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交流伺服张力控制系统
PLC技术
交流伺服张力控制系统
李纯绪
(沈阳森泰电子技术有限公司,沈阳110044)
[摘要]介绍伺服张力控制系统的选件,工作过程及应用情况.关键词伺服张力控制系统数控缠绕机
1系统简介
交流伺服张力控制系统是为数控气瓶缠绕机配套的线轴控制系统.数控缠绕机为4轴联动系统,能在各种气瓶上缠绕碳纤维(或玻璃纤维),其加工程序依缠绕花式工艺要求编制,由缠绕机数控系统完成.因缠绕工艺要求每层纤维有不同的张力,所以数控编程中有张力给定数据,数控系统在执行缠绕程序时,会随时将张力给定数据以8位BCD码形式传给张力控制系统,经译码形成张力控制的给定信号.数控缠绕机可同时加工3只同规格,同缠绕花式的气瓶,每只气瓶最多缠绕4根纤维,为此张力装置设计成12线轴的,每个线轴由一个独立的伺服闭环控制,12个伺服闭环共用一个张力给定信号.
张力控制系统以PLC为控制核心:
完成张力信号BCD码译码,D/A转换,输出0?1OV模拟电压给压力调节阀.
张力反馈信号取自张力杆上光电编码器的A,B脉冲,A,B脉冲的相位和脉冲数经PLC运算输出脉冲十方向信号给伺服驱动器,调节系统张力.
输入点控制系统启动,完成自动取零点和延时伺服驱动器使能输出.
有手动零点设置.
此张力系统运行时,线轴要做正,反旋转,既有放线
也有收线,要求快速,稳定,故选用交流伺服电机来驱动;检测元件是非接触式光电编码器,比电位器更可靠.系统由PLC位置控制,交流伺服驱动器,交流伺服电机,光电编码器,低摩擦气缸,压力调节器组成.
2控制系统选件
张力控制系统采用3台OMRONCP1HPI,每台负
责4路位置控制,其中1台选用模拟输出单元以输出张力给定的模拟电压.每台PLC有8个高速计数输入点,接4台编码器的A,B脉冲信号.伺服系统选用安川ZII系列的SGDM-10ADA伺服驱动器和SGMGH-09ACA61伺服电机.因为PLC的高速计数输入点只有8个,编码器如使用双端输出,2台编码器就占了8个高速输入点,故编码器选用集电极开路输出型,工作电压为DC24V的ZSF
收稿日期:2011—03—07
6.215-008CW一1024BZ3—12-24C.
3控制系统工作过程
PIc输入点接到启动信号,立刻输出10V模拟电压给压力调节器,10V电压对应压力调节器最高压力输出,从而给12个气缸加上最高压力.此时伺服电机没上使能,线轴可自由转动,气缸将张力杆推到极限位置(一15.),以这个位置为零点并将所有计数器清零;同时启动延时开始,5s后输出伺服使能,伺服电机按张力控制系统指令运行.这段过程就是取零点.
低摩擦气缸,张力杆和编码器组成了张力控制系统反馈与给定的比较环节.张力杆的角度变化就是比较结果,其轴与编码器直连,摆动的角度经编码器转换成A,B脉冲信号后送到PLC的高速计数单元.张力杆的极限位置是±15.,现场实际测得编码器在极限范围内转动的脉冲数是196个,给定与反馈比较的零点(O.)在96个脉冲处.张力杆从一15.向+15.转动时,A脉冲超前B脉冲9O.,计数器加计数;张力杆由十15.向一15.方向转动时,B脉冲超前A脉冲90.,计数器减计数.在PIC内设置96,与计数器的数比较,计数器的数小于96,线张力大于给定,PLC方向脉冲输出1,伺服电机正转放线;计数器的数大于96,线张力小于给定,PLC方向脉冲输出0,伺服电机反转收线.96与计数器的差值决定速度脉冲数,控制伺服电机的转速(设置伺服为脉冲+方向的控制方式),差值越大,电机转速越高.这样,位置控制的闭环系统就能保证张力杆在96个脉冲(0.)处左右运行.实际运行中,张力杆的摆幅不超过±5..
数控系统张力信号的8位BCD码,经PLC的译码程序和D/A转换,输出O?10V模拟电压,电压值对应所要求的张力,此电压控制压缩空气的压力调节阀,使供给12个低摩擦气缸的压缩空气的压力随张力要求而变,从而实现纤维张力跟随数控缠绕机程序自动给定.
当需要暂停时,只下使能信号,零点和张力信号不变.PIC不下电.计数单元就不清零(为处理暂时性工作,加有手动清零开关).
缠绕机很少有12根线同时使用的情况,为此伺服驱动器的电源是分别控制的,通过面板开关可选择开,停任意一台伺服驱动器.
要使CP1H具有4路位置控制能力,只有用集电极开电工技术}2011I7期I33
PI技术
路型的编码器高速点才行;但是该编码器为单端输出形式,故抗干扰性不如差动输出型.为使系统运行稳定,可靠,设汁前在现场做r试验,编码器使用长度为15m电缆,而实际使用的电缆长度在10?14m.
为获得高速和高精度,通过位置控制闭环内的PIC可设
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