曲轴法兰中心孔跳动工艺改进.docxVIP

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  • 2024-01-09 发布于上海
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曲 轴 法 兰 中 心 孔 跳 动 工 艺 改 进

时,曲轴存在挠曲变形,改变了中心孔初始扰I 时的位罚。 在苟速铣削加-T切削力作用下,曲轴发生弯扭组合变形,问时去除毛蚽余挝使曲轴残余应力亚新分布,滚压校直使曲轴发生弹塑性变形,这些因紫产生的变形笳难以桔确计箕.

如图钮切丈,如果对连杆颈做周向滚压时,不考虑冷作硬化的影响,那么一定的滚压力P在连杆颈周向都会引起相问的弹塑性变形,滚压点A相对十迕杆颈上的支点0也会产生相同的偏转角0,曲迕杆颈两端将会发生刚性偏转。当滚压点处十迕杆颈内侧和处十外侧时,其迕杆颈两侧主轴颈轴线偏约半径OA不问,因此会引起曲轴弯曲变形。如果滚压力P变化,那么偏转角O也随之变化。当滚压力作用在迕杆颈与主轴颈轴线确定的平面内,并且作用在内侧的滚压力P=I2kN时,偏转角0=0.04°,其偏钓挝A1=003l”“。当作用在

外侧的滚压力P=7.7kN时,偏转角度0=0.025°,偏转

招A,=0.0190,0,.

当滚压一周后,曲轴的偏转虽A为内侧和外侧偏转呈的合成,其大小为A=A,- A,=0.031-0.019=0.0120,o,。此时中心孔 圆跳动变动招6为偏伟招A的两倍,5=2X0.012=0.024o,OJ.

通过上述分析,曲轴在受到切削力和滚压力作用时,会产生仇曲变形,改变了中心孔相对位罚关系,从曲对中心孔圆跳动产生影响.

改进后工艺

3.改进后的-T艺如图5月切了,在0P90序加丁完轴颈后,0P110两端加工机床夹拧l、5主轴颈枯加工面,用饺刀将法兰中心孔扰I至尺寸

3.

闱5OPIIO法兰中心flT.斤

i笫i主轴颈 2法兰中心扎3顶尖

,1第5主轴硕5.VJ杉夹几

改进后的-T艺有如下优点

l)工序基准与设计基准统一,避免基准不亚合引起的误差。加丁和测呈时以1、5主轴颈定位,保证了装夹定位基准、视1l笳基准与设计基准的统一,与原

-T艺相比,减少了组成坏AI、A2和B,I序尺寸由

0.020!OI放宽至0.03川川,降低了机床加丁难度.

)丁序安排合理,避免后续丁序造成的不良影响。在轴颈桔加-T完成后才桔饺中心孔,消除了曲轴在粗扰I和滚压时仇曲变形的影响。问时,0PI0序由十只钻中心孔底孔,将秸加丁移到0PII0序,降低了对0PI0序机床桔度的要求.

)质挝监控更便捷。原-T艺在0PI0序测呈中心孔圆跳动,需要采用三坐标测呈仪,测挝时间长,不能对质拊进行及时监控。改善后的-T艺,采用\/形块支撑l、5主轴颈,将杠杆百分表仲入中心孔内表面,旋

转曲轴一周,即可测出中心孔卧跳动值,测呈方(更快

,0BITJx`(a)滚}K迕

0B

ITJ

x`

(b)滚}K迕扦抽颈外侧

捷,不需要专门的视1l招仪,能及时发现异常悄况并调

图4曲轴滚压伯传

3)质虽监控难度增加,只有0P90序将曲轴轴颈加

-T完成才能检查中心孔圆跳动是否满足要求,无法在0PI0序加丁完中心孔后对跳动进行直接测呈,容易引起批招质虽问题.

因此,需要对-T艺进行改进。考虑尽虽利用现有设备,降低投资成木,亚新设计了新的丁艺方案在0PI0序取消饺孔,将饺孔余招钳到0PII0序加工在

0PII0序的机床上增加饺孔刀具,其余工序不用变动.

整,避免出现批挝质挝问题.

结语

作画 i-改善后的丁艺克版了原有丁艺的不足,中心孔卧跳动实测值0.007~0.0260!01。大批虽生产跟踪,中心孔圆跳动合格率达99.9li,满足质招要

作画 i-

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