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GW401型弯曲机的改型设计和应用; 一、小组概况
我们中铁电气化二公司四段阳光QC小组自2001年成立以来,始终围绕提高加工生产质量,从“小、实、活、新”出发,坚持开展QC小组活动,月月有活动,年年有成果,为企业发展、技术进步、企业效益做出了应有贡献,并取得了良好的活动成绩。
;小组业绩一览表;小组名称:阳光QC小组
成立日期:2001年3月5日
注 册 号:2005年—01号
小组类型:现场型;小 组 成 员 情 况 表;小组成员围绕本课题
共组织了6次活动。 ;二、选题理由; 三、现状调查及活动目标
2005年,我段综合加工厂首次承担了京沪线2万套接触网基础螺栓加工任务。接触网基础螺栓分不同的规格型号,分别采用φ25、φ30、φ36MM的钢筋加工,加工时钢筋一头需要弯曲成R=2.5d或R=3d(d是钢筋直径)的半圆形。我们现有的GW40-1型弯曲机是人工制动,容易失误,钢筋的弯曲角度不易掌握,且费时费力,工作效率低。; GW40-1型钢筋弯曲机是一种齿轮副传动的弯曲机,主要由传动机构、机架和工作台三部分组成。传动机构部分是由电动机经三角带、皮带轮、齿轮副带动工作盘转动。;钢筋弯曲工作是通过成形轴(套)和挡钢筋轴(套)以及挡筋架等工具来完成的。如图所示: ; 1、插入座 2、工作盘
3、套轴
4、钢筋
5、成形套
6、中心套轴
7、挡筋架
8、套轴
; 2005年9月,我们小组对螺栓加工钢筋的弯曲质量进行了调查,调查结果是弯曲角度由于人工控制,或大或小,平均合格率仅为95.05%。调查表如下:;目 标
; 四、原因分析
基础螺栓钢筋弯曲质量不高,合格率低,有时出现返工,是由于弯曲机人工难以控制,操作人员稍不注意,就容易出现失误,造成钢筋弯曲的角度或过或不到位,达不到设计要求。除了我们操作人员本身的原因外,我们还对弯曲机本身设计进行了分析,GW40-1型钢筋弯曲机电路图如下:
;FU:螺旋式熔断器 FR:热继电器;
该机使用三相三线380V电源,采用接触器
按钮点动控制,并有按钮、接触器双重连锁电
气保护措施。运行前,检查各??械部分是否正
常,无异常时方可开机。操作时,用手按住按
钮SB1不放,此时交流接触器KM1吸合,电动
机开始运转,通过三角带传动和减速箱变速带
动工作盘工作,直到转到需要的角度时,松开
按钮SB1,工作盘停转。按下返回按钮SB2,
接触器KM2吸合,电动机反转,带动工作盘
返回到起始位置,松开按钮SB2,电动机停转
,工作完毕。针对钢筋弯曲角度合格率低问
题,我们作了如下因果分析:
;为什么钢筋弯曲角度合格率低; 五、要因确认
我们小组对末端因素进行了逐条确认。
; 确认1:长时间注视,人员疲劳。
钢筋弯曲的操作由1人负责实施,由于长时间的人工控制弯曲角度,会给操作者带来高度的精神紧张、眼睛疲劳。我们对操作人员进行了现场测试,如表所示:; 从表中可以看出,操作者进行了60分钟作业,精神开始出现紧张状态,我们采取措施,对操作者作业达到60分钟的员工进行调换,这样可避免操作人员的眼睛疲劳、精神状态不好现象的发生。; 确认2:人为测量误差。
调查负责人:潘梅。
时 间:2005年9月7日。
1人长时间负责测量,可能会导致眼睛走花。我们安排两人负责测量,互相复核,可避免人为测量误差。; 确认3:控制角度不科学
人工控制角度,容易出现失误,稍不注意,弯曲的角度就或大或小,出现废品。见表所示:; 确认4:钢筋安放不正。
调查负责人:潘梅。
时间: 2005年9月7日。
对于较长的钢筋,安放不正,容易造成弯曲失误,但钢筋安放在平台不正时,很容易被发现并及时调整过来。 ; 确认5:不能自动控制弯曲角度。
调查负责人:杨国良。
时间:2005年9月8日
弯曲机靠人工掌握角度,不科学,本身存在设计缺陷,要想自动控制弯曲角度,就必须对弯曲机进行改型改造。;确认6:机具出故障。
机具出故障次数见下表:; 确认7:车间光线亮度低。
调查负责人:杨国良。
时间:2005年9月8日
通过现场查看,发现弯曲机作业的地方只有一个60W的白炽灯,光线亮度不够,于
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