85代线d-lcd工厂有机废水处理及回用.docxVIP

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85代线d-lcd工厂有机废水处理及回用 作为一个新兴的行业,薄膜膜电视设计行业(t-l)近年来取得了迅速发展,打破了国外的技术垄断。它不仅促进了相关行业的发展,而且带来了巨大的经济效益。与此同时,还出现了新的环境问题。 TFT-LCD生产过程中会使用到大量的剥离液、显影液、清洗剂等,产生大量的有机废水,由于生产工艺及所用药剂的不同,各种废水的水量和水质差别巨大,根据分类收集的原则,将显影后清洗、PI清洗及磨边清洗等排水单独收集进行回用。某8.5代线TFT-LCD工厂的有机废水回用系统已稳定运行5年之久,本文对其处理工艺、主要构筑物及运行参数进行阐述。 1 废水的废水处理 1.1 废水系统预处理 通过在线仪表实时监测进水电导率和TOC,若超出设计范围,则自动切换阀门,将超标水排至废水系统进行处理,设计进水电导率和TOC分别为50mS/m和200 mg/L,实际进水电导率约为40~45mS/m,TOC约为130~160 mg/L。 1.2 处理工艺-ro 废水首先进入调节池进行均质化,之后进入MBBR反应池,利用附着在填料上的微生物分解去除TOC和总氮,出水溢流到MBBR处理水池,经泵输送到反应池,添加少量的次氯酸钠以杀灭MBBR处理水带出的少量微生物,这部分微生物和脱落的生物膜是水体中SS的主要来源,在混凝池中加入PAC和PAM形成矾花后流入加压上浮池,微小气泡携带SS上升形成浮渣,实现泥水分离,产水靠重力流入多介质过滤器(MMF),进一步截留SS,最后经加压泵进入RO膜,RO产水回用到超纯水制备系统,RO浓水回用到冷却塔循环水,实现了废水零排放,工艺流程见图1。 1.3 测量量法 电导率采用HORIBA HE-480C工业电导率测定仪测定,TOC采用GE Sievers TOC在线分析仪测定,二者均为在线测量。 2 主要结构 2.1 有机平衡水池 主要作用为平衡水量、均衡水质,钢筋混凝土结构,内衬FRP,有效容积为2 000 m 2.2 反应池5mb 废水回收系统的主体反应单元,为两级反应,有效容积分别为1 100 m 2.3 处理水池 MBBR反应池处理水溢流到处理水池,钢筋混凝土结构,内衬FRP,有效容积200 m 2.4 反应池 两级反应,池体均为圆柱形,碳钢材质内衬FRP,尺寸Φ5.2 m×H5.2 m,有效容积100 m 2.5 混合混凝土水池 池体为圆柱形,碳钢材质内衬FRP,尺寸Φ2 m×H5.2 m,有效容积30 m 2.6 加压浮池 池体为圆柱形,碳钢材质内衬FRP,尺寸Φ9 m×H3.7 m,有效容积230 m 2.7 MMF 池体为圆柱形,碳钢材质内衬FRP,尺寸Φ6 m×H3.5 m,有效容积28.3 m 2.8 过滤水处理 缓冲MMF出水,钢筋混凝土结构,内衬FRP,有效容积1 000 m 2.9 保安过滤器 RO系统共设置4组,为三段式,每组46只膜,为保护RO膜,在入口处设置保安过滤器,滤芯尺寸为10微米,配备RO增压泵4台,Q=174 m 3 主要技术分析和参数控制 3.1 硝化反应系统 移动床生物膜反应器(MBBR)兴起于上世纪90年代,充分利用活性污泥法和生物膜法的原理,又克服了传统活性污泥法和固定式生物膜法的缺点,处理水量大、耐负荷冲击能力强、操作简单、占地面积少、无需污泥回流和外排,在去除COD的同时,还具有脱氮的效果,近年来得到了快速发展 由于硝化反应消耗碱度,导致反应池pH降低,需要加碱进行调整至中性,采用在线式pH计监控并自动控制加药系统。为保证生化系统稳定运行,在反应池中添加营养剂和矿物质剂,补充微生物所必需的营养源及微量元素。曝气不仅为好氧微生物提供溶解氧,还能使填料处于流化状态,与水完全混合,但若溶解氧过高,则会加速生物膜的脱落,不利于微生物附着,通常将池内溶解氧控制2~3 mg/L。 3.2 pac在水处理系统中的应用 为保护废水回收系统的主体装置反渗透系统,需设置前处理去除水体中的SS,MBBR处理水带出的少量微生物和脱落的生物膜,是水体中的主要SS。反应池中加入PAC,该药剂具有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,伴随凝聚和吸附等物理化学过程,快速将水体中的微小絮体絮凝起来,形成絮团,以便于后续工艺处理。PAC的絮凝效果受反应池的pH影响较大,根据小试结果及实际运行经验,在pH 6.5~7时,对SS的去除效果最佳。 3.3 进剂浮渣刮除法 加压溶气气浮利用高度分散的小气泡作为载体粘附在絮团上,同时添加上浮促进剂,使其浮力大于重力和上浮阻力,从而使絮团上浮到液面以上,形成浮渣,利用自动刮泥设备将浮渣刮至浮渣罐,实现对污染物的去除。加压溶气气浮的处理效率高、投资低,且操作简单,对密度较小的SS有非常好的处理效果 3.4 废水回收和反洗 将从加压上浮池中流出的少量悬浮物通过

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