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10号主变大修总结报告
吉热检修部电气分场
2008年9月22日
变压器大修总结报告
10 号主变压器 投产日期:1987年11月02日制造厂 沈阳变压器厂 ,型 式 SFP7-240000/220 ,
容量 240000 千伏安,电压比 242±2×2.5%/15.75千伏 。
(一)停用日数:
计划:2008年07月22日至2008年09月22日,共计63天
实际:2008年07月22日至2008年09月22日,共计63天
(二)人工:
计划: 1800 工时,实际(概数): 1820 工时。
(三)大修费用:
计划: 142946 元,实际(概数):171782 元。
(四)简要文字总结:1、项目执行情况。
10号主变于2002年9月进行首次大修,修后运行状况一直较好。为配合10号机组增容改造工程,特此进行大修。本次10号主变大修工作中,配电班严格按照规程要求进行控制,认真执行检修工艺纪律和标准化作业要求,对标准及非标准项目,本着应修必修、修必修好的原则,充分调动参加大修职工的积极性,克服了时间紧、任务重等诸多困难,做到不丢项,不漏项,确保了检修质量和检修工期,保证了人身和设备安全,一次通过验收合格。
标准项目:
吊钟罩检修器身。
绕组、引线及磁(电)屏蔽装置的检修。
铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等)、压钉、压板及接地片的检修。
油箱及附件的检修,包括套管、吸湿器等。
阀门及管道等附属设备的检修。
安全保护装置的检修。
油保护装置的检修。
测温装置的校验。
操作控制箱的检修和试验。
无励磁分接开关的检修。
全部密封垫的更换和组件的试漏。
变压器油处理。
清扫油箱并进行喷涂油漆。
修后配合试验。非标准项目:
10号主变低压套管通流部分改造,每相增加铜片32片,规格120×0.3mm。
部分油管路改造焊接,冷却器上下集油联管及变压器本下部进油管由DN150改为DN200。
更换压力释放阀2个,型号YSF4Ⅱ—55/130KJTH。
更换本体全部蝶阀,其中ZPF-80蝶阀3个、ZPF-100蝶阀8个、ZPF-150蝶阀2个、ZPF-200蝶阀4个。
更换闸阀4个,其中Φ25闸阀2个,Φ80和Φ50闸阀各1
个。
更换冷却器8组,型号YF4-250。其中包括油泵8台,型号
6B135-5/3V;流量指示器 8 个(配波纹管),型号BLZ4-150-135/70;ZPF-150蝶阀16个;分控箱8个。
冷却器主控箱更换,型号XKFP-5/8。
冷却器工备电源电缆更换,型号VLV22-3×95+1×50。
10号主变低压封闭母线绝缘子更换,型号DMC-20共432只。
2、检修中消除的设备主要缺陷。
10号主变低压套管渗油,进行涂胶处理。
3、设备的重大改进及效果。
更换冷却器8组,型号YF4-250,由于该冷却器容量大,除能够满足变压器增容所需冷却条件外,还具有如下优点:
冷却器散热管直径及间距大,不易堵塞,利于空气流通。同时冷却器取消净油器,油回路采用直通式设计,减小了油流阻力,使得油流速度加快,增加了散热能力。
冷却器采用低转速、低噪声风扇电机,由于转速降低,减轻电机轴承磨损程度,不但延长了电机使用寿命,还降低了对
周围环境的噪声污染。
冷却器管路安有高强度可伸缩波纹管,不仅方便设备的安装,还可以缓解油流产生的冲击力对变压器造成的损害。
采用新型真空偏心蝶阀,该蝶阀不仅密封好,还可承受真空。另外限位槽内装有限位定位件及密封件,起到二次密封作用的同时,又能使阀板得到定位,防止阀板在油流冲击下自由关闭。
4、人工和费用简要分析(包括重大特殊项目的人工、费用概数)。本次10号主变大修,计划费用142946元,实际费用171782
元,超支费用主要用于新冷却器管路堵板加工及150吨吊车检修等项目。
5、检修后尚存在的主要问题及准备采取的对策。无
6、其它
无
吉热检修部电气分场配电班2008年9月22日
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