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  • 2024-03-25 发布于四川
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《飞检检查整改报告》

xx年12月06日xx食品药品监督管理局对我公司进行了药品gmp

飞行检查,现场检查结果提出9项缺陷,缺陷整改情况如下:

(1)缺陷内容:铝塑包装间一内的筛片机(设备型号:gfq-300、

设备编码:8xx2)标示的清洁日期为xx.9.

28、有效期至xx.10,已超过清洁有效期;盛装素片的桶和盆为

敞开状态,且无标识。

现场检查情况:铝塑包装间一内的筛片机(设备型号:gfq-300、

设备编码:8xx2)清洁合格证日期为xx.9.

28、有效期至xx.10,已超过清洁有效期;盛装素片的桶和盆为

敞开状态,且无标识。

产生缺陷的原因及分析。筛片机(8xx2)超过清洁有效期是操作

人员清洗筛片机时未注意设备的清洁合格证是悬挂在设备上的,未按

规程填写并更换清洁合格证。生产操作人员风险意识不强,未考虑盛

装素片的桶和盆为敞开状态,并且无标识会增加素片的污染、交叉污

染以及混淆、差错等。

风险分析。清洁设备后不及时更新清洁合格证,不利于设备清洁

管理,可能会造成未按要求及时清洁设备,从而造成污染或交叉污染。

盛装素片的桶和盆为敞开状态,容易造成素片污染,影响素片质量;

盛装素片的桶和盆没有标识,容易造成混淆或差错。。

整改情况:立即更换筛片机清洁合格证(见照片);将过筛后的

素片装入塑料袋内,再放入桶内,桶外贴好标识(标识内容:产品名

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称、规格、批号等),并盖好盖子(见照片);对操作人员进行培训(培

训内容见培训登记表)。今后应严格按生产操作规程做好清场,及时

填写清场记录、清场合格证;生产开始前应进行检查,确保设备处于

已清洁及待用状态。生产现场所有盛装产品的容器都应有标识,加强

现场监控避免生产过程中的污染、混淆和差错。见附件

(2)缺陷内容。压片间一与制粒沸腾干燥间的压差计不能归零,

压片间一相对其缓冲间为正压。

现场检查情况。检查时压片间一与制粒沸腾干燥间的压差计显示

不能归零,压片间一相对其缓冲间为正压。

1产生缺陷的原因及分析。压片间一与制粒沸腾干燥间高效送风

量小,从而使其压差计不能归零。由于压片间一高效送风量小造成排

风量小,排风堵塞,使压片间一相对其缓冲间压差为正压。

风险分析。压片间一与制粒沸腾干燥间压差计不能归零时,不能

正确显示房间内的压差。gmp要求压片间应与相邻的房间保持负压,

因压片间产尘量较大,当压片间一相对缓冲间压差为正压时,不利于

粉尘的排出,同时会使压片间的粉尘流向缓冲间,从而污染缓冲间的

空气。

整改情况。调节洁净区高效送风量,清洗排风口,使制粒沸腾干

燥间和压片间一压差计归零确保压差计显示数据准确、可靠;调整压

片间一相对其缓冲间的压差为相对负压,防止粉尘扩散(见调整后的

压差计照片)。见附件

(3)缺陷内容:制粒沸腾干燥间正在制粒双氯芬酸钠缓释片(批

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号xx1203),干燥间门口工序状态标识显示批号为xx1204,干燥间内

摇摆式颗粒机(设备型号:yk-160e、设备编号:8xx025)的设备运行

记录显示批号为xx1204,现场的批生产指令与批生产记录显示批号为

xx1203。

现场检查情况:检查时制粒沸腾干燥间正在制粒双氯芬酸钠缓释

片(批号xx1203),干燥间门口工序状态标识牌显示批号为xx1204,

干燥间内摇摆式颗粒机(设备型号:yk-160e、设备编号:8xx025)的

设备运行状态标识牌显示批号为xx1204,现场的批生产指令与批生产

记录显示批号为xx1203。

产生缺陷的原因及分析。检查时现场生产双氯芬酸钠缓释片

xx1203,设备运行状态标识牌因填写人员误拿了中班将要生产的

xx1204批的批指令,导致房间状态标识牌、设备运行状态标识牌填写

为xx1204,qa人员也监控不到位。

风险分析。制粒沸腾干燥间工序状态标识牌批号错误和干燥间内

摇摆式颗粒机设备运行状态标识牌批号错误会造成中间产品混淆或

差错。

整改情况。立即更换房间状态标识及设备运行状态标识,对操作

人员和qa现场监控人员进行培训(培训内容见培训登记表);生

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