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连接器烧蚀分析方法
作者:张民民
来源:《科学与财富》2020年第31期
????????摘要:本文通过连接器烧蚀案例简述了烧蚀产生的部分影响因素,分别分析了防护等级失效导致的烧蚀、电击穿烧蚀以及接触体疲劳失效导致的烧蚀。本文通过总结案例及标准,找到模拟产品实际使用条件的验证方法,并通过加速寿命试验验证产品的可靠性,为后续产品故障分析及新产品设计提供参考依据。
????????关键词:连接器;烧蚀;防护等级;电击穿原理;加速寿命试验方法
????????前言:现代工业系统应用电气线路日趋复杂,为方便拆装及维护,作为传递电信号和电能的基础元件—电连接器,在工业系统中应用量越来越大,电连接器的可靠连接对确保系统正常运行有着举足轻重的作用。
????????当连接器失效时,其主要表现形式也多为接触体烧蚀。通过整理以往故障处理,发现产生烧蚀的可能原因有三点:防护失效导致产品内部进水引起的烧蚀、电击穿导致的烧蚀及接触体的疲劳失效导致的烧蚀。
????????
????????1案例描述
????????本文采用两个案例描述电连接器烧蚀的三种影响因素。
????????1.1电动大巴配套的充电枪插座烧蚀
????????插座EVDL07-01,平均使用时间不超过1个月,均出现绝缘体烧蚀现象。
????????采用排除法逐步确认故障原因:
????????1.1.1对电缆线径的确认
????????对线径及线丝数量进行清点,判定电缆规格无问题。
????????1.1.2压接工艺确认
????????1)通过压接点温升确认压接工艺。通过温升试验,温升符合USCAR2标准,压接工艺确认没问题。
????????2)对插孔与电缆的抗拉强度进行测试。抗拉强度在3700N以上,满足标准规定2700N的要求。
????????1.1.3压接部位裸露线芯长度
????????如发生由于裸露的线芯导致插座两点之间发生短路,烧损的部位也应为短路处,可以判定与压接电缆线芯的裸露长度无关。
????????1.1.4产生烧蚀的原因
????????观察烧损位置,绝缘材料烧穿是在接触体最大径位置周围的绝缘材料烧损,且形成了两个大接触体之间的绝缘体击穿。
????????烧蚀具有明显的指向性,且除烧蚀点外,绝缘体其余部位均未产生材料融化等;对新绝缘体烧蚀部位解剖后发现,内部存在气泡缺陷。
????????判断原因是绝缘体内部气泡在电压作用下产生电离,两点间电气间隙减小,出现拉弧烧蚀。
????????1.2电机连接器烧蚀
????????检修时发现,电机连接器出现接触体烧蚀,导线线芯出现氧化。
????????逐步排除烧蚀原因:
????????1.2.1产品内部进水
????????对完好电机连接器,进行IPX7防水测试。产品内部从接头部位进水。产品漏水发生在管接头部位。车上连接器安装环境,并不能排除连接器进水导致产品烧蚀。
????????1.2.2接触电阻及单孔拔力测试
????????单孔拔力低于20N。
????????针对新接触体进行机械寿命测试。
????????经过500次机械寿命后,单孔拔力衰减超过50%,接触电阻增加约20%;拔力变化处于下降趋势,存在由于拔力衰减导致的针孔烧蚀可能。
????????1.2.3振动-温升试验
????????进行振动-温升试验,测量压接点温度,通以工作电流147A,温度稳定后,IEC61373-2010标准1类B试验条件进行功能振动试验。
????????试验发现,振动条件下,温度产生30度的突变,试验证实产品存在烧蚀可能性。
????????1.2.4簧片变形均匀性检查
????????通过三维模拟发现,针孔不同心时电流密度增至正常值的3.5倍。导致温升升高,虚接导致的反复拉弧产生的高温会将虚接点附近烧蚀、融焊。
????????综合分析结果,电机连接器烧蚀的可能原因有:
????????防护失效导致产品进水,产生烧蚀;
????????针孔间隙量过大,导致插针反复按压不同的冠簧筋,部分冠簧筋与插针虚接导致烧蚀;
????????1.3案例总结
????????总结连接器产生烧蚀的三种可能原因分别是:
????????1)产品缺陷导致的电击穿烧蚀;
????????2)防护失效导致的进水烧蚀;
????????3)单孔拔力衰减导致的针孔虚接烧蚀。
????????2电击穿原理分析
????????电连接器击穿可分为电击穿、热击穿、放电击穿三种形式。
????????2.1电击穿
????????当施加于绝缘体上的电场强度高于临界值时,会使通过绝缘体的电流剧增,绝缘体材料发生破裂或分解,直至完全失去绝缘性能,此时形成绝缘体电击穿。
????????2.2热击穿
????????2.2.1绝缘体
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