大多数还是机械 性能故障。唐山L N G接收站增压压缩机于2 0 1 5年6月建设施工完毕, 截止撰文日期,累计运行时间达到2 8 3 2 1 h,基本实现了安全平稳运行, 较好的解决了接收站在气化外输量较低和零气化外输工况下B O G处理问 题。但在投运初期,陆续出现过一些意外故障,不同于往复压缩机常见故障 类型,由于发现及时、处理措施妥当,并未造成严重经济损失或安全事故, 暂且称为异常故障。
2 . 1 关键零部件松动
(1 )压缩机一级后列气缸的活塞杆与十字头的连接液压螺母松动。液压螺 母是先进的螺栓紧固系统,使用时应特别注意打压环节,确保达到所需压紧 目的。
增压压缩机组试运行期间,员工巡检时发现一级后列气缸的十字头位置有 异常噪声,及时采取紧急停机措施,拆开隔离室盖板,检查发现活塞杆与十 字头连接处的液压螺母松动,并造成活塞杆丝扣有些微偏磨。问题调查:施 工队伍在施工过程中,液压螺母打压时出现液压压力不稳现象,但未及时引 起重视,导致液压螺母安装压力不足,预紧力不足,导致在运行过程中发生 松动。原因分析:安装液压螺母打压时出现液压压力不稳现象,可能是打压 泵有轻微泄漏,导致压力稳不住;或手动泵右边的卸荷开关手柄没有锁紧; 或对放油接头上面的放气帽进行放气不彻底,残留气体具有可压缩性,导致 压力不稳。处理方法:拆卸液压螺母,经研磨丝扣处理后不影响继续使用, 重新严格按照液压螺母操作规程进行打压操作,再次投用,此后此类故障未 再次出现。
(2 )增压压缩机三级活塞顶固定螺栓断裂。活塞部件由活塞体、活塞杆、 活塞环、导向环等构成,活塞顶是活塞体的外部端面,承受工作流体的压力, 并与缸盖、缸壁构成压缩容积,通过活塞的往复运动压缩工艺气体。
增压压缩机运行期间,巡检时听到三级气缸处发生异响,紧急停车、泄压、 置换、可燃气体检测合格后,拆卸三级气缸缸盖,发现气缸内有2根活塞顶 固定螺栓断裂,活塞顶和气缸端盖上均有明显螺栓撞击痕迹。原因分析:固 定螺栓松动脱出撞击到缸盖上发生断
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