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- 2024-03-25 发布于四川
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《飞检检查整改报告》
xx年12月06日xx食品药品监督管理局对我公司进行了药品gmp
飞行检查,现场检查结果提出9项缺陷,缺陷整改情况如下:
(1)缺陷内容:铝塑包装间一内的筛片机(设备型号:gfq-300、
设备编码:8xx2)标示的清洁日期为xx.9.
28、有效期至xx.10,已超过清洁有效期;盛装素片的桶和盆为
敞开状态,且无标识。
现场检查情况:铝塑包装间一内的筛片机(设备型号:gfq-300、
设备编码:8xx2)清洁合格证日期为xx.9.
28、有效期至xx.10,已超过清洁有效期;盛装素片的桶和盆为
敞开状态,且无标识。
产生缺陷的原因及分析。筛片机(8xx2)超过清洁有效期是操作
人员清洗筛片机时未注意设备的清洁合格证是悬挂在设备上的,未按
规程填写并更换清洁合格证。生产操作人员风险意识不强,未考虑盛
装素片的桶和盆为敞开状态,并且无标识会增加素片的污染、交叉污
染以及混淆、差错等。
风险分析。清洁设备后不及时更新清洁合格证,不利于设备清洁
管理,可能会造成未按要求及时清洁设备,从而造成污染或交叉污染。
盛装素片的桶和盆为敞开状态,容易造成素片污染,影响素片质量;
盛装素片的桶和盆没有标识,容易造成混淆或差错。。
整改情况:立即更换筛片机清洁合格证(见照片);将过筛后的
素片装入塑料袋内,再放入桶内,桶外贴好标识(标识内容:产品名
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称、规格、批号等),并盖好盖子(见照片);对操作人员进行培训(培
训内容见培训登记表)。今后应严格按生产操作规程做好清场,及时
填写清场记录、清场合格证;生产开始前应进行检查,确保设备处于
已清洁及待用状态。生产现场所有盛装产品的容器都应有标识,加强
现场监控避免生产过程中的污染、混淆和差错。见附件
(2)缺陷内容。压片间一与制粒沸腾干燥间的压差计不能归零,
压片间一相对其缓冲间为正压。
现场检查情况。检查时压片间一与制粒沸腾干燥间的压差计显示
不能归零,压片间一相对其缓冲间为正压。
1产生缺陷的原因及分析。压片间一与制粒沸腾干燥间高效送风
量小,从而使其压差计不能归零。由于压片间一高效送风量小造成排
风量小,排风堵塞,使压片间一相对其缓冲间压差为正压。
风险分析。压片间一与制粒沸腾干燥间压差计不能归零时,不能
正确显示房间内的压差。gmp要求压片间应与相邻的房间保持负压,
因压片间产尘量较大,当压片间一相对缓冲间压差为正压时,不利于
粉尘的排出,同时会使压片间的粉尘流向缓冲间,从而污染缓冲间的
空气。
整改情况。调节洁净区高效送风量,清洗排风口,使制粒沸腾干
燥间和压片间一压差计归零确保压差计显示数据准确、可靠;调整压
片间一相对其缓冲间的压差为相对负压,防止粉尘扩散(见调整后的
压差计照片)。见附件
(3)缺陷内容:制粒沸腾干燥间正在制粒双氯芬酸钠缓释片(批
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号xx1203),干燥间门口工序状态标识显示批号为xx1204,干燥间内
摇摆式颗粒机(设备型号:yk-160e、设备编号:8xx025)的设备运行
记录显示批号为xx1204,现场的批生产指令与批生产记录显示批号为
xx1203。
现场检查情况:检查时制粒沸腾干燥间正在制粒双氯芬酸钠缓释
片(批号xx1203),干燥间门口工序状态标识牌显示批号为xx1204,
干燥间内摇摆式颗粒机(设备型号:yk-160e、设备编号:8xx025)的
设备运行状态标识牌显示批号为xx1204,现场的批生产指令与批生产
记录显示批号为xx1203。
产生缺陷的原因及分析。检查时现场生产双氯芬酸钠缓释片
xx1203,设备运行状态标识牌因填写人员误拿了中班将要生产的
xx1204批的批指令,导致房间状态标识牌、设备运行状态标识牌填写
为xx1204,qa人员也监控不到位。
风险分析。制粒沸腾干燥间工序状态标识牌批号错误和干燥间内
摇摆式颗粒机设备运行状态标识牌批号错误会造成中间产品混淆或
差错。
整改情况。立即更换房间状态标识及设备运行状态标识,对操作
人员和qa现场监控人员进行培训(培训内容见培训登记表);生
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