- 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
厚板沉孔开制方法创新
单
位:中建钢构阳光惠州有限公司
小组名称:“火蓝刀锋”QC小组
注册编号:
发 布 人:冉瑞恒
目录
➢1.现状概述 7.对策实施
➢2.小组概况 8.效果检查
➢3.课题选择 9.成果巩固
➢4.目标设定 10.总结及展望
➢5.提出方案
➢6.对策制定
·一、现状概述
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002(2011版))
及《钢筋混凝土结构预埋件国家建筑标准图集》(04G362 )5.2条规定:为保证
锚筋和锚板之间连接的可靠性,当锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊。随着
钢结构市场的快速发展,应用于各工程的钢结构板厚越来越大。常规薄板沉孔开
制方法难以在板厚为50mm以上的情况下达到预期目标要求。
·二、小组概况
制表人:冉瑞恒
制表日期:2016年2月20日
小组 介
成员
绍
制表人:冉瑞恒
制表日期:2016年2月20日
·三、课题选择
厚板沉孔开制现状:
成本投入大
➢制孔质量差造成返修成本投入大;
➢加工效率低下,不能满足工期要求,影响声
誉;
质量要求高
操作难度大
➢ 现有套钻及手工割制方法无法满足加
操作难度大
工要求;
➢切割面无法形成严格的45°锥形且极度
不平整;
成本投入大
质量要求高
➢ 沉孔开制质量将严重制约着塞焊的质量;
➢ 塞焊质量将严重制约锚杆与锚板的连接质
量;
成本投入大:
➢试验证明:手工切割一个M40沉孔需耗时30分钟,切割一个M28沉孔需耗时20分
钟;
➢一次切割成功率小、返修量大;
➢人力、物力投入大;
➢加工效率低下,严重制约工程履约,影响公司
➢声誉;
操作难度大:
➢缺少有效可行的厚板沉孔开制工艺对现场作业的指导;
➢操作随意性大,对工人技能水平要求高;
➢切割后极易出现孔呈椭圆形,孔不圆及切割面极度不平整现象;
➢切割后很难保证45°锥形孔面且极易损伤母材;
➢切割过程中液态熔渣极易对人体造成伤害;
质量要求高:
➢国家提出“中国制造2025”、“供给侧改革”强烈鼓励我们通过改革创新充分
利用科技手段提升质量;
➢中建钢构面临“转型升级”关键阶段,要求我们迎头赶上、助推公司顺利转型
以创造更大效益;
➢公司承接的工程均具有“高、大、精、尖、特、重”的特点,要求我们精益求
精,确保工程完美履约,赢得社会各界一致认可;
➢超厚板及工程难点为业主、监理、总包高度关注的重点;
课题确定:
➢综上所述:QC小组将“厚板沉孔开制方法创新”作为
➢本小组研究课题。
·四、设定目标
设定目标:
➢
根据GB 50204-2002(2011版)混凝土结构工程施工质量验收规范及相关
文献要求,结合实际加工需要,研制出一种既方便实际操作又能满足质量及工期
要求的厚板沉孔开制方法。
目标值设定:
➢ 质量要求:45mm及大于45mm厚板沉孔一次切割合格率99.8%(切割面平整、孔
位偏差±2mm、锥形孔面45°、孔任一方向直径最大相差1mm、切割马牙不得大于
2mm)。
➢ 切割效率:M40沉孔的切割时间控制在4分钟之内(含施工准备和切割后的处
理)。
➢ 稳定性:方法简易具备可操作性,人为因素对实际加工影响小。
·四、设定目标
目标可行性分析:
➢ 本QC小组成员在公司具有较强的研发能力、设备改造能力、丰富的加工经验
及理论基础;
➢ 现有设备能够满足本课题需要,只需通过适当改造便可达到目标;
➢ 公司现有常规下料作业工艺方法能够为本课题提供基本理论基础;
➢ 公司具备机械加工车床,为设备改造精准度奠定了夯实的基础;
➢ 本课题得到公司各级领导及相关部门的一致认可及积极配合;
出
日
求
头
开
法
·五、提
➢ 2016年2月20
方案
-2月25日期间,QC小组成员
➢沉孔开孔方案展
➢与自动化切割方
激烈讨论。将传统切割方法
加以归类、汇总共提出以下三种沉孔加工方案:
制表人:冉瑞恒
制表日期:2016年2月26日
√ 方案一:传统手工割制法
➢
协调公司操作能力极强的技工手工切割,凭多年的切割经验,合理控制火
焰温度及焰枪倾角,沿划定的路线进行切割,切割完成之后补焊打磨,得到合格
的沉孔;
手 工 割 制 实 景
√ 方案二: 直板定位自动旋转切割法
➢
在厚板上铺设一块辅助板,辅助板上开一个300mm的大孔,大孔中心与预
开沉孔中心重合,沿大孔直径焊接一块6*30mm的直板,在直板上与两孔中心重合
处钻一个直径8mm的小孔,将半自动切割机摇杆插入小孔中,调整切割焰枪倾斜
角度(45°)和火焰温度,使切割机沿小孔中心做圆周运动,移除辅助板,将直
板覆盖处部分采用手工切割,得到完整沉孔,之后补焊打磨得到合格的喇叭孔;
直板定位自动旋转 切割示
制图人:柳兵
制表日期:2016年2月26日
√ 方案三: 模具定位自动旋转切割法
文档评论(0)